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艏侧推故障实例

 昵称58752597 2023-07-25 发布于江苏

文章刊载在中国设备工程2020年8月

1  故障现象S 轮侧推启动困难,初步判断线路“接触不良”。查找过几次,也未找到具体故障点后来发现反复合上断开主开关后侧推器就可启动成功某日靠泊使用过程中侧推器停在右舵不能回中,船一直往右转,船长遂紧急停止侧推器后在大马力拖轮协助下靠妥码头

2  故障排查分析侧推器螺距不能回中可能原因为机械执行机构卡阻控制电路故障螺距显示错误电气控制一旦出现故障较难查找,查看控制箱有无异味,烧毁是个捷径PLC 控制板较少故障,多为外部输入输出或输出继电器触头线圈烧毁,接线松动查找故障本着先易后难的原则,一步步进行查找侧推器控制系统主要组成:驾驶室控制面板和中央处理装置侧推间反馈装置本地控制箱。

2.1  驾驶室控制面板 ( 图 1)驾驶室控制板组成:指令电位器,可调光螺距表,重载询问按钮,允许控制按钮,驱动电机起停按钮,油泵电机起停按钮,紧急停止按钮,8 个故障指示灯,试灯按钮,消声按钮按下控制板试灯按钮,指示灯全亮松开按钮,控制板无故障指示,排除系统存在故障报警停机前,船一直在往右转,排除螺距显示错误

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2.2  中央处理装置组成 ( 图 2)变压器、电源变换器 BL1.1,基准电压 BL1.2,A/V BL1.3,9 个继电器 (控制系统失电零螺距驾驶台及左右翼控制左右舵继电器报警失电综合报警 ),6 块 PLC

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2.3  螺距控制原理控制手柄发出一个与推力相符合的指令电压值。位置传感器 ( 位置传感器与桨壳伺服机构机械连接,因而能跟踪水下桨叶的实际螺距。) 的反馈信号与指令电压值一起送入 PLC 进行比较。如果指令与回馈信号两者之间的偏差超过了死区 (εd) 限定值。PLC 就输出一个脉冲信号给电磁换向阀 ( 型号 4WE10G3X/CG24NZ5L,线圈通电,阀芯移动,打开油路 ; 线圈断电,阀芯在弹簧作用下回中,锁闭油路 ) 线圈以消除偏差。这样就实现了螺距的闭环控制。

电机启动后,螺距自动保持在零位。如果驱动电机停转,螺距便自动回到零位。按动面板上请求控制带灯按钮,待指示灯发光后,可利用控制手柄来改变螺距。

启动油泵,螺距指示为右舵。操作控制手柄左右舵试验,螺距无变化。打开中央处理装置控制箱,拔下右舵继电器,螺距指示回零。左舵继电器安到右舵继电器插座上,右舵操作正常。而右舵继电器安装到左舵继电器插座上,左舵出现故障,现象右舵相同。通过零件互换试验可以确认 : 右舵继电器故障。PLC 控制电路,换件检查是个捷径。

右舵继电器信息如下:型号为 HH64P-L:线圈24V、DC,触点容量 10A240VAC、10A 30V DC, 其中常闭和常开触点各 3 组。查找侧推器备件库存数量为零。用万用表测量后确认线圈未烧毁,只是一对触点烧熔在一起,可换另一组触点继续使用 ( 还有一种方案是用平时不用的左右舵继电器 ( 型号 TPC-191) 替代,但继电器触点容量为 3A,只可短时间临时使用。右舵继电器重新接线后,启动油泵。左右舵试验,螺距跟随操作手柄位置变化,操舵功能恢复正常。由于已开始卸货,未启动侧推器进一步运转试验。

3  启动困难原因查找完货后立马备车开航,侧推器依然启动困难。在启动过程中,注意到一个细节:当按下重载询问按钮后,指示灯闪烁,发电机单机功率在 160kW 左右。是线路接触不良还是有其它原因 ? 需要进一步查明。侧推器本地电机启动器电路简图 ( 见图 3)。主要代号说明:KT 延时继电器,KM 交流接触器,TZ 自耦变压器,KA 中间继电器,FR 热继电器。SB 启动按钮。

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3.1  侧推器马达启动过程合上集控室侧推主开关,控制系统有电。按下驾驶台重载询问按钮,KA5 有电时间,延时继电器 KT2满足条件得电 ( 机旁 & 驾驶台停止按钮闭合、热继电器闭合、KA4 触点 9-14 闭合、液压油液位正常,重力油箱液位正常、液压油油正常、螺旋桨螺距为零 )。KT2 触点延时闭合,中间继电器 KA1 得电。KA1触点闭合:线路 23&24 有电,线路 13 闭合自保,交流接触器 KM2,KM3 有电,自耦变压器 TZ 完成星型接法 ( 电源电压加在自耦变压器高压绕组上,而电机的定子绕组与自耦变压器的低压绕组连接 )。同时延时继电器 KT1 有电,触点延时闭合 ( 电机启动后,电机转速加到额定转速,启动即将完成时 ),KM1 有电,KM2&KM3 断电,切除自耦变压器,电机定子绕组直接与电源按△连接,电机在全压下正常运行。

3.2  S 轮船舶电站组成船舶电站:发电机:无锡汾锡 500kW×3 台,配电屏上海恩艾思、侧推器 445kW×1 台。货油泵 ( 三螺杆泵 ) 马达 132kW×4 台。

3.3  重载允许条件S 轮重载设备只有货油泵和侧推器。经咨询 NSE工程师得知侧推器重载问询富裕功率设置为 100kW。侧推器电机重载询问满足条件为:单台发电机负荷≤ (500kW×2-445kW-100kW)÷2=227.5kW( 电 机 员注意到如下现象:每次启动侧推时,若两台副机在网运行,单台负荷约在 150kW 时,侧推可以启动。若单台负荷高于 160kW 时,侧推器启动失败 )。重载询问条件不满足说明还有设备虽没运转,但其负荷也已记入电站PPU( 并车与并电保护 )。

货油泵重载询问是个带灯的按钮开关,按下开关指示灯亮,向主配电板发出重载询问指令,配电板 PPU经过逻辑运算,如果符合满足要求,发出允许启动信号,货油泵允许运行指示灯点亮。在按一下开关跳起,指示灯熄灭。检查货油泵操作面板,发现 NO.4 号货油泵重载问询灯处于点亮状态。此时电站 PLC 计算最小富裕功率为:(500kW×2-445kW-132kW-100kW)÷2=161kW。此数值与备车时单台发电机功率相当。由于船舶电站功率小,电网波动。一会富裕功率满足侧推启动,一会又不满足,造成重载问询灯闪烁原因。找到原因后,侧推器在未出现启动困难情况。

4  原因分析

(1)早期每次靠离码头时,需启动 3 台副机,确保电网提供足够功率储备,以便侧推正常启动运转。侧推器启动后,单台副机负荷 100 多千瓦。柴油机长时间低负荷运行,增压机及进排气通道容易脏污。后每次备车时改为 2 台副机并电运行,电网储备功率不足。

(2)S 轮出厂设计 4 台货油泵,但变频器只有 3 台。NO.3 号货油泵和 NO.4 号货油泵共用一个变频柜。因此两台货油泵不可同时运转,厂修时增加了一台变频柜,但主配电板未做相应更改。为了保证 NO.4 号货油泵正常启动,电站 PPU 输出线路上接了个小开关,通过此开关手动应答 4 号货油泵重载问询。船舶人员定期轮换,时间久了,机舱当值人员不知道这个开关了。每次完货时驾驶员也不再按起 NO.4 货泵重载问询,而是保持其长期 “在网”,电网逻辑运算后富裕功率不满足要求,不发出允许侧推器运行信号。

5  结语S 轮侧推器启动困难,反复断开,合上主开关是个错误操作,若是接触不良,侧推器启动成功后依然会出现故障。驾驶员每次启动货油泵或侧推器时,轮机员若在场,也许会早些发现故障原因。加强使用人员培训很有必要。

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