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某轮换用低硫油后燃油压力过低故障分析

 忘忧馆 2023-01-17 发布于四川

引言

根据交通运输部《珠三角、长三角、环渤海(京津冀)水域船舶排放控制区实施方案》的要求,自2019 年1 月1日起,船舶进入排放控制区,应使用硫含量不大于0.5%m/m的船用燃油。某轮由新加坡港开往中国宁波港,在进入排放控制区前,燃油系统在供油单元处从高硫重油切换至低硫轻油,换油运行1h 后,主、副机燃油压力过低导致全船失电和主机自动停车故障,经轮机部全体人员共同努力,最终查明故障原因,在较短时间内恢复船舶供电和主机正常运行,保证的船舶航行安全和人身安全。

一、事故经过

某日0810LT 该轮抵达长江口海域,约2h 后进入SOx排放控制区域SECA 控制区,根据《方案》要求,驾驶台提前通知轮机部值班人员换用低硫油,轮机部人员将主机转速从610RPM 降至500RPM,并开始按照《船舶低硫油转换操作程序》进行换油操作;1,000LT 低硫油转换完毕,在检查主机及其附属设备一切正常后,重新将主机转速增加到610RPM,此时,系统燃油温和燃油压力均正常;1,110LT系统燃油压出现波动,波动范围为1.0~3.5MPa,低于正常

值5.6MPa,主、副机燃油低压报警,备用燃油增压泵和供给泵启动,效果不明显,为了防止发电机柴油机由于油压过低导致全船跳电,果断启动发电机应急柴油泵,将发电机供油系统从供油单元转换至应急柴油供油系统;考虑到船舶已进入低硫控制区,过往船舶较多,为安全起见,在征得船长同意后,于1,140LT 选择一处四周船舶较少的水域临时停车,查找故障发生原因。

二、由重油换用低硫燃油的风险分析

重燃料油(HFO)常称重油,凭借着价格低廉被广大航运公司所采用的,随着MARPOL 公约VI 的生效,进入到SECA 控制区,必须更换符合要求的低硫燃油,因此船舶上的柴油机和锅炉等设备的燃油将由重油转换为低硫燃油。转换过程中,将会出现一些风险,现对这些风险进行简要分析。

(1)低硫油发火/燃烧性能较差。低硫油采用特殊的生产工艺进行后,燃油中的硫进行脱掉,达到了公约要求,但是也导致燃油成分发生了变化,进而影响了低硫油的发火性能和燃烧性能。

(2)润滑性能降低。低硫油本身润滑性能不如传统的重油。此外,燃油中的硫在机器内进行燃烧反应时,同燃油中的其它成分产生的化学物质有一定的润滑作用。随着燃油中的硫含量降低,燃烧产物中的润滑性能也会降低。低硫油润滑性能降低会带来主、副机高压油泵、喷油器等柱塞偶件以及燃油泵的磨损甚至咬死[1]。

(3)不相容性。两种不同的燃油混合时会带来燃油不相容,产生沉淀、分层堵塞管路滤器等。蒸馏的低硫油与其它的重油相容性很差。传统的重油中含有较多的芳香烃成份以及沥青,这些成份与柴油、低硫油混合后稳定性很差,将会产生析蜡和质量很大的油泥[2]。

(4)对船舶设备的影响。低硫油的含硫量比较低,燃烧后生成硫氧化合物的量降低,对应润滑油的总碱值TBN 降低,若换油之后仍然使用换油之前的高碱值的润滑油,高碱值的润滑油不能够被燃烧产物完全中和,则会留在燃烧室和活塞环槽处,日积月累,形成坚硬的钙镁化合物,导致缸套、活塞等运动部件的磨损、拉缸等事故的发生。

(5)全船失电,主机停车。目前很多船舶重油和低硫燃油的转换通过转换三通阀进行完成,在操作过程中人为因素影响过大,燃油温度控制不易控制,低温的低硫燃油到达高压油泵柱塞套筒和喷油器处,由于温度突变导致柱塞套筒以及喷油器针阀等精密偶件的卡死,导致柴油机不能够正常运转,甚至停车事故。

(6)粘度低,泄漏增大。低硫燃油具有特殊性,如:高热值、低粘度、低比重、低闪点、低润滑性、而船舶燃油系统、机器设备一般都是基于重油、船用柴油设计的,当转换使用低硫燃油时,可能导致燃油系统及设备故障[3]。其中泄漏是常见的故障之一。

三、事故分析

1.燃油供油单元

现在船舶比较典型的燃油供应系统集中到一个模块中--燃油供油单元,其燃油管系和设备图如图1 所示,由燃油自清滤器、燃油增压泵、燃油循环泵、加热器、混合桶、流量计等组成。

图片

图1 供油单元系统图

2.燃油滤器及油柜检查

根据故障现象以及发生时间,可能是由油柜液位过低或者燃油滤器脏堵引起的。检查低硫轻油日用柜液位在80%位置,低硫油日用柜液位正常;观察燃油滤器的前后压力表,压差在正常范围之内,表明滤器工作状态正常。

3.燃油管路系统检查

由于供油单元管系属于高压管路,在燃油供给泵出口处设有安全阀,如果此阀因压力过高而动作,之后不能正确复位,低硫燃油则会在燃油供给泵在出口与进口之间不断急速循环,导致泵壳温度迅速升高和燃油压力降低,经检测,此阀温度为42℃,正常工作温度,故此原因也可排除。考虑到换油初期油压是正常的,运行一小时后才突然下降,怀疑换油过程中温度的影响,使得部分低硫燃油产生气化现象,导致系统中含有气体,于是对各滤器、混合桶顶部及泵进出口分别放气,重新启动各油泵,燃油压力上升到5.0MPa。启动主机进行试验,当主机转速增加到450RPM后,供油单元出口燃油压力慢慢下降到3.5MPa,且随着转速提高油压继续下降,主机转速增加到580RPM 后,供油单元出口燃油压力慢慢下降到2.0MPa,且主机各缸高压油泵均有低硫燃油泄漏,故障仍未解决。

4.流量计检查

由于供柴油机所需的燃油都要经过流量计,而流量计变送器是个椭圆形的齿轮转子,一旦流量计不转,即椭圆齿轮停止转动,那么就会导致供油中断,燃油进机压力降低[4]。最简单的方法是直接把流量计旁通,打开旁通阀,关闭流量计的进出口阀,进行观察,燃油压力仍然比较低。

5.燃油增压泵检查

本轮燃油增压泵均采用双螺杆泵,鉴于主机低速时燃油压力正常,加速后燃油压力逐渐降低,可能是因为燃油增压泵内部磨损过大,燃油泄漏所致。拆检燃油增压泵,检查螺杆、衬套、安全阀和弹簧,发现螺杆间隙异常,更换装复之后进行试验,主机转速增加到610RPM,供油单元出口燃油压力6.0MPA(回油阀全开),一切恢复正常,故障排除。

四、事故机理

(1)该轮在进入非控制区之前,重油的粘度较大,即使燃油循环泵螺杆已有磨损,燃油泄漏很小,压力足够大,能够保持正常运行。

(2)换油初期油泵及管路内部仍然有重油残留,油温也还有70-80℃左右,因此,滤器不会因为重油残留物堵塞而影响燃油泵正常工作;另外,系统各处的内漏及外漏较小,不足以影响燃油泵正常工作,所以换油初期,油压仍然正常;

(3)换油完成运行约一小时后,系统内重油已完全消耗,系统里的油都是粘度很低的低硫燃油,由于粘度较低,燃油循环泵内漏严重,燃油压力不能恢复正常,直到更换新的备件后,一切才恢复正常。

五、事故教训及预防措施

低硫油之前在船舶上使用比较少,轮机管理人员对低硫燃油的使用和管理经验不足,当主机转换为低硫燃油时,轮机管理人员对低硫燃油的认知和准备工作不足,对低硫燃油在供油系统中的维护管理重视程度不够。根据本次事故得出以下经验:

(1)换用低硫燃油后约一小时左右,及时清洗燃油滤器。低硫燃油和重油相溶性极差,混合时会使燃油产生沉淀、分层堵塞管路和滤器。

(2)提高视情维修意识,加强机械设备的维护检修工作。低硫轻油的粘度低,润滑性能差,加剧了主、副机燃油泵和高压油泵的磨损。如发现泄漏加大,应提前更换备件,如换新燃油螺杆,高压油泵柱塞偶件等。

(3)严格按照《船舶低硫油转换操作程序》进行换油操作。船舶进出控制区时,燃油系统都需要进行HFO 与MGO的相互转换。转换过程中严防油温突变,将油温的变化控制在2℃/min 以内。

作为轮机员要加强有关设备的学习,熟练掌握各种设备的监控和检测系统的正确使用, 在出现问题时,能够准确的利用监控系统,全面考虑问题产生的原因以及可能出现的相关情况,尽量避免故障的发生。

参考文献:

[1]邱其清,袁建斌.某轮换用低硫油后燃油压力过低故障分析[J].中国水运(下半月),2019,19(12):72-73.

作者简介:

邱其清,轮机长,广东海洋大学海运学院

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