某钢管公司生产的 P91 厚壁钢管复验时其显微组织不合格,粗晶 1 级,细晶 8 级。在对供用户使用的所有钢管进行的金相检验中,发现有大批钢管存在着混晶现象。本文针对产品出现的混晶现象,着眼于解决实际问题,兼顾经济效益与生产效率,提出消除混晶的办法。 实验材料及方法 选用某厂皮尔格轧制生产的 P91 钢管, 该钢管出现了混晶组织, 其主要化学成分( 质量分数,% )为C 0. 10,Cr 8. 92,Mo 0. 95,Si 0. 32,Mn 0. 45,V 0. 21,Nb0. 08,余量为铁。从出现混晶组织的母体上取条形试样( 如图 1 所示) 进行热处理实验, 采用一系列的正火与回火工艺,观察金相组织,看是否消除了混晶,并把适宜的实验工艺推广到工厂台式炉。同时为了排除坯料种类对实验结果的影响,特此做了锻坯与连铸坯的对比实验。最后对比分析穿孔跟皮尔格轧制两个变形过程的组织,确定出现混晶的工艺阶段。 热处理工艺对 P91 钢管组织的影响 观察热处理后试样的金相组织,从图 2 中可以发现,正火温度对 P91 钢的显微组织影响不大,试样均是回火马氏体组织,晶粒均匀,没有出现混晶。 根据 P91 钢含碳量可以确定为亚共析钢, 一般选用的正火温度为 Ac3 + ( 30 ~ 50) ℃。在加热速率快的情况下,工件温差大,容易出现加热不足。另外,加热速率快,起始晶粒细,也容许采用较高加热温度。同时, 为了使合金元素溶入奥氏体中,更好发挥合金元素的作用,将 P91 钢的正火温度设定为1050℃ 左右。如果温度太低 ( 低于1000℃ ) ,会导致大量合金元素不能溶入奥氏体中,使钢的淬透性降低;同时耗时太长,不但造成很大的能源浪费,而且增加了 P91 钢的氧化和脱碳倾向, 同时会有 Cr 的复型碳化物 ( 如Cr23C6,( Fe, Cr) 23C6 等) 沿晶界析出或造成杂质元素 P,S的偏聚,使材料发生晶间腐蚀,对后续使用造成的影响比较大。若温度选择太高( 超过1100℃ ) ,则在高温下晶界具有流体性质, 容易导致晶粒快速长大而造成晶粒粗化。使钢的力学性能下降。 P91 钢正火后获得的组织不能直接使用, 需要进行回火, 以降低脆性, 提高塑性和韧性, 获得强韧性的配合后才能实际使用。材料经不同温度回火后, 组织性能不同。P91 钢常在 600 ℃ 左右服役,通常情况下,材料的最终热处理温度要高于服役温度 100 ℃ 以上,故选择 760 ℃ 的高温回火。 通过不同温度( 1010 ~ 1090℃ ) 正火及回火的 P91 钢管的热处理实验结果, 可以发现通过重新热处理, P91 钢管的组织变得均匀, 钢管的混晶组织可以消除。于是, 选取规格为φ559 mm ×95 mm的存在严重混晶的 P91 钢管在工厂的台车式热处理炉内进行重新热处理, 选用的热处理工艺同图 2c 试样工艺. 结果发现钢管仍然存在着严重的混晶组织, 如图 3 所示. 混晶组织的消除 结 论 1) 延长正火保温时间,使得奥氏体晶粒长大,导致粗大的晶粒被遗传。适宜的正火温度为1050 ~ 1090 ℃,保温 60 min;回火温度 750~780 ℃,保温 60 min。 2) 在相同的轧制条件下,锻坯和连铸坯的差异不会导致 P91 组织的差异,皮尔格轧制工艺阶段出现混晶现象。 |
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