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钢包包底修砌模式的改进

 大地guike8rx48 2023-10-10 发布于河南

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钢包包底修砌模式的改进

严向齐,赵艳玲

河钢集团邯钢公司邯宝炼钢厂

 要:随着高级别品种钢产量的增加,精炼炉对钢包耐材的要求越来越高。针对邯宝钢包包底工作层整体浇注使用效果不佳,难以满足生产需要的实际情况,将邯宝钢包包底工作层整体浇注,改为砌筑铝镁碳砖。砖砌包底二次小修时,在包底砖上面补浇刚玉浇注料。这样改进后的砖砌包底达到了73炉以上的预期寿命,满足了生产需要。

关键词:包底;砌筑;铝镁碳砖;补浇

1 引言

随着洁净钢、管线钢等高级别钢种需求地不断增加,使得炉外精炼的比例增大、冶炼条件日益苛刻,转炉出钢温度提高,钢包盛钢时间延长,而且精炼所产生的各种侵蚀性很强的熔渣,使钢包用耐火材料的使用条件更加恶化。特别是RH精炼炉的发展,对钢包包底耐材的要求越来越高。钢包包底耐材的正常使用,对生产顺行、对人身安全设备安全等,尤为重要。因此,提供满足生产需要的高寿命钢包包底耐材,势在必行。针对邯宝钢包包底工作层整体浇注使用效果不佳的实际情况,将邯宝钢包包底工作层改进为砌筑铝镁碳砖。一般钢厂钢包包底铝镁碳砖使用不到50炉就需全部更换,邯宝采用高级别铝镁碳砖,并采取47炉左右小修时包底砖上面视侵蚀情况补浇刚玉浇注料的措施,使钢包包底工作层使用炉数达到了73炉以上,最高达到了145炉的良好效果。

2 邯钢新区炼钢厂工艺装备

2.1 工艺条件

邯钢新区炼钢厂三座300吨顶底复吹转炉,两座双工位LF精炼炉,两座双工位RH精炼炉,两台双流板坯连铸机,均采用了冶金领域最先进的工艺技术和自动控制技术。钢水一般只经过LF炉精炼40min左右。高级别管线钢等品种钢需双精炼,即要求钢水经LF炉精炼40分钟后,再经过RH精炼40分钟左右。这样双精炼时钢包盛钢时间长达200分钟。另外,邯宝转炉钢水进各精炼炉,精炼炉钢水出站上连铸、连铸钢包倒浇余等,均在接受跨,导致钢包倒浇余不及时包底容易粘附热态钢渣。且从钢包倒完浇余至进转炉接钢水的间隔时间偏长,导致钢包过程温降大。这样,邯宝钢包处于盛钢时间长、精炼过程苛刻、包底承受热态钢渣侵蚀时间长、过程温降大等恶劣环境中,这严重影响钢包耐材的使用效果。

2.2 炼钢工艺参数

1 炼钢工艺参数

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3 钢包浇注包底

3.1 耐材结构

包底铁壳上面浇注150mm厚的高铝浇注料(永久层),浇注料上面四周浇注250mm厚的刚玉浇注料非冲击区(工作层),中心浇注300mm厚的刚玉浇注料冲击区(工作层)。

3.2 存在问题

首先,邯宝浇注包底,无整体浇注及连续布料、整体振动设备,仅靠地面搅拌机搅拌好浇注料后,流入料斗,再用壁吊将料吊至需浇注的钢包内,人工用振动棒振动。这样,浇注不连续,整个包底浇注的时间长达3小时,严重影响浇注料的整体性。人工振动效果差,影响包底浇注料强度。
其次,夏季现场气温过高、钢包余温高、搅拌用水温度高等因素,易造成包底浇注料出现结块、变质、反应过快、加水量偏高等情况,使得包底气孔大、孔隙率高、高温强度降低,最终导致包底脱层、夹钢的问题,严重影响钢包包底耐材的使用寿命。冬季环境温度低,在现场浇注时间长的现实条件下,对包底浇注料强度、致密性等,影响更大。
另外,钢包烘烤器由混合煤气改为转炉煤气后,热值低,且煤气内水份多,也对包底浇注料的烘烤质量产生不利影响。

加之RH精炼冶炼炉次的增多,钢水对钢包包底耐材的冲击也愈加明显。

诸如此类的不利因素,导致钢包包底刚玉浇注料工作层,在使用过程中存在剥落脱层严重、分层夹钢渗钢较多、残厚偏薄、寿命太低等异常,这导致钢包安全系数低,耐材浪费,劳动强度大等问题。

正常情况下,钢包包底工作层使用寿命应在70~75炉之间,但一二月份钢包包底刚玉浇注料工作层使用寿命达标的只有20%左右,且46%左右刚玉浇注料包底工作层使用寿命仅43炉左右。另外,包底安全下线残厚应不低于150mm,但一二月钢包刚玉浇注料包底工作层平均残厚仅115mm。况且,包底还存在分层夹钢渗钢较多的问题。
因此,急需从根本上解决这一严重威胁钢包安全运行、正常供应,并极大增大钢包烘烤煤气消耗量、极大增加耐材消耗量的问题。

4 钢包砖砌包底

4.1 包底改进方案

将钢包包底工作层整体浇注,改为砌筑砖。即钢包包底永久层浇注平整,烘烤到位后,清理干净永久层上面的杂物。之后安装水口座砖和透气砖。再立砌包底砖,要求砖面平整、不出现台阶,砖缝错开,砖与砖之间挤紧,砖缝小于1mm。采用刚玉浇注料将包底砖与包壁、包底砖与座砖之间的缝隙填满捣实。之后上面砌筑围罐砖。
砌筑好的钢包包底,烘烤到位后,使用25炉下线更换俩透气砖和水口座砖。再次使用25炉左右,即累计使用50炉左右,视包底耐材情况决定是否补浇刚玉浇注料。再次使用25炉左右,即累计使用75炉左右更换包底砖。

4.2 包底提升寿命设计

为提高钢包包底耐材寿命,包底工作层设计采用三种砖型,分别为非冲击区砖型高度为250mm,过渡区砖型高度为300mm,冲击区砖型高度为350mm。通过对包底的冲击区和过渡区的加强,提高了包底使用寿命,也增加了钢包整体寿命。钢包包底设计图如图1所示。

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1 钢包包底设计图

4.3 包底砖材质及特点

邯宝包底砖材质为刚玉尖晶石砖,主要原料为白刚玉、电熔镁砂、电熔尖晶石等,用树脂结合而制成,经高速混练机混练,1000吨摩擦压砖机成型、隧道窑内热处理。具有抗冲击性、抗渣侵蚀性强等优点。
通过加入一定量的各个粒级的Al2O3。利用Al2O3的微粉、细粉和颗粒活性的不同,使制品在使用过程中不断的与镁砂细粉生成尖晶石,产生连续的微膨胀作用,利用尖晶石化的体积效应和良好的抗渣性能,一方面可以堵塞气孔,增强致密性,另一方面提高材料的抗侵蚀能力。

4.4 包底砖理化指标

2 包底砖理化指标

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4.5 使用效果

目前包底砌筑砖的钢包,在线使用过程未发现开裂、断层、凹坑以及其它异常现象。包底砖解体过程未发现断砖等异常现象,夹钢极少。解决了刚玉浇注料包底脱层剥落、渗钢、残厚一般在110mm~120mm,且寿命一般在46炉左右太低的问题。
包底砌砖的修砌模式,包底寿命由原来的46炉左右,提高到了预期73炉的目标。残厚由原来的115mm左右,提高到了现在的150mm以上。
耐材寿命提高,减少了耐材使用量,节约包底工作层耐材约30%。
包底砖水份少,在满足烘烤温度的前提下,每个大修、中修、小修包烘烤时间均缩短了6小时。包底寿命高,减少了钢包的修砌数量也减少了钢包烘烤数量。从而节约烘烤煤气20%以上。
降低工人修砌工作量,且避免了人工用风镐处理原来浇注料包底残钢残渣的高劳动强度。
极大提高了钢包安全运行系数,确保了钢包正常供应,利于生产顺行。
砖砌包底,避免了原来浇注料搅拌时扬尘问题,利于环保。

5 结论

1)砖砌包底采用优质的铝镁碳砖,机压成型,体密高,抗冲击和抗冲刷性能优越,使用效果明显优于浇注包底,达到了73炉以上的预期寿命,满足了生产需要。

2)砖砌包底二次小修时,视情况在包底砖上面补浇刚玉浇注料,这样,完全确保了包底砖的使用寿命以及残厚,满足了生产需要。

3)砖砌包底寿命提高,修砌数量减少烘烤数量减少,且烘烤时间缩短,节约煤气20%以上,同时节约包底工作层耐材约30%。

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