原文刊自:2022年7月 第50卷(总第609期) 清梳联生产线实现高速化、连续化、自动化是纺织生产技术发展的趋 1 基本情况1.1 清梳联设备配置JWF1012型往复式抓棉机(配TF2412A型桥式磁铁)→TF27型输棉风机→AMP3000型金属火星三合一探测器→FA103B型双轴流开棉机→JWF1102型单轴流开棉机(配FA051A型凝棉器)→TF2212型两路配棉器→JWF1026⁃160⁃10型多仓混棉机×2→JWF1124C⁃160型单辊筒清棉机×2(配TF34A型吸铁装置×2)→JWF016型异纤分检机×2→JWF1054型除微尘机×2→119A型火星探除器×2→JWF1204B⁃120型梳棉机8台×2。 1.2 配棉情况采用100%新疆棉纺制C 14.6 tex纱,配棉成分及其物理指标:原棉等级429,纤维主体长度28.85 mm,马克隆值4.07,含杂率2.8%,回潮率7.04%,短绒率9.5%,棉结276粒/g,总杂质432粒/g。 1.3 生产工艺流程结合所纺品种质量要求及原棉含杂偏低、短绒率较高的情况,清梳联设备采用跳过双轴流开棉机的流程,采用“一抓,一开,双混,双清,双除,多排,多梳”的工艺流程。流程中配置JWF1102型单轴流开棉机、JWF1124C⁃160型单辊筒清棉机和JWF1204B⁃120型梳棉机,对原棉具有较强的开松、除杂、混和能力,适纺性较强。其中,JWF1204B⁃120型梳棉机可根据所纺原料和纱号包覆不同型号的针布。该流程具有对原棉预开松作用柔和,短绒率低,纤维混和较为均匀,清除大杂、重杂效率较高的优点,使得生条质量稳定,生产效率提 2 主要设备参数优化2.1 JWF1012型往复式抓棉机JWF1012型抓棉机的打手工作宽度2 300 mm,采用两个锯齿刀片打手不同转向抓棉,并与打手两侧的压棉罗拉配合,实现了“多包取用,少抓多抓,精细抓棉”的工艺要求。设备打手速度在900 r/min~1 350 r/min时可以保证开松除杂效果,但随着打手速度的提高,棉块质量降低幅度相对较大,易增加短绒率。如果出现棉流转移不畅,就会导致棉结增加,小结变大结,大杂变小杂,不利于开松和除 2.2 JWF1102型单轴流开棉机JWF1102型单轴流开棉机采用复合打手装置,在打手的进口、中间、出口分别安装V形角钉、粗角钉、矩形刀片。大块棉由角钉开松,小块棉由矩形刀片开松,可满足“柔和开松,减少纤维损伤,大杂先落少碎”的工艺理论。实现单机单个复合打手完成自由打击、先弱后强、先疏后密的开松除杂工艺要 纤维靠气流输送沿打手的切向进入打手室,并沿导流板围绕V形角钉、粗角钉、矩形刀片辊筒表面螺旋前进,通过依次减小打手直径,形成打手与尘棒隔距依次变大的设计思路,使纤维得到充分开松和除杂。棉束被送至下一机台,杂质沿打手的切线方向落入集尘箱。在打手速度变化过程中,保持出棉口负压在300 Pa,并适当提高单轴流开棉机排杂口处的负压,不但可以提高排除短绒杂质的能力,还可消除单轴流开棉机落杂箱内杂质堆积的现 表1 单轴流开棉机打手速度和排杂口负压配置试验 从 2.3 JWF1026⁃160⁃10型多仓混棉机JWF1026⁃160⁃10型多仓混棉机采取大容量多仓逐仓时差混棉的方式,可提高原棉混和效果。通过PLC设定与控制换仓压力,可保证各棉仓贮棉密度一致。采用仓位数字量化控制技术,与抓棉机自适应供棉技术相配合,解决了多仓混棉机工作时的“空仓”现象,提高了多仓混棉机和抓棉机的联动和工作效率。由于主要工艺参数是打手速度和棉仓压力,因此对其进行了优化试验,试验结果见 表2 打手速度和棉仓压力优化试验 从 2.4 JWF1124C⁃160型清棉机JWF1124C⁃160型清棉机打手采用矮密铝合金梳针辊筒,具有开松柔和、纤维损伤小、不易缠绕、纤维开松与除杂效果好的优点。打手速度、出棉口、排杂口负压是该型机主要的工艺参数,打手速度过低,开松除杂效果稍差;打手速度过高,容易产生索丝,造成棉结大量增 表3 主要工艺参数配置对筵棉质量的影响 从 2.5 JWF1054型除微尘机JWF1054型除微尘机主要作用是进一步清除棉束中的微尘和细小杂质,这时落下的尘杂已经比较细小,输送尘杂的动力不需要太大。因此要求除微尘机网眼板下方的排尘箱内要有一定的负压,但不能太高,否则不利于棉花的转移。合理控制风箱进出口压力,排尘口处负压以保持在250 Pa~300 Pa为宜。 2.6 JWF1204B⁃120型梳棉机JWF1204B⁃120型单刺辊梳棉机具有较好的梳理纤维、分离短绒、去除杂质和棉结的作用。梳棉机刺辊、锡林、盖板的速度,以及各部件工艺隔距、集尘箱负压值是决定梳棉机分梳质量和产量的主要因素。提高刺辊、锡林速度,可增加梳理强度,有利于细小杂质与纤维分离,在提高产量的基础上也明显改善了生条质 梳棉机集尘箱负压对梳棉机梳理效果、落棉量、生条质量、棉结、杂质和短绒的排除率、车间环境等均有较大的影响。采用优化后的锡林、刺辊、盖板速度,且生条定量23.5 g/5 m条件下,采用不同集尘箱负压进行试验,结果见 表4 梳棉机集尘箱负压对生条质量影响 从 2.7 优化结果整条清梳联生产线工艺优化前后,C 14.6 tex 针织纱生条质量和成纱质量对比情况如下。 从以上数据可以看出,工艺优化后的生条和成纱各质量指标均有不同程度的改善。 3 清梳联除尘系统运行优化由于清梳联除尘系统设备是按照生产线设备全开、系统风量最大、压力最高的情况进行设计的,运行中当工艺参数调整或部分机台停运后,系统的排风量和风压都会相应改变,因此也需要对除尘系统进行优化,才能满足清梳联设备的排风要求。本项目在原设计配套主风机的基础上,根据工艺要求对主风机采用变频控制,在保持除尘机组进风箱处压力的条件下,降低主风机的运行频率,以满足清梳联系统各排尘点所需风量和风压的要求,达到节能的目的。 该项目每套清梳联清棉设备配置一套除尘机组,配备主风机风量50 580 梳棉除尘系统优化前后运行效果如下。 从以上数据可以看出,除尘系统结合工艺进行优化后,在保证清梳联生产线除尘系统的压力和风量,且维持设备高效生产的同时具有一定的节能效果。一机两线清梳联系统运行每年按7 500 h计算,清棉除尘系统每套每年可节能 7 500×(31.96-25.71)=46 875(kW·h),梳棉除尘系统可节能2×7 500×(31.36-26.05)=79 650(kW·h),每套清梳联每年可节约电能126 525 kW·h,节能效果达17.8%,按电费0.65元/(kW·h)计算,每套清梳联每年可节约电费约8.22万元。 4 结论为保持清梳联系统设备的良好开松、除杂和混和效果,需要根据原棉特点和产品规格,对各主机设备的主要工艺参数进行优化,才能保证系统设备的高效运行,并改善生条质量。 针对采用100%新疆棉(含杂在2%~3%)纺制的C 14.6 tex纱品种,清梳联采用“一抓,一开,双混,双清,双除,多排,多梳”的工艺配置,通过采取优化各部打手速度、尘棒隔距、风口负压等措施,充分发挥各单机的作用,有效去除原棉中的棉结、杂质、短绒等,达到“早落少碎,逐步开松”的效果。合理配置梳棉机参数,采用“低喂高梳”的梳理方案,优化分梳效果,减少纤维损伤,提高生条质量。 清梳联设备对系统排风量和风压的要求比传统开清棉设备更高、更严。优化清梳联工艺的同时需要对除尘系统进行调整,特别是清梳联除尘器吸风箱压力,应根据清梳联设备开启情况和设定的运行参数进行调整,保证适当压力数值,以保证产品质量和节能运行。通过对一机两线清梳联除尘系统进行优化,采用变频控制除尘系统主风机,每套清梳联除尘系统综合节电达17.8%,每年可节约电费8.22万元。 |
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