柴增会 马武 王书民 (营口钢铁有限公司) 摘 要 :目前钢铁形势严峻,设备经常处于超龄运行状态,高炉临时限产已常态化,营口钢铁有限公司炼铁厂2号高炉因配合炼钢厂转炉炉役计划休风7天,通过优化焖炉方案,使用可视化氧枪开炉等措施,使炉况快速恢复于25小时内风口全开,双出铁场投用,风量达到正常水平。 关键词:高炉闷炉 快速恢复 氧枪 1前言 2#高炉炉容1350m3,双出铁场。于2023年4月26日17:33因配合炼钢厂转炉炉役计划休风170小时,实际休风172.6小时,全炉喷煤干焦负荷4.21t/t,焦比360kg/t,燃料比505—510kg/t,休风时料线3.7米。5月3日22:08复风,采取了同行业使用氧枪开炉的先进技术,本次送风使用了公司大机修自主研发的可视氧枪,通过开炉前彻底处理铁口、风口前的冷凝渣铁,为顺利复风做好充分准备。送风时上部采用了放边的布料矩阵大大提高了高炉接受风量的能力。正常料的焦比570--510--470--440kg/t,随着焦比的降低调整布料矩阵,选择与风量相适应的矿批,配料过程贯彻炉渣碱度与硅的匹配原则。通过优化焖炉方案,做好焖炉期间保温措施,使用氧枪开炉等措施,炉况得以快速恢复。 2 闷炉操作 2.1 闷炉前准备工作 2.1.1 提前联系好卷扬、供料岗位。将需要加熔剂的料仓空出,并把所需硅石等熔剂备足入仓。 2.1.2 对焖炉所需原燃料进行取样化验,以便焖炉料计算准确,保证复风后炉温、碱度适宜,为顺利复风创造有利条件。 2.1.3 对高炉本体冷却设备进行全方位查漏,做好标记。炉前将休风使用的工具准备到位,堵风口所用有水炮泥、黄沙等转至风口平台。 2.1.4 制度上采取适当疏松边缘的料制,并提高炉温控制水平,改善渣铁流动性。 2.2 焖炉料组成 停产时初步计划为7天。长时间休风后料柱受重力影响会被整体挤压,从而导致软融带焦窗的透气性变差,复风后高炉接受风量的能力变弱,且复风后煤气流需要重新分布,所以合理加入休风料是保证高炉送风后快速恢复炉况的关键。为保证复风后炉缸的热量损失能够得到弥补,需要集中加净焦。根据休风时间以及冶炼周期,并且结合具体炉况,本次焖炉料组成见表1: 附:焖炉料(表1)
2.3焖炉保温措施 由于高炉休风时间较长,休风后为了减少热量的损失,必须做好密封。休风后及时对风口进行堵泥密封,每隔半小时由专人巡检风口密封是否完好,值班室工长时刻注意顶温和料线的变化情况,如发现异常及时查看风口是否密封完好。休风之前对高炉冷却系统进行全面查漏,以保证休风后冷却系统不漏水,并且要降低冷却强度。休风1小时后冷却水量按正常水量的80%控制,2 h 之后将冷却水量降低至正常水量的50%。 3.闷炉后开炉过程 3.1 送风风口选择 5月3日18:00对22个风口全部扎开,清理残渣铁和烧损焦炭。从现场实际情况看,风口区域很干净,用砖堵上1#、2#、3#、4#、5#、18#、19#、20#、21#、22#风口,保证不能被吹开,且风口要好开。其余风口正常打开,且打开难度不大,没有因为风口影响开炉送风,基本达到要求。送风风口布局图见图1 东铁口 西铁口 图1 送风风口分布图 3.2 铁口处理 复产的关键是铁口和风口必须烧通,不但要通气还必须要透液。因此使用埋氧枪的方法,改变了以前烧铁口上方的风口与铁口之间通气的方法,5月3日8:00开始埋氧枪,压缩空气与氧气分别接到氧枪上,确保空压风压力≥0.8MPa,氧压≥1.0 MPa,氧气管路必须安装止回阀和控制阀;打开铁口,用φ50mm钻头清理铁口通道残渣铁,清理后立即堵住铁口,打泥量以堵满通道为标准,1~2分钟后退炮,利用开口机把氧枪送入炉缸1米左右(氧枪通过铁口通道进入1米),缓慢送气。通过气压表观察是否通气2—3Kg,热电偶温度指数是否有下降来证明是否埋成功。氧枪埋好后前期一定注意氧含量≤50%,后期可以逐步增加氧气量。 氧枪窥视孔可观察炉缸里的工作状态。 3.3 布料角度选择 焦:37.5(2)35.5(2)33.5(2)31(2)28.5(2)25.5(2)平均角:31.92 矿:35(2)33(3)30.5(3)27.5(2)平均角:31.55 角差:-0.37 3.4 送风相关参数选择 5月3日22:08送风,东场铁口上方12个风口送风,送风面积0.1202m2,矿批20t,送风后料线5.45m,焦比550kg/t,考虑初期风温低,第4批加焦炭7.08t*2,跟酸料1批(50%烧结+50%球团)。 3.5 出铁情况 在4日凌晨2:10出第一次铁,拔出氧枪后渣铁从铁口流出,渣铁流动性好,直接走撇渣器,下渣呈黑色玻璃渣。铁水【Si】0.44%,物理热1410℃,后续几炉铁【Si】逐步上升,即使【Si】高,但炉渣碱度控制也比较合理基本都不大于1.20倍,保证了炉渣的流动性。(见表2) 附:出渣铁及炉温情况(表2)
3.6 开风口时机及位置的选择 开风口时机与位置的选择对炉况能否顺利恢复起着举足轻重的作用,此次开风口遵循以下原则: 3.6.1 渣铁有一定热量,流动性好,铁口铁水成流,稳定。 3.6.2出铁见下渣后开始捅风口。 3.6.3打开风口后,加风,提高鼓风动能,同时缩短出铁间隔时间。 3.6.4铁口要有一定深度,不低于2.6m,出铁正常要控制2.8m以上。 3.6.5已捅开的风口要是有涌渣或水温差偏高的现象,不得捅旁边风口。已开风口工作状态较好,可开旁边风口。 3.6.6随着开风口数量的增加,提高入炉风量。同时调整布料平台,逐步降低焦比提高煤比,保炉况快速恢复到正常水平。 附:开风口情况(表3)
4 结语 本次焖炉172.6小时,休风料第一个70t焦炭下达后,渣铁流动性好,凝渣呈玻璃渣,恢复期间未出现悬料、气流管道等难行情况,从埋氧枪排出的渣铁量和复风第一次喷出的渣铁量都不大的情况看,高炉焖炉前最后一次铁出得非常干净,这是关键,保障了开炉炉缸存在的残余渣铁很少,炉缸的透液性良好。正常休风一般料线会自然萎缩一米料线,焖炉期间料线实际下降在1.3米。处理风口时,风口前未见冷凝渣铁,焦炭整体粒度可以,无焦炭灰烬。总体来说,本次闷炉恢复达到了预期效果,取得了一定成功经验的同时也有不足之处: 4.1 成功经验 4.1.1 铁口埋氧枪至关重要,为顺利出铁,减小炉前的劳动强度,加快恢复进程奠定了基础。 4.1.2 送风前铁口、风口烧通。 4.1.3 布料大角度,提高煤气利用。 4.1.4 在快速降焦比的同时,提前考虑喷煤迎接重负荷料。 4.1.5 合适的捅风口时机。 4.2 不足之处 4.2.1 初期预计风温在900℃,但是实际风温并未达预期,长达四五个小时在790℃多一点,这是开始渣铁温度低的一大因素,风温低对初期恢复有一定程度影响。下一次考虑热风炉在原基础上提前烧炉。 参考文献 [1]姜永龙 魏继华 张明华 曹泽民 内蒙古亚新2#高炉重负荷非计划休风快速恢复实践 [2]姜永龙 董拥军 李庆生 蒲永金 王国敏 杨意强河南亚新钢铁集团2号高炉长期焖炉的快速开炉达产实践 [3]宋 黎, 高 胜, 周文俊, 赵高峰, 乔长生 通才2号高炉焖炉快速恢复炉况实践 |
|