分享

结构类警报故障说明

 一兵个人图书馆 2022-09-24 发布于河南

完成伯朗特2049

 就 是造福全人类

故障说明

数值读取失败

图片

01  欠压







Cause analysis

A. 外部输入电源电压低于最小额定电压

B. 伺服模块内部故障


        S
olution

A

● 用万用表测量伺服模块整流单元输出电压是否低于DC300V,外部输入电源电压是否低于AC190V,导致伺服模块电压不足。单板系统220V驱动器测量L1 L1C之间输入电压是否低于AC190V,380V驱动器测量RST之间是否低于340V,如果不定时的报警欠压且警报可解除,则是外部输入电源不稳定,需要加装稳压器。

B

● 如果伺服模块和驱动器母线电压正常,欠压警报依旧存在无法消除,则是伺服模块内部故障。

图片


  相关类型伺服警报  

汇川:410

禾川:021

儒竟:809

02  过压







Cause analysis

A. 外部输入电压高于最大额定电压

B. 增益参数设置不合理

C. 制动电阻选型不合理或故障

D. 伺服模块内部故障


        S
olution

A

● 用万用表测量伺服模块整流单元输出电压是否高于DC380V,外部输入电源电压是否高于AC240V,超出电压的使用范围。单板系统220V驱动器测量L1 L1C之间输入电压是否高于AC240V,380V驱动器测量RST之间是否高于410V,如果不定时的报警过压且警报可解除,则是外部输入电源不稳定,需要加装稳压器。

B

● 对照该款机型伺服参数中的速度环积分 位置环积分 速度环积分常数 惯量 刚性等参数,设置在合理范围内。

C

● 用万用表测量制动电阻的阻值和参数是否一致,电阻的型号是否与该功率的电机驱动匹配。

D

● 如果伺服模块和驱动器母线电压正常,过压警报依旧存在无法消除,则是伺服模块内部故障。

图片


  相关类型伺服警报  

汇川:400

禾川:020

儒竟:807

03  急停







Cause analysis

A. 手控器急停未解除

B. 主机急停未解除

C. 外部急停输入有效未解除

D. 操作器内部急停线路断路

E. 主机急停回路断路

F. 主机IO模块内部故障


        S
olution

A

● 将操作器的急停按钮逆时针旋出,按停止键解除警报。

图片

B

● 将主机上的急停按钮逆时针旋出,然后在手控器上按停止键解除警报。

图片

C

● 如果使用X45外部急停输入,则只有x45信号有效的时候,急停警报才能消除。

图片

D

● 如果没有使用外部急停,所有急停按钮均已旋出还是不能解除急停警报,可以尝试和正常的机台进行操作器互换,如果警报转移,则说明操作器内部急停信号断路。

E

● 用万用表蜂鸣档测量主机硬件急停回路,排查急停开关是否正常,急停线路是否断路。

F

● 将主机上的急停回路短接,如果报警依旧存在,则尝试和正常机台的io模块进行互换,排查主机问题。

04  与IO板通讯失败







Cause analysis

A. IO板数量设置错误

B. 主板内部故障


        S
olution

A

● 主机需要增加输入输出点位时,扩充板需要与默认IO板进行通信,并设置IO板的地址和数量,如果设置错误,则会导致通讯失败警报出现。

图片

B

● 如果没有增加IO板,默认IO板参数设置正常,则是主机内部故障。

05  原点丢失







Cause analysis

A. 编码器类型设置错误

B. 绝对值编码器电池失效

C. 伺服参数设置不合理

D. 机械传动故障

E. 电机绝对值编码器故障

F. 伺服模块故障

G. 其他故障


        S
olution

A

● 确认手控器电机参数界面,伺服类型是否为绝对值。

B

● 确认原点丢失前是否出现过电池类的故障警报,清除电池警报的同时要重新记录电机绝对值编码器的原点。

C

先确认是否更换过主机或者操作器,然后对照该款机型的伺服参数表将参数设置好。

D

● 出现原点丢失前是否出现过剧烈碰撞,导致原点丢失,确认轴关节之间是否有间隙。同步带传动结构是否出现打滑现象,减速机与本体安装面之间的螺丝是否松动。

E

将反复出现原点丢失轴的电机与正常轴的电机进行互换,排查是否是因为电机本身的编码器出现故障导致记录不了原点。

F

● 确认伺服模块的参数设置正常、电机无故障后,将出现原点丢失的轴驱动器与正常轴进行互换,排查驱动模块是否有故障。

G

某些测试版本或者老版本存在原点丢失的BUG,将机器人的版本提供给客服技术人员进行确认。


06  电机绝对值编码器数值读取失败







Cause analysis

A. 伺服品牌、编码器类型、通讯方式设置错误

B. 通讯线路断线或者接触不良

C. 手控器通讯参数设置错误

D. 伺服通讯参数设置错误

E. 主机故障


        S
olution

A

● 确认手控器电机参数中选择的伺服品牌、编码器类型、编码器读取方式是否与电机一致。

图片

B

● 确认主机和驱动器做串口通讯的线路连接是否正常,关电重新拔插接口,排查接口松动、接触不良的情况。

图片

C

● 确认手控器通讯参数界面的主机485接口的波特率、校验位、停止位信息。

图片

D

● 确认6个驱动器的伺服地址、波特率参数是否设置正确,可以挨个轴屏蔽来判断哪个轴的参数设置出现问题。

图片

E

● 如果确定手控器和驱动器关于伺服通讯参数的均为正常值,可以尝试更换主机来排查主机是否故障。

图片


  相关警报  

增量没有回零或者绝对值编码器没有完全读取成功

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多