3.1含酚废水治理方法及节能效果 改进型两段式煤气发生站的含酚废水治理方法,余热蒸发旋风除尘器利用下 段高温煤气的显热,生产水蒸气作为气化剂供给炉底使用。该治理方法与传统的 酚水焚烧炉处理含酚废水的方法相比,既节约了燃料能源,又节约了宝贵的水资 源。 3 水冷工艺产生含酚废水量70-100Kg/Km煤气,风冷工艺及改进型工艺含酚 3 废水量30-40Kg/Km煤气,利用焚烧炉处理含酚废水,每烧掉1t酚液,约消耗 3 8.4×10MJ的热量,折合自产焦油250-280Kg。 3 由此可知,在含酚废水治理方面,每生产1000NM煤气,改进型工艺相对水 冷工艺节约能源590-840MJ,节约水资源约70-100Kg;相对风冷工艺节约能 源250-340MJ,节约水资源约30-40Kg。 3.2余热锅炉节能效果 余热锅炉充分利用煤气显热,生产高压水蒸气供煤气发生炉探火汽封及其他 3 生产使用,每生产1000NM煤气,该工艺较水冷工艺节电2-3KW左右(煤气达到 “改进型工艺”温降条件下),同时节能250-350MJ;较风冷工艺节能250-350MJ。 3.3间接冷却器节能效果 改进型工艺与水冷工艺相比,减少了激冷器中部分冷却水被高温煤气汽化为 水蒸汽在间接冷却器的冷凝,这部分水几乎是改进型工艺冷凝水量的1.2倍。可 以看出改进型工艺较水冷工艺而言,煤气终冷过程中,间接冷却器所需冷却水量 大大减少,通过理论计算和实际工程运行测算,约节能60%左右。
四、两段式煤气发生站在环保节能方面亟待解决的问题 1、降低灰渣含炭量 现阶段煤气发生炉灰渣含炭量多数维持在10-15%左右,而有些煤气发生 炉由于设备工艺落后,其灰渣含炭量有时高于20%。改进煤气发生炉结构及气 化工艺,优化操作指标,降低灰渣含炭量,是减少煤气发生炉能耗的有效途径。 2、提高煤气热值 3 两段式煤气发生炉煤气热值一般在1450-1550Kcal/Nm左右,利用富氧气 化等工艺手段提高煤气热值,使同热值煤气的体积得以降低,可以降低煤气加压 机能耗,减少煤气输送和储存设备的钢材耗量,从而直接或间接地做到节能减排。 3、提高自动化程度,降低操作误差损耗 受各种因素的影响,现阶段煤气发生站的自动化程度整体水平不高,多数操 作指标的调节和控制基本依靠操作工人人工完成,煤气发生站的运行对操作工人 的技术水平和敬业精神有较强的依赖性。提高煤气发生站自动化程度,减少人为 因素造成的操作误差,也是煤气发生站节约能源的有效突破点。
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