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特种印制板背钻工艺优化改善

 mtwj 2022-03-03

    

     特种印制板背钻工艺是我公司近年开展的一项新工艺,该工艺加工的印制板多为高速多层板,主要应用于通信设备、大型服务器、医疗电子、军事、航天等领域。当频率高于1GHZ后,过孔的寄生电容、电感对信号完整性产生影响,主要是信号反射、延时、衰减等信号完整性问题。

  背钻是钻掉没有起到任何连接或者传输作用的通孔段,避免造成高速信号传输的反射、散射、延迟等,给信号带来“失真”。左图是常规的过孔类型,右图是背钻孔示意图。

    背钻方式目前公司有两种:数控控深背钻、化工班组蚀刻背钻,本次优化数控背钻。

    背钻是控深钻比较特殊的一种,这个柱子影响信号的通路,在通讯信号会引起信号完整性问题。所以将这个多余的柱子(叫STUB)从反面钻掉(二次钻)。钻孔后会留下一小点,这个留下的STUB的长度叫B值,一般在50-150UM范围为好。

  背钻孔工作原理:依靠钻头下钻时,钻针头尖接触基板板面铜箔时产生的微电流来感应板面高度位置,再依据设定的下钻深度进行下钻,在达到下钻深度时停止下钻。如工作示意图所示:

 

  正如上一篇改善提出:印制板翘曲度会严重影响树脂塞孔工艺的树脂涂布厚度均匀性,进而影响研磨树脂后铜箔厚度均匀性,最后影响腐蚀工序质量。而树脂塞孔的塞孔质量受前工序加工的孔内质量影响极大:如沉铜、电镀质量不良会影响树脂塞孔烘烤后爆孔质量问题,背钻孔质量不良会影响树脂塞孔爆孔、烘烤后爆孔的质量问题,过去一段时间在车间常听说某一高频材料塞孔都有问题、某一客户的产品需要反复2-3次塞孔,并且质量不稳定如短路、塞孔焊盘不平整等,在树脂塞孔工序会滞留一周左右,质量和效率都极低。

  本次在改善树脂塞孔、树脂去除工艺过程中需要对前工序传来的印制板本身质量提出标准(部分工序出现一些质量问题是前工序传来的产品缺陷影响,我们在解决问题过程中应该需要确定每一个点位的产品质量标准,并制定正确的工艺去实施),开展了背钻工艺的优化。

一、公司背钻工艺现状

1、印制板质量:深孔孔内发黑,黑色粉尘堵塞,铝箔残渣,铜箔残渣,喷砂无法解决(已改为化工前处理工艺);

                                

2、数控钻床:深孔钻有报警现象;

3、树脂塞孔:塞孔后及烘烤有树脂爆孔现象,树脂未塞进现象

    

4、其他:深孔树脂塞孔(如RDW,一客户简称)需塞孔研磨反复2一3次,效率低下(一周时间),铜粉刷入孔内易发生成品短路现象,黑色碳化物有潜在短路风险;  如图孔内有铜粉,返工塞上树脂后也是有短路风险,盲孔塞树脂不容易塞饱满:

5、钻头磨损严重、缠丝严重:(这个是500的寿命,切削刃口已经磨完)

 


二、改善措施(主要指导王明和李光阳操作改善措施,还没写合理化建议及奖励)

1、寿命由1000改为500(根据钻孔深度再优化)

   经过一段时间验证,浅背钻孔更改寿命后孔内质量明显改善,无铝箔、铜残渣及粉尘,钻孔后孔内铜质量好,经新背钻孔清洁方法处理后孔内无其他异物,符合该岗位质量标准(以前该岗位没有这类质量标准,只要钻孔深度符合要求、不漏钻就可以),经该工艺完善后的背钻产品树脂塞孔一次性合格(包括高频材料塞孔困难的,材料的特殊性不仅仅是其沉铜、树脂塞孔,在钻孔等所有工序都有其特殊性,需要采取对应的措施)。接下来还需要观察钻头磨损情况。

   背钻深孔还需要优化寿命,上图钻头磨损就是500寿命,背钻深度为1.5mm,相当于1500um厚度的铜板,对钻头磨损极大,其后期切削能力下降,会严重影响背钻质量,树脂塞孔质量。在接下来的产品中再次下调寿命,依据背钻孔质量、钻头磨损情况而定。

2、转速和进给调整

   目前转速和进给是以多层板参数为标准。浅背钻孔现无异常,而深背钻孔会造成孔内粉尘、发黑、钻头缠丝等情况,造成排削更差,孔内质量只有深度符合标准,其它极差。

    近期RDW产品的背钻参数修改(钻孔深度1.5mm):

    原有:转速:9万转,进给1.5m;

    修改后:转速:13.5万转,进给1.0m;

    增强切削力,无铜丝缠钻头,增强了排粉尘,减少磨损和堵塞,孔内质量大为改善:(但孔内还有发黑现象,个别孔堵塞,需要继续优化寿命,修改该背钻孔背面密封为通孔)

 


3、工程部修改背钻孔背面焊盘

   将干膜由封闭改为比孔小的通孔,增强钻孔通风而利于排尘、有利于通风带来钻头降温,减少钻头磨损,增强切削力,同时减少孔内材料发黑现象。


  本次加工完成,没有修改,已经与工程部明确这个要求,在接下来的类似产品中去完善这项工艺要求。

4、背钻孔清洁:

   采用化工班组前处理,药水可以分别对孔内铝箔,铜渣,粉尘有处理效果,核心是背钻质量。

三、改善后效果

1、寿命减少到500,常规深度钻孔质量改善,极少铝箔、铜渣、粉尘产生,采用新背钻孔清洁,传到树脂塞孔区域的背钻孔质量好,树脂塞孔前烤2小时(过去4小时),温度180度(未改变),即使之前基本上都会有问题的TSMDS3材料塞孔无塞不进、爆孔现象,一次性塞孔合格,较过去明显改善,同时带来效率提升、成本降低。(背钻树脂塞孔烘烤后凸出表面,在研磨不会出现凹坑和空洞,表面平整)  

2、深孔背钻塞孔(RDW产品),本次只改钻头寿命到500,(1.5mm深度即1500um厚铜柱,将近40张常规基板铜厚,钻头磨损严重),转速、进给改变,干膜未作改变,孔内堵塞明显改善,仍有发黑现象,少量产品个别孔塞孔爆孔,树脂塞孔区的质量明显提升,效率提升,成品再观察因树脂塞孔的短路情况,焊盘平整度情况。

四、持续优化

1、常规孔再完善工艺参数(结合材质,铜箔厚度)

2、深孔需在寿命和工艺参数继续优化

3、两面贴干膜的通孔化处理

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