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朱小令|亚临界机组升温改造后,供电煤耗到底是多少?

 有你才幸福4c0a 2022-05-02 发布于山东

[前言]亚临界参数300MW级机组,经过升高主、再蒸汽温度改造后,汽轮机的热耗和机组供电煤耗曰:可以超过所有超临界、超超临界机组水平。机组供电煤耗下降35g/kWh.......” 假设真是如此,那么研究、制造超临界或超超临界机组技术,则就是一个伪命题。国内乃至全世界的业内同仁为此日以继夜地进行研究,付出辛勤地劳动,岂不是为此枉费心机!国家再投入巨额资金进行建设,岂也是徒劳往返。

1.设计THA工况的低热耗值是如何得到的

依据相关理论,热耗与效率之间关系,改造前、后发电机效率、机械效率基本保持不变。设计THA工况的低热耗值,主要通过以下手段获得:

1)提高工质5主、再蒸汽温度至600℃,锅炉给水至294℃,对热耗贡献是确定的。

2)凝汽器压力,把基建时经电力设计院《可研》,设计确定的机组背压从5.4kPa,修改为4.9kPa。改造后,结果实践证明,在当地环境温度4℃,天气干燥的冬季气象条件下,额定功率时,实际背压却在5.4kPa及以上,从而虚假的降低设计热耗。

3)设计的缸效率虚高,从而计算得到的设计热耗值降低。汽轮机相对内效率设计90.78%,其中,高、中、低压缸效率分别为:89.26%、93.03%、90.87%,见文献附件截屏表1。

4)低压缸末级高度采用900mm等级叶片,其低压缸设计效率居然比末级高度采用1146mm叶片,设计效率 88.71%还高出+2.16个百分点,从而再次虚假的降低设计热耗。

而投产后的实际情况是:

1)采用1×6调节阀配置,喷嘴调节式汽轮机,改造后实际高、中缸效率值,居然与2012.09实施汽轮机第一次高、中压缸通流改造,机组已经运行五年之后,进行的改造前性能试验结果,相同工况五阀点同比,处于同一数量级水平,若不是阀点工况,其效率更差。

即使是五阀点额定工况,高缸效率只有84.22%(改造前84.65%)。绝非是由于意外的原因,高压缸效率低于设计值这个“意外的原因”,笔者已撰写文章进行了分析(见截屏,附件:为什么高中压缸效率达不到设计值及对机组性能危害性)。之后已被事实所证明

2)汽轮机相对内效率实际只能达到88.58%,比设计值低-2.20个百分点。

3)实际汽轮机热耗7706.1kJ/kWh,高出设计值+2.4%(+180.1 kJ/kWh)。

图片

2.降低供电煤耗35 g/kWh果真如此吗

1)既然是讲供电煤耗,且相对比较,必须要注明二个要素:

(1)是什么条件下,锅炉效率分别是多少?

(2)厂用电率分别是多少?

2)机组改造后试验:入炉煤质发热量5400kcal/kg左右,环境温度4.2℃,排烟温度132℃,锅炉效率94.32%,厂用电率4.3%。据公开的文献,供电煤耗有以下版本:280g/kWh、282g/kWh、285g/kWh、287g/kWh、290g/kWh等。

3)用机组经过A修,并运行了五年的试验数据:入炉煤质发热量4400kcal/kg左右,环境温度32.3℃,排烟温度145℃,锅炉效率92%,厂用电率6%。供电煤耗318g/kWh进行相对比较,再据公开文献,供电煤耗下降有以下版本:36g/kWh、31g/kWh、35g/kWh等。

总之,企界关心此事的各个层面的职能部门与广大技术工作者,一直没有搞清楚:供电煤耗到底是多少g/kWh?

3.所谓“广义回热”到底能不能再降低供电煤耗7g/kWh

改造后在试验热耗值的基础上,采用所谓“广义回热”,再降低热耗161 kJ/kWh,得出热耗7459.9 kJ/kWh的结果。

由于改造后的“试验”,并没有进行切除系统或投入系统的对比试验。就以曾采用所谓 广义回热”,承担某超临界600MW机组A修过程中,实施改造该项目为例,说明实际试验情况:

1)项目投资7000余万元、试验费用报价500万元,承诺煤耗下降-5g/kWh。

2)改造完成之后,对比试验的方案、计算方法等由项目承担方提出。

3)对比试验由业主组织,项目改造承担方负责和开展试验,包括:提供试验仪器仪表、试验人员、数据的测量和记录,试验样品的采集和制备等。

4)系统投入与切除对比试验,若仅仅进行第二类参数修正后,热耗率二者之差为下降-23.89kJ/kWh。

5)若分别以设计,经过第一、二类修正和实际锅炉效率变化、厂用电率升高等,计算后相对比,含A修效果,系统投入后供电煤耗率则是上升 +0.58g/kWh。其中:

1系统,空预器入/出口烟气温度为379.6℃/106.8℃;

2系统投入空预器入/出口烟气温度为378.1℃/94.6℃

4.亚临界参数机组升温改造后供电煤耗到底能够降低多少

    在2022.4.24全国煤电三改联动典型案例和技术推介会,案例17上海电气的介绍很实事求是,非常地客观指出:部分优秀亚临界机组,常规通流改造也可使供电煤耗降低300g/kWh以下;西南地区烧无烟煤的机组,即使提温到600℃,也不一定满足规定要求。

    燃煤机组实施降低供电煤耗,采用提高初、降低终参数,从理论上讲,无疑是降低供电煤耗,且量是确定的,不是什么个人专利而汽轮机设计、安装工艺技术、运行与维护技术,却有许多的人为因素。我国地域辽阔,煤炭资源分布不均,煤种煤质差别很大,以设计煤种煤质选型的锅炉,实际不可能燃烧设计煤种煤质等等因素。故此,实际运行中,即使在额定工况下,锅炉效率难以达到设计值。如:云、贵、川等地区以及部分坑口电厂,实际锅炉效率只有85%及以下;厂用电率8%及以上,亦会导致厂用电率升高,是供电煤耗率达不到设计值,且实际运行供电煤耗率升高的主要矛盾的主要方面。

    如果采取第1、2、3节中所述的等等方式与方法,将误导职能部门与企业。若果真是如此的话,云、贵、川等地企业热烈欢迎相关单位去承担该厂机组降供电煤耗300 g/kWh改造项目。并采用国际公认的“能源合同管理”方式,等投资费用收回之后,再以每年净收益按比例逐年付清工程费用。

5.保持汽轮机组持久安全经济运行

原电力工业部关于火电厂技术监督,主要只有三项,第一项是金属监督,第二项是汽、水品质监督,第三项是电气绝缘监督。

火电厂化学能转变为电能,完成热变功主要有三个热力过程,所对应的亦只有三类基本设备。提高三类设备性能和保持机组持久高效运行的关键点是:强化汽、水品质技术与监测仪器仪表管理,保持换热设备和汽轮机性能;消除热力系统和汽轮机内部工质的内漏;消除汽轮机结构设计和机组启、停过程,而产生的汽轮机汽缸温差。

以广西来宾B电厂1号、2号机组系GEC-ALSTHOM生产的N360-17.5/540/540亚临界、一次中间再热、两缸两排汽凝汽式汽轮机为例,来说明技术监督与日常技术管理的重要性。

机组分别于1999.09.02,2000.09.16投产。机组投产之后,考核试验由西安热工研究院与法方共同完成,通过性能验收,热耗达到7696.6 kJ/kWh(THA设计值7694.7 kJ/kWh)。机组投产之后,1号机组至2013年,2号机组至2014年,没有进行过A级检修,每台机组分别每年担负,两班制启、停调峰运行,年平均40余次。

根据中法协议,1号、2号机组拟于2015年移交广西壮族自治区人民政府。为此,自治区政府行文规定,在移交广西政府前,对机组进行一次A级检修,并要求机组应达到以下主要性能:

1) 机组连续经济功率为331.266MW;

2) 机组连续运行,上网功率331.266MW时,厂用电功率不超过29.09MW;

3) 发电机最大输出功率达到368.73MW;

4) 汽轮机在连续经济功率时,汽轮机组热耗率小于7848.9kJ/kWh。

为了掌握机组当前状态,广西来宾B电厂委托西安热工研究院对汽轮机组进行移交前、后性能试验。1号机组A修前性能试验于2013年5月21日~同年5月28日完成。

试验工况为:顺序阀、功率360.1MW,试验与修正后热耗率分别为7805.9kJ/kWh;7693.1kJ/kWh。机组运行了14年,没有经过A级检修,移交前性能试验,居然结果不做任何修正,试验热耗率竟然小于中方规定的移交要求7848.9kJ/kWh。鉴于1号机组A修前性能试验与投产后试验结果基本相当,并且已经达到文件规定,故取消2号机组A级检修前拟进行的性能试验项目。

两台机组分别于2013.09.07,2014.06.16进行投产后首次A级检修,机组检修过程中,为证实试验结果,掌握了解机组内部状态和技术管理经验,笔者在现场均参与汽轮机揭缸、发电机抽转子等工艺过程,与业主进行深入细致地技术交流,对汽轮机通流部分动、静叶栅表面逐级进行仔细检查,毫不夸张地讲,肉眼看根本找不到一个被固体颗粒侵蚀芝麻点小的痕迹和结垢,主汽门、再热汽门滤网非常干净,通流部分95%及以上的汽封齿尖没有受到丝毫地磨损痕迹,回装过程仍使用了原汽封。

机组能够长期持久保持如此好的性能,也并没有采用什么“个人专利”。机组运行14年,且平均每年启、停调峰40余次。14年之后,进行第一次A级检修,其性能与投产时考核试验结果仍然基本相当。若以机组使用寿命30年计,在使用寿命期内,仅进行一次A级检修即可。其技术管理水平,结合自身实际,值得业内深思与借鉴。

结束语

1贯彻与落实经济高质量发展”,并不是追求当前所使用的一切生产设备,时刻都处于世界当今最先进的水平。就火力发电机组而论,现运行在服役期内的亚临界机组,设计与制造仍然是世界较先进的水平,而实际运行的经济性较差,有主观与客观原因。

2贯彻与落实经济高质量发展”,科学技术来不得半点虚假,必须以严谨的态度、实事求是的作风,结合实际进行认真的分析和研究。热力学是传统学科,迄今为止,理论上仍无重大地突破。就理论与实践而言,提高汽轮机组初参数、降低终参数,是可以提高汽轮机组经济性,但改造方案技术经济性应可行。

3)据统计,国内1988年后投产的部分亚临界汽轮机组,10~15年无A级检修,而A级检修前性能试验与投产后性能试验结果非常接近,且至今仍然基本保持原投产初期的运行主要经济指标,其经验值得学习借鉴。若结合自身的实际情况,通过技术经济性分析比较后,最终确定可行改造方案,采取措施完善设备,使机组在不同运行工况下,将其的性能发挥或者接近到相对应的设计工况水平,以最小的质量成本产出最大的质量效益,并不断提升可持续发展的能力,更具有贯彻与落实经济高质量发展

3)据统计,国内1988年后投产的部分亚临界汽轮机组,10~15年无A级检修,而A级检修前性能试验与投产后性能试验结果非常接近,且至今仍然基本保持原投产初期的运行主要经济指标,其经验值得学习借鉴。若结合自身的实际情况,通过技术经济性分析比较后,最终确定可行改造方案,采取措施完善设备,使机组在不同运行工况下,将其的性能发挥或者接近到相对应的设计工况水平,以最小的质量成本产出最大的质量效益,并不断提升可持续发展的能力,更具有贯彻与落实经济高质量发展的实际意义。(作者:朱小令 原西安热工院研究员)

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