2018年11月8日中午12:00,我公司2#水泥磨磨头中空轴法兰与端板接合处漏料,立即停机检查,从中空轴法兰外侧到端板不同位置的距离(最小距离为100mm,最大距离为110mm)以及漏灰情况初步断定磨机端板断裂,即安排拆除端衬板进行检查确认。通过倒球、完全拆除磨机端衬板、剔掉水泥砂浆进一步确认,发现磨机筒体端板已裂开整圆的70%,断裂处最大错缝达12mm,图1为断裂位置及错缝情况示意图。 正常修理办法就是拆下磨机筒体去磨机生产厂家更换端板,此过程包括拆除、修理单位制作加工、运输、最终安装,修理时间预估最少为3个月,可当时正值水泥销售旺季,为节约修理时间,把损失减少至最小,最后决定在线修理。 2.1 磨机整体受力分析 磨机直径为3800mm,端板厚度110mm,磨机筒体及衬板隔仓板等自重约达150t,钢球重量约为190t,内部物料按20t计算,根据磨机几何关系,可 以计算出磨头中空轴所受的支座反力为1845109N(此处未考虑其所受的扭矩),受力分析见图2。 2.2 磨机端板应力及变形计算 端板与中空轴接触处从水平位置到最高处或最低处受力逐渐增大,从最高处或最低处受力到水平位置受力逐渐减少至零,如果按传统的方法计算比较困难,所以选择有限元软件ANSYS进行计算,步骤简介如下。 (1)选择单元类型及填写材料属性。选择20node186单元,材料弹性模量为2E11Pa,材料泊松比为0.3。 (2)建立模型。端板厚度110mm,与中空轴结合处厚度为100mm,据实际尺寸建立模型如图3所示,图中的不同的灰度分别表示中空轴、磨机端板、部分筒体,三部分通过粘接命令链接在一起。 (3)划分网格并加载。中空轴与轴瓦接触角度按30°计算,得到轴瓦和中空轴接触的弧面的弦长为0.4403m,轴瓦宽度为0.8m,接触面的压力为: 1845109/(0.4403×0.8)=5238215.42Pa 把此压力加载在中空轴下面为30°的弧面上(其竖直向上的力仍为1845109N),另外对部分筒体的端面约束所有自由度,加载结果如图4所示。 (4)分析及查看结果。点击分析后得到的当量应力云图见图5,形变云图如图6所示。 从图5可以看出,端板的的止口处产生应力集中,最大当量应力值为213MPa,此值接近材料的屈服强度,且该应力值产生在端板的下部,受中空轴对其施加的拉力,产生的是拉应力,当该点转到上部时承受的是中空轴对其施加的压力,产生的是压应力,端板承受的是交变应力且应力幅较大。 从图6中可以看岀,端板的某一点在下部时,往X轴负方向(看图中坐标系)变形,变形的最大绝对值位-0.63mm,当其转到上部时,往X轴正方形变形,变形量最大值为0.43mm,总的变形约为1mm,总变形量较大。 球磨机端板材质为Q235B,根据1995年版《机械工程材料性能数据手册》中Q235B钢,圆柱形缺口(应力集中系数等于2)试样存活率为99.9%的疲劳极限为142MPa。断裂地方恰好在端板止口处,所以材料的疲劳极限可参照上述的142MPa选取,但计算得到端板止口处最大的应力值达213MPa,远大于疲劳极限,且承受的是交变应力、形变大,所以疲劳断裂就是该次断裂的主要原因。 根据断裂原因分析,我们选择对端板断裂处进行补强来降低该处的应力,直至达到疲劳极限以下。按加强方法进行了分析计算。 建立模型如图7所示,新添补强板,补强板厚度为90mm。按照上面的步骤计算变形结果见图8,当量应力结果见图9。可以看到最大变形量的绝对值已明显减少,向X轴负方向的变形量为0.347mm,X轴正方向的变形量为0.191mm,可以看到最大当量应力值为110MPa(低于端板材料的疲劳极限),比较安全。 经三年来的正常运行证明该在线修理方案是成功的,另外相对于拆除磨机筒体外修费用节约拆安费用45万元左右,相对于拆除磨机外加修减少了维修时间不少于两个月,减少了对生产的影响。 |
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