班组:热电电仪班组 编纂人:赵双双 一:故障类别:稀油站故障引起系统跳车事件 二:设备名称:11.16热电厂3#给水泵跳车 三:使用工况介绍 :无 四:故障现象描述 2018年11月16日,0:00~8:00点班,热电厂两炉一机运行, 热电运行三班当班,班长01、汽机主操02。经调查稀油站油泵停止运行时间为12点28分,12:50零米巡检03巡检时未发现异常,2:00点零米巡检03检查发现3#给水泵电机有异响,汇报班长01、汽机主操02。班长01立即安排03进行排查,同时安排副操04现场协助排查,并通知检修人员05和电仪维修班06去现场确认,班长01DCS盘上查看,发现3#给水泵稀油站润滑油压显示为“0”、泵轴承温度显示为“100℃”。2:08分经确认为3#给水泵稀油站停运状态,对稀油站进行复位、启动,但未成功。班长01立即对备用的2#给水泵进行确认。2:32分安排汽机主操02汇报调度王胜选,启动2#给水泵,安排锅炉主操07汇报热电厂值班领导08。2:34分汽机主操02DCS盘上启动2#给水泵,2:34分38秒停止3#给水泵运行。3:08分2#给水泵突然跳车,强启两次未成功。汇报调度 1#、2#炉、汽轮机进行减负荷,在减负荷过程中锅炉上水量较大,单台给水泵无法维持,3:12分1#给水泵过负荷跳闸。汽包水位下降至-234mm,跳车值为-250mm。副厂长10下令1#、2#炉进行紧急压火,同时汇报调度,后系统紧急停车。 3:14分强行启动1#给水泵成功,两台炉加大上水量,01汇报热电厂值班领导10、调度00申请2#炉进行扬火,3:19分2#炉扬火成功。逐渐恢复高、中、低压蒸汽管网。1#锅炉按照调度指令继续压火。3:20分联系电仪09排查2#给水泵跳闸原因,4:18分08告知2#给水泵稀油站油位低报警,就地观察实际油位在正常范围,初步判断液位开关故障,随即将油站液位联锁硬接线拆除,故障报警消失。4:50分2#给水泵试转正常,投入备用。5:03分3#给水泵停电开始检修。 五:故障原因分析及判断思路 (一)直接原因 1.3#给水泵稀油站PLC故障,引起稀油站油泵跳车;DCS联锁未投入,在稀油站油泵停运无润滑情况下,给水泵运行2小时。致使3#给水泵长时间缺油运行造成3#给水泵轴瓦损坏,被迫切换至2#给水泵。 2.2#给水泵稀油站油位开关故障造成联锁跳车,随后1#给水泵超负荷运行造成过电流保护动作引起1#给水泵跳车,致使两台锅炉被迫紧急压火,后系统停车。 (二)间接原因: 1.热电监盘人员责任心不强,未能及时发现稀油站停运报警。 2.热电工艺巡检人员业务不精,责任心不强,未能及时发现稀油站油泵跳车。 3.热电厂领导对联锁管理不到位,排查不彻底,对PLC联锁不清楚,DCS联锁未投用。 4.液位开关选型不合适,电仪中心对现场仪表隐患排查不到位。 5.电仪中心联锁管理不到位,班组对现场仪表结构性能不了解,业务不熟练,厂家提供说明书中油箱液位低显示为报警,实际PLC逻辑中油箱液位联锁停给水泵,联锁梳理不彻底,未能及时发现存在的问题。 6.备机管理不到位,热电、电仪中心没有严格按照备机管理制度进行检查确认,未能及时发现隐患。 7.此次事故发生,没有应急预案。 六:故障处理方法及措施: 1.对热电厂工艺联锁报警进行全面排查,熟知其逻辑关系,组织全员学习,严格执行联锁投入和解除管理规定。 2.细化监控画面管理。制定完善监控画面巡检的详细内容、数据标准及频次要求,保证所有设备异常数据能及时发现。 3.将现PLC联锁改到DCS上实现,取消PLC上联锁。 4.对液位开关进行改造或重新选型。 5.对挂联锁的重要仪表进行定期检测校验。 6.加强针对性的培训,提升员工业务技能,提高巡检质量。 7.按照公司的备机及隐患排查管理规定执行,严格考核。 8.完善应急预案,组织全员进行演练。 |
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