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水泥磨S-4500选粉机工艺改进探索

 老柏参陆零 2022-10-16 发布于陕西

主办单位:中国水泥协会企业文化分会

刊头题字:阎嘉望—中国书法家协会会员


水泥磨S-4500选粉机工艺改进探索
任钦贵 李军科(阿克苏天山水泥公司)

为了打造科技型、节能型水泥制造企业,阿克苏天山水泥公司在2022年四月对水泥二号线进行了技术改造,选粉设备进行升级换代,部分风机、电机进行了节能更新,技改工作于2022年六月完成。

技改的主要工艺配置

经过与江苏盐城吉达公司进行技术对接和沟通,技改后的工艺系统保留原CLF180120-B-SD辊压机和φ4.2×13m水泥磨,更换OSPEA-N4000高效选粉机为S4500高效涡流选粉机,拆除VX8820静态选粉机和双筒选粉分离器,安装一台JS4500双轴高效涡流选粉机,原成品收尘EFD128-28拆除一半留一半,以供系统通风使用,将原系统风机2350SIBB50(710KW 315000Pa)更换为JDF-12N 24F(450KW 270000Pa)的循环风机等,工艺布局和物料流向,风的走向不变。

技改后的工艺缺陷

改造完成后的工艺线的小缺陷都逐一解决,并能正常开机。最大的问题是由于出磨水泥温度高,成品水泥温度高,水泥磨选粉机选粉效率波动大,而且偏低,选粉机在满负载状态下,电流也只能维持在14A左右,设备无法发挥正常功效,而且由于水泥温度高,连续开机运行时间不超8小时,为保证水泥质量和设备安全被迫停机,致使工艺线无法连续顺畅运行,对各项工艺指标的完成构成极大的制约。

工艺缺陷的问题分析

经车间相关技术人员开会讨论分析,并和兄弟公司沟通,所有矛头均指向一个部位,选粉机进风口管径设计尺寸不对。整个选粉系统无冷风进口,系统热量的排放途径不畅等设计缺陷。根据选粉机和循环风机进出口尺寸测算,所配的管径横截面积小了近2㎡,对物料、风流的顺畅运行是一大制约。对于风机管路的设计,需根据风机的流量、压力测算出所需管径尺寸,设计时用风机出口横截面积的1.5倍来配置风管,同时需考虑管路的长度、拐弯的风损和阻力值等因素。而现有的配置,选粉系统内有时也会有风倒拉,风流紊乱等现象。确定问题根源,制定改进方案,车间立即组织人员实施改进。

工艺缺陷的改进

首先,将选粉机进风口至循环风机出风口9.8米长的风管,由φ1.4m更换为φ2.0m,同时将拐弯角度从90°调整为70°,在选粉机入口处向外一米处的风管正上方,顺风流向开一个φ1.2m的冷风口,装一个冷风阀,安装角度60°,冷风进口安装有风阀,配置JIC-AF-60/S65B的角行程执行器,由中控控制,以便根据系统工艺要求灵活调节;同时,在循环风机出口1.5m处开口,引一根φ800,长6.5m的风管至磨收尘(EF96-8)进口管路上相接,在磨机的排风管路安装一个φ1m的内风阀,用JTC-AF-60/S65B的角行程执行器控制,由中控调节控制,根据系统的温度、磨机的流速、磨头负压等数据来灵活调节。所有工作有条不紊地进行,这些改动进行的同时,对选粉机的导料叶片进行调校,将开度从38mm调至35mm,以更好的适应工况需求。

改进后的效果

改进后,即开机检验效果,在同等熟料强度(160℃左右)下,出磨温度稳定在123℃以下(改进前达到145℃),成品入库水泥温度小于100℃(改进前达到115℃左右),而此时冷风口的开度仅为80%,磨尾收尘的内风阀开度70%,顺畅运行,连续开机有保障,而且成品比表在375㎡/kg左右,工况稳定,选粉机的45Vm选粉效率由原来的负数,8%左右等波动数值稳定在70%-85%左右,同时磨机的循环负荷率也趋于稳定平和状态。从出料、流量和磨音判断,磨内的料球比适宜,整个系统处于良性运行状态,台产提升12t,电耗下降1°,选粉机在相同转速的情况下电流增加3.5A,从磨内的筛余曲线变化也趋于良性状态。

改进前抽样数据
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改进后抽样数据
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操作画面局部图

总结

对生产中遇到的问题,要冷静分析,理清工艺流程,分析制约生产的问题所在,对风压,料流,循环负荷,选粉效率,电流,工艺配置等综合研判就可以找到症结所在。

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