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2#高炉炉况失常分析总结

 高炉炼铁技术 2022-10-13 发布于河南

进入9月份以来,2#炉出现炉况波动,恢复进程曲折,炉况出现反复,生产被动,严重制约着公司的生产计划,直到9月19日炉况才逐渐恢复至正常水平。

一、造成炉况失常的原因分析:

1、原燃料影响

根据公司提产计划8月25日氧气加到11000m3/h,8月26日6:30-8:23时休风调整风口小套布局,风口面积由0.1988调整到0.2041,富氧逐步加至12000m3/h。此时炉况顺行程度较好。8月29日由于铁雄干熄焦进厂量不足,北焦仓换铁雄水熄焦,比例按45%配用,焦炭水份波动大,入炉水分检测最高到15.21%,南焦仓熄焦变为(新沙干焦+福明干焦+新沙雨淋焦)配比55%,此时正值高炉加氧提产期,焦炭品种变化频繁,水份高,焦炭在料柱中的骨架作用变差。

2、碱金属有害物质影响

烧结矿中铝高、锌高。烧结矿中铝平均2.72%、锌平均0.060%、铝高造成渣中AL2O3含量升高,黏度大,炉渣流动性差,渣铁不易排放,高炉透气性受阻,易造成憋压,增加了软熔带的厚度,影响炉况顺行,高含量AL2O3在炉缸中吸收大量的热,导致炉温和物理热降低易造成炉缸不活。锌高堵塞料柱的空隙,导致煤气通道变小,破坏煤气流分布促使煤气流分布紊乱,炉料下降困难,造成高炉塌料、滑尺甚至悬料。

日期

1

2

3

4

5

6

7

终渣铝(%)

17.13

17.94

17.84

17.5

17.79

17.18

16.67

日期

1

2

3

4

5

6

7

烧结中锌(%)

0.079

0.043

0.055

0.065

0.062

0.051

0.066

3、熟料比偏低

块矿配比例平均12%,其中罗伊山块3%,罗伊山块湿粘、筛分效果差易造成粉末入炉。由于加氧提产后炉料结构中熟料比偏低,焦炭水份高及料速快等原因造成顶温持续偏低,致使炉顶排锌能力减弱,大量的Zno及原料粉末粘附墙上,造成炉墙上部结厚,中心气流变弱。

罗伊山块                         中心气流

4、操作原因

①高炉提产后渣铁量增加多,炉前经常出现铁口断漏,铁流速低、渣铁出不净等现象造成炉况憋压,炉缸工作压力增大。

②三班工长操作中对参数变化及原燃料波动未引起足够重视,对炉况走势预判不足、调剂不及时、应对手段不灵活,尤其是对烧结碱度变化时,配料结构调剂滞后,造成低硅高碱,加上长时间炉温低,物理热低,导致炉缸热制度失常,炉缸渣堆积,活跃度下降。

③炉况出现塌料时,顶温高,频繁打水,煤气体积膨胀,静压不稳,出气流。加上长时间亏料线也是导致炉墙结厚原因之一。

 二、 处理方式恢复过程:

1、在原燃料方面:①全部更换成干熄焦,改善料柱骨架,提高顶温。

②降低烧结中铝含量,停止转炉灰在烧结中配料,降低循环富集。

③增加球团比例,取消罗伊山块矿配用,提高熟料比。

2、装料制度方面:①针对中心气流弱,边缘出管道,翻料、炉体温度变化等现象判断出上部炉墙结厚。装料制度采取中心兼顾适当发展边缘的布料制度,维持两股气流的操作理念,一方面适当放边有利于炉况的稳定顺行,另一方面,边缘与中心两道气流可以维持较高的炉顶温度,促进锌随煤气逸出。

②采用较低料线降低料层厚度,有利于改善料柱透气性,同时也促使顶温上升。促进锌蒸汽的挥发。

③适当降低顶压,以较高的压差操作促进锌蒸汽逸出

3、堵风口恢复炉况,提高鼓风动能活跃炉缸。

9月9日8:20-8:40休风堵3#、7#、13#、17#风口但复风后,炉况有所好转但不太理想,炉况依然频繁出管道气流,多次悬料难行

4、集思广益、转变操作思路。

①提高炉缸热制度.提高焦比,增硅提物理热. 炉温按0.5%- 0.8%控制.物理热大于等于1470度。在保证热量基础上配加适量锰矿洗炉促使下部排锌。

②降低终渣碱度.通过热洗提高炉渣流动性和脱硫效果稀释炉缸堆积渣铁液.同时热量充沛流动性好的炉渣可以将炉内尤其是炉腹、风口区域含锌高的渣皮置换,从铁口排放出来,达到下部排锌的目的。

铁口排锌

③在保证边缘兼顾中心两道气流的情况下采用大风量活跃炉缸。

布料矩阵:C34.5 32.5 30.5 28 25  O33 31 29 27

           2   2  2  2   3         2  3  3  2

前期利用窄平台,浅漏斗布料矩阵稳定炉况,炉况稳定后随风量增加布料矩阵逐步向料制正常调整。

C34.5 32.5 30.5 28 25  O33.5 31.5 29.5 27.5

           2   2  2  2   3       2  3  3  2

C34.5 32.5 30.5 28 25  O33.5 31.5 29.5 27.5

           2   2  2  2   3       2  3  3  2

C35.5 33.5 31.5 29.5 27 24  O34.5 33 31.5 29.5 27.5

           2    2    2    2  2   3     2   2   2    2    2

前期由于炉温,物理热低,加风被动。

轻负荷料下达后,随静压稳定逐渐加风,根据炉况需求增加富氧量提高理论燃烧温度,鼓风动能,活跃炉缸. 在加风过程中随着鼓风动能增大,顶压提高增加了煤气流速,通过边缘气流的冲刷,炉墙结厚部位脱落,脱落后炉况时有难行发生在所难免,减风缓解后,只要炉况接受,逐渐加风至所需水平,保证炉况有较高的风量和适宜的鼓风动能

十至十三段结厚脱落

炉前出铁次数的增加,减少炉内憋压现象,为炉况使用大风量创造了条件.通过大风量带动缸环流的不断冲刷以及合适的炉温,渣碱度的稀释大量的炉缸堆积物从铁口排出.随炉缸的活跃,炉墙结厚部位脱,煤气流的转换,中心气流明显改善.

中心气流

随着炉缸热量逐步提升,炉温与物理热的匹配,静压平稳,炉况恢复正常。

炉况总结:

通过本次炉况处理,我们一定要认知高炉操作中“七分原料,三分操作”的重要性。做到日常操作中酸碱凉热的合理调剂,守住热量平衡.严禁长时间低炉温高碱度,亏料线作业.遇到崩塌料,顶温升高时,能下料,尽量不要打水,即使打水要根据炉顶温度合理控制好打水量,必要时果断采取大减风措施。

总之把简单的事情做好就不简单.防止因小失大.

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