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8%石灰土路床试验段施工总结
2014-08-19 | 阅:  转:  |  分享 
  
8%石灰土路床试验段施工总结



由项目部负责施工的叶信高速公路路基第十二合同段,路基上路床顶层36cm原设计为8%石灰改善土,7天无侧限抗压强度≮0.6Mpa。在施工至上路床时,K152+700~K155+280段由于选定取土场土质塑性指数较低,使用8%石灰改善达不到强度要求,申请变更并通过批准使用5%水泥土。我部选定K154+010~K155+210作为上路床施工的试验段,以确定合理的施工机械、机械数量及机械的组合方式;检验施工组织、施工工艺的可行性、适应性;全面检查材料及施工质量;同时确定每延米水泥的用量及适宜的松铺系数、碾压遍数等施工参数。?

一、工程概况:?

试验段施工起讫桩号:K154+010~K155+210,长度:200m,宽度:30.658m,压实厚度为18cm,采用路拌法施工;试验段工程量:5%水泥改善土1104m3。?

二、试验段的施工组织

?2.1施工机械的配备情况?



3.1施工准备?

3.1.1下承层准备:下承层通过整平碾压,其压实度、横坡、纵坡等各项指标均达到要求并通过报验合格。?

3.1.2测量放线:由测量人员测放出下承层中线、边线,并用石灰线作标记。?3.1.3试验:施工前对水泥进行了滴定试验,试验结果表明,水泥的技术指标达到规范要求;同时对5%水泥土的标准试验,按重型击实标准试验,确定了水泥土的最佳含水量(13.2%)与水泥土的最大干密度(1.87g/cm3)。?工程监理

3.2水泥存放?

水泥提前1~2天或施工当天进场,堆放于路基上,底部用道木等物码设堆放平台,满铺帆布或彩条布。堆放后用彩条布覆盖。?

3.3备料与铺料?

3.3.1由试验数据,通过计算,得出土的松铺厚度h1





3.4拌和?

采用人工均匀铺灰和灰土拌和机拌和,铧犁作为附助设备配合拌和。?3.4.1拌和;用WB230型灰土拌和机拌和。在拌和过程中指派专人跟机进行挖验,每间隔5~10米挖验一处,检查是否有素土夹层及横向漏拌。对于拌和不彻底的段落,及时返回重新拌和。?

3.4.2拌和完成后,抽取灰剂量,抽取结果见后附《3%灰土中石灰剂量试验记录》,由试验结果表明,拌和效果满足要求。?

3.5整型?

混合料拌和均匀后,先用平地机初步整平和整型。试验段所处位臵为直线段,平地机由两侧向路中心进行刮平,然后用压路机立即在刚整平的路段上快速碾压一遍,以暴露潜在的不平整,再用平地机如前那样整平一遍,以达到最佳的效果。?

3.6碾压?

3.6.1整型后,为不错过最佳的碾压时机,由试验人员阶段性的对灰土的含水量进行检测,在含水量达到18%,既最佳含水量+3%时,进行碾压。监理工程师论坛http://bbs.job2299.com/

3.5.2碾压采用两台18吨振动式压路机联合完成。?

3.6.3拟采用的碾压组合:先采用压路机静压一遍,紧跟改换错轮30cm振压3~4遍,直到下层压实度满足要求,最后改用压路机低速1/2错轮静压1~2遍,消除轮迹。?

3.6.4采用上述的碾压组合进行碾压;首先静压一遍,然后进行振压,在振压2遍后,由试验人员进行压实度检测,压实度为92%;在振压3遍后,由试验人员进行压实度检测,压实度已在95%以上;在振压4遍后,由试验人员进行压实度检测,压实度达到96%;最后碾压1遍消除轮迹。?

3.6.5由试验结果确定碾压组合:先采用压路机静压一遍,紧跟改换压路机错轮30cm振压3遍,最后用压路机低速1/2错轮碾压1遍,消除轮迹。?

3.6.6为达到最佳的碾压效果,为以后的施工提供可靠的依据,碾压过程中,始终都保持灰土层表面湿润,对局部表面水分蒸发快的地方,及时的进行补洒;对有出现“弹簧”、松散、起皮等现象的地方,进行了及时的翻开并重新拌和、碾压达到质量要求。?

3.6.7?最后根据松铺状态下厚度的平均值H松与达到规定压实度的压实厚度的平均值H实计算得出其松铺系数,计算如下:?

松铺系数=H松/H实=28.16/22.03=1.3?

3.7养生?

采用洒水养生,养生期内封闭交通,除洒水车外禁止一切车辆通行,并灰土表层始终保持湿润。?

四、小结?

通过试验段的施工,为我们在以后的灰土施工中提供了可靠的施工数据和遵循的依据;在今后的灰土施工中,我们还要不断的摸索与总结,对每个施工段的试验数据、结果进行分析和对比,进而对施工工艺进行不断的完善与改善。争取做的更好,力求做到最好!





















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(本文系561233首藏)