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空分知识 | 仪用压缩空气带水原因分析及对策

 福田书屋 2023-09-08 发布于河南

聂鹏飞 张宏宇 王洋 马杰 张金生 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 

高志 唐山学院

摘要:某电厂脱硫系统仪用压缩空气带水严重, 直接影响脱硫设备、仪表的运行和使用效果。分析其 主要原因为:压缩空气中液态水含量超标, 油水分离器和除油过滤器等疏水不畅,浮球式自动排水器堵 塞, 空气压缩机排气温度高, 干燥器运行操作设置不合理等。为此,采取了一系列改进措施:(1) 将储气 罐后置改为前置;(2)调整干燥器运行设置, 将干燥剂由活性氧化铝改为分子筛+活性氧化铝(混装);(3)改善空气压缩机房通风条件;(4) 增加电子自动排水器等。改造后效果明显, 压缩空气露点温度由原 来的-3 ℃降至-35 ℃, 压缩空气中水分减少约93%。

0 引言 

      华北某海滨电厂2×600 MW 机组湿法脱硫系 统广泛使用气动控制阀等气动部件,终端用气点在 300 个以上,其压缩空气系统采用的是目前典型设 计的电厂压缩空气系统。脱硫装置自2006 年投运 以来, 一直深受仪用压缩空气带水问题的困扰,气 动控制阀电磁阀、气缸等部件故障频繁,尤其在冬 季-20 ℃左右的环境温度下,压缩空气冷凝水量大 大增加,压缩空气表管路及压缩空气主管道结冰现 象经常发生,气源时断时续,造成室外气动控制系 统基本陷于瘫痪状态,严重影响脱硫设备、仪表等 运行和使用效果。 

1 压缩空气系统及设备简介 

      某电厂脱硫压缩空气系统设置2 台螺杆式微 油空压机, 冷却方式为空冷,1 用1 备, 工作压力 0.7 MPa,额定气量26 m3/min,用气量20 m3/min,每 台空气压缩机(空压机)对应1 套无热再生式干燥 吸附装置。其系统流程如图1 所示。空压机产出的 压缩空气首先经过油水分离器和油过滤器进行初 级气液分离,然后进入吸附式干燥器,再经尘过滤 器过滤后进入储气罐,最终进入各个用气点。 

      无热再生式干燥器是根据变压吸附的原理,利 用自热(无需外部热源)再生的方法对压缩空气进 行吸附干燥的除湿净化装置,设计参数如表1 所示。

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      该无热再生式干燥器的工艺流程如图2 所示。以A 塔干燥、B 塔再生为例:压缩空气通过进气阀 IA 进入吸附塔A,空气被干燥。干燥后的空气经止 回阀CA 到达出口,其中的一部分空气作为再生气 在到达出口前从气流中分出, 经再生气节流孔板 RV 的流量控制,减压到接近大气压,然后流入吸附 塔B。吸附塔B 内存有上半个周期吸附下来的水 分,再生气带走这些水分并经再生阀RB 和消声器 MF 排空。 

      1 个循环周期内, 每个吸附塔都经过3 个阶 段:吸附—再生—充压。进气阀和再生阀的动作程 序由逻辑控制器进行控制。吸附式干燥器的处理能 力与空气和吸附剂接触时间以及吸附剂的数量有 关,处理效果则随压缩空气的进气温度、湿度和空 气流速的增加而降低。

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2 仪用压缩空气带水原因分析 

2.1 压缩空气中液态水含量超标 

      空气被空压机压缩时, 部分空气中的气态水 会凝结为液态水。液态水的初级过滤主要靠油水 分离器和除油过滤器, 滤出的液态水通过设在过 滤器底部的浮球式自动排水器排出, 但压缩空气 中含有的油泥、尘垢等杂质会频繁堵塞排水器,使 滤出的液态水无法排出。干燥器只能清除压缩空 气中的气态水,不能清除已凝结的液态水[1]。大量 液态水进入干燥器吸附塔后会造成吸附恶化、露 点温度急剧上升,严重时导致吸附剂破裂成粉状, 继而堵塞后置粉尘过滤器, 从而不得不更换吸附 剂。更为严重的情况是吸附剂浸泡为浆状物后会 进入储气罐。压缩空气储气罐底部的手动排污阀 靠人工操作, 存在排污不及时情况, 且疏水效果 差,冬季易冻结,致使压缩空气中的水分不能及时 排除, 这就使得压缩空气中未除尽的液态水全部 进入系统终端用气点。

2.2 空压机排气温度高 

      (1)润滑油冷却系统不佳。风冷式空压机采用 板翅式油冷却器,压缩机产生的绝大部分热量由润 滑油带走,并在油冷却器中通过风扇强制对流的方 式传递给环境。如果发生缺油、冷却器堵塞等情况, 就会影响冷却效果,使空压机排气温度过高,超出 设计要求。空压机后冷却器采用自然吸风冷却,面 板常被打开,由于空压机进风方向的改变,后冷却 器经常失效。 

      (2)环境温度高。空压机安装在相对密闭的厂 房内, 经过油冷却器后的热空气通过风扇直接排 入周围环境, 但由于空压机的吸气口与排气口相 邻,导致部分热空气排出后即被重新吸入,致使压 缩空气的排气温度一直居高不下, 夏季最高可达 60 ℃。空压机排气温度高于设计值,致使干燥器的 除湿效果降低。此外,高温下压缩空气中的水分多 以气态水形式存在, 压缩空气在进入各用气点的 过程中逐渐散热,气态水冷凝结露,这样就将更多 的水分带入后续系统,冬季温差大时这一问题更为 突出。

2.3 干燥器运行不正常 

(1)干燥剂在不良环境下运行,易失效。 

(2)干燥器运行操作设置不合理。在进气含水 量比较高的情况下,吸附塔交换运行的周期设定时 间过长,干燥器再生时间不够,导致运行后期吸附 剂逐渐失去吸水能力。其次,再生气源阀门开度不 够,干燥器再生气量不足,使吸附剂再生不充分,因 而不能充分发挥吸附剂除水的功效。 

3 改造方案及相关措施 

      衡量压缩空气带水多少最有效的指标是压缩 空气的露点,提高压缩空气质量即需尽量降低其露 点。改造前,某电厂对脱硫系统仪用压缩空气进行 了多点实地测量,得出露点温度大约在-3 ℃。根据 GB 4830—1984 《工业自动化仪表气源压力范围和 质量》规定,气源压力露点温度至少应比环境最低 温度低10 ℃[3]。因此,相对于某电厂冬季-20 ℃以 下的环境温度, 至少要使压缩空气露点温度从-3 ℃降至-30 ℃。 

3.1 工艺流程的改进 

      本次对仪用压缩空气系统改造的重点是在压 缩空气进入干燥器之前去除其中的液态水,减轻油 水分离器等的负荷, 使干燥器充分起到干燥作用。一般,解决类似问题的方法是在干燥器前增加冷干 机或者将无热再生式干燥器改造成有热再生式干 燥器, 但这2 种方案均需对原系统进行较大改造, 费用较高,而且都会增加能耗以及相应的检修工作量,故未采用。 

      某电厂改造方案如图3 所示,首先改变压缩空 气流程,将压缩空气储气罐由后置变为前置,使压 缩空气先经过储气罐,得到初步降温、冷凝,分离部 分液态水分和油污,再通过油水分离器、除油过滤 器去除部分液态水和油污,最大限度地减少进入吸 附塔的液态水和油污量, 降低其后干燥设备的负 荷。冬季北方地区室内外温差为30~40 ℃,通过自 然冷却降温, 可使压缩空气中的水蒸气凝结成液 滴,达到减少液态水的目的。 

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3.2 吸附剂的选择 活性氧化铝、分子筛是常用的干燥吸附剂,它 们的共性是吸附空气中水分能力随着压缩空气相 对湿度的增高而上升,且吸附温度越低,吸附剂的 吸附能力越强[2]。分子筛在恶劣工况下仍有较强的 吸附能力,在较高的温度、较低的湿度情况下仍有 较好的吸水能力;活性氧化铝有很高的表面硬度和 抗压强度,而分子筛机械强度有限[4]。所以,改造方 案中同时采用这2 种吸附剂,以混装的方式置于吸 附式干燥器中。

3.3 其他措施 

(1)排水设施的改进。在压缩空气储气罐底部 加装保温伴热装置, 为使已凝结析出的液态水彻 底排出, 将压缩空气储气罐底部的手动排污阀改 为电子排水器,自动排放油/水,减少进入过滤器 和干燥器的杂质和油污。同时,将油水分离器、除 油过滤器等的浮球式排水器改为电子排水器,定 时排水[5]。此外,在压缩空气系统增设自动疏水装 置,以便随时将系统中的液态水排出,保证压缩空 气的干燥度。 

(2)干燥器运行操作调整。根据空气湿度的不 同,对干燥器的控制器进行调节,适当缩短吸附塔 的运行切换时间。一般在冬季将运行周期从20 min 改为10 min,其他季节保持不变;另外按照工艺要求,定期检查并按时更换吸附剂,及时检测吸附塔 压力变化,监测再生气量是否充足。 

(3)空压机房通风改进。针对夏季环境温度过 高, 安装通风管路将空压机油冷却器风扇的排气 接到室外进行高点放空, 保证热空气不在系统中 循环[6];并且经常吹扫油冷却器,以保证冷却器始终 具有良好的运行状况。空压机运行时盖上面板,防 止因改变空压机进风方向和流向而降低冷却效果。 

4、效果评估 

      改造后的新系统投运后, 压缩空气的品质得 到了提高,露点温度实测为-35 ℃,很好地满足了 脱硫现场的使用要求, 并且吸附剂的使用寿命也 明显延长。改造前后压缩空气露点温度的对比如 表2 所示(其中储气罐前置时对吸附剂的采取方式 也进行了试验)。

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为了更直观地对改造后压缩空气除水效果进 行评估,对除水量进行了详细计算,计算公式为 

M=g×α×ν×t÷1 000 (1) 

式中:M 为压缩空气中带水量,kg;g 为标准大气 压下饱和空气的含湿量, g/m3;α 为对应工作压力 下的校正系数;ν 为压缩空气产生量,m3/min;t 为 时间,min。 

     结合压缩空气露点温度换算图( 见图4) 可 得[7]:某电厂脱硫系统压缩空气压力0.7 MPa 下, -3 ℃压缩空气露点对应大气压力露点为-23 ℃。 由大气压力露点/ 水分含量表查出-23 ℃时饱 和空气含水量为0.84 g/ m3 [8]。则改造前每天的 压缩空气含水量M1 = 0.84 ×0.95 ×26 ×60 ×24 = 29.88 kg 。 

      而0.7 MPa 压力下-35 ℃压缩空气露点对应大 气压力露点-50 ℃,由大气压力露点/水分含量表查 出-50 ℃时饱和空气含水量为0.062 g/m3。则改造 后每天的压缩空气含水量M2 = 0.062×0.95×26×60× 24=2.21 kg。 

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      由此可知, 改造后的压缩空气带水量每天可 减少27.67 kg, 也即压缩空气中水分减少约93%,效果非常明星。

5 结语 

      通过改变压缩空气流程,将压缩空气储气罐由 后置变为前置,利用北方地区冬季室内外的巨大温 差,使压缩空气在储气罐冷凝结露,减轻了其后干 燥分离设备的工作负荷。同时,辅以本文提及的其 他措施,得到了高品质的仪用压缩空气,保证了脱 硫系统气动控制设备的正常运行。本文改造方案对 北方地区电厂具有借鉴意义。

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