配色: 字号:
煤气发生炉简介
2012-02-03 | 阅:  转:  |  分享 
  

3.1含酚废水治理方法及节能效果
改进型两段式煤气发生站的含酚废水治理方法,余热蒸发旋风除尘器利用下
段高温煤气的显热,生产水蒸气作为气化剂供给炉底使用。该治理方法与传统的
酚水焚烧炉处理含酚废水的方法相比,既节约了燃料能源,又节约了宝贵的水资
源。
3
水冷工艺产生含酚废水量70-100Kg/Km煤气,风冷工艺及改进型工艺含酚
3
废水量30-40Kg/Km煤气,利用焚烧炉处理含酚废水,每烧掉1t酚液,约消耗
3
8.4×10MJ的热量,折合自产焦油250-280Kg。
3
由此可知,在含酚废水治理方面,每生产1000NM煤气,改进型工艺相对水
冷工艺节约能源590-840MJ,节约水资源约70-100Kg;相对风冷工艺节约能
源250-340MJ,节约水资源约30-40Kg。
3.2余热锅炉节能效果
余热锅炉充分利用煤气显热,生产高压水蒸气供煤气发生炉探火汽封及其他
3
生产使用,每生产1000NM煤气,该工艺较水冷工艺节电2-3KW左右(煤气达到
“改进型工艺”温降条件下),同时节能250-350MJ;较风冷工艺节能250-350MJ。
3.3间接冷却器节能效果
改进型工艺与水冷工艺相比,减少了激冷器中部分冷却水被高温煤气汽化为
水蒸汽在间接冷却器的冷凝,这部分水几乎是改进型工艺冷凝水量的1.2倍。可
以看出改进型工艺较水冷工艺而言,煤气终冷过程中,间接冷却器所需冷却水量
大大减少,通过理论计算和实际工程运行测算,约节能60%左右。

四、两段式煤气发生站在环保节能方面亟待解决的问题
1、降低灰渣含炭量
现阶段煤气发生炉灰渣含炭量多数维持在10-15%左右,而有些煤气发生
炉由于设备工艺落后,其灰渣含炭量有时高于20%。改进煤气发生炉结构及气
化工艺,优化操作指标,降低灰渣含炭量,是减少煤气发生炉能耗的有效途径。
2、提高煤气热值
3
两段式煤气发生炉煤气热值一般在1450-1550Kcal/Nm左右,利用富氧气
化等工艺手段提高煤气热值,使同热值煤气的体积得以降低,可以降低煤气加压
机能耗,减少煤气输送和储存设备的钢材耗量,从而直接或间接地做到节能减排。
3、提高自动化程度,降低操作误差损耗
受各种因素的影响,现阶段煤气发生站的自动化程度整体水平不高,多数操
作指标的调节和控制基本依靠操作工人人工完成,煤气发生站的运行对操作工人
的技术水平和敬业精神有较强的依赖性。提高煤气发生站自动化程度,减少人为
因素造成的操作误差,也是煤气发生站节约能源的有效突破点。
献花(0)
+1
(本文系退休工程师首藏)