第35卷第17期
2009年6月山西建筑SHAⅨIARCHITFn『RE
VoI_35No.17
Jun.2009·303·
文章编号:1009—6825(2009)17—0303.03
小断面长距离管道隧道施工通风技术
周武艺王晓明
摘要:结合尖山2号管道隧洞工程实践,较详细地介绍了小断面、长距离管道隧洞施工通风的方案选择、实施改进、动
态分析,对困难条件下的隧洞施工通风有一定的现实意义,从而推广隧道通风技术的应用。
关键词:小断面,隧道施工,通风方案
中图分类号:U455文献标识码:A
1工程概况
尖山2号隧道工程是国家“十一五”计划中的第五大工程——
川气东送工程中为解决输气管道通过山体而设的管道隧道。该
隧道工程于2007年8月12日正式开工,2008年4月9日隧洞全
线顺利贯通(中间因湖北遭遇50年不遇的冰雪灾害天气而停工
两个月)。在该隧道进口的施工中成功地实现了小断面隧洞的长
距离单口通风(总通风距离1410m)。
2施工通风技术的难点
x3弦杆最大轴拉力为:177t<[N]=224t;
N0DAI8CLUIION
SⅡP=1
B=1
012.09524.1936286
6.048181433023842.333
图4主桁架变形计算图
LESIRE
S狂P=1
旧=1
1]~E=1
12
M=一.41兜
日皿vI=2
~X=.403E+
日互M=40
U
F
^CEL
419E+07一.23+07—538475.12呃+07,3l巫+07
一
.328E+07一.14皿+07374967220E+07加3E+07
图5轴力计算图
F1斜腹杆最大轴拉力为:403t>[Nj=340t,需补强;
F1斜腹杆最大轴压力为:136t<[N]=246t;
该隧道施工通风的技术难点主要表现在以下三个方面:1)隧
洞设计断面小,宽×高为3.8m×3.3m;洞内采用ZL30侧倾装载
机装渣,小型农运车运输;运输设备的宽×高为2.35m×2.2m,
剩余空间很少,在很大程度上限制了风机和通风筒的尺寸。2)单
口通风距离长,单口通风距离长达1410m。3)隧道内呈“人”字
坡,中间最高处高出洞口达55m,逆向排烟比较困难,也增加了对
通风设备的要求。要保证相应的掘进速度,对通风时间有严格的
限制,所以在这样的条件下实施如此长距离的管道通风,具有很大
F6挂杆最大轴压力为:118t<[N]=156t。
主桁各杆件轴力计算结果如下(见图6):
弦杆所受最大弯矩为:8.5t·m。
UNESIRE蹯
SⅡ=1
sUB=1
,rnE=
1
凡佃N=
口M=
~AX:
日L日Ⅵ=
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F
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4
l
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’’
一
.z匕+一l+一.187E+08.1+08479E+08
.鹋砸+08.35+08加亚+o7.31压+o8.64亚+08
图6各杆件轴力计算图
4技术经济效果
通过对以上三种方案经济效果、技术效果及现场可操作性比
较,总结出采用制式器材(军用梁)拼装反力架方案总体效果优于
其他两种方案,现场采用方案序号为3的军用梁方案。
5结语
根据上述计算和经济技术效果比较,制式器材拼装反力架加
载装置满足2.0级静载试验要求,主要部件设计满足规范要求,
方案选择完全可行。
toatnngdesignonthegrade2.0staticloadexperimentof32mdoublelinessimpleboxbeam
ZHANGZhi-huai
Abstract:AccordingtotheloadingdesignpracticeOFIthegrade2.0staticloadexperimentof32mdoublelinessimpleboxbeam,thepaper
discussesthevariousdesignschememadmaingriddertrusscalculation,andthroughthecomparisonontheeconomicaleffect,technologicalef—
feetandoperabilityin-siteofthreeschemes,itconcludesthatthetotaleffectofusingtheauthorizedequipment(militarybeam)toassemblere—
actionframeiSbest.
Keywords:doublelinessimpleboxbeam,staticloadexperiment,maingriddertruss,reactionframe
收稿日期:2009。02.18
作者简介:周武艺(1976.),男,工程师,中铁三局五公司,山西晋中030600
王晓明(1976.),男,工程师,中铁三局五公司,山西晋中030600
蓦弓F一
..第35卷篓17耆西建筑304200961.14·-年月。
的难度。
3通风方案的确定
3.1风机选择计算
首先进行通风量的计算,以压人式通风方式考虑。由于巷道
掘进距离很长,炮烟达到稀释安全长度时,前面巷道内空气中的
有害气体浓度已稀释至允许浓度,此时,在风量计算时,巷道通风
长度应取炮烟稀释安全长度。
再分别通过计算整个通风系统的动压、静压来确定系统所需
要的风压,以作为选择风机的供风风压标准。
3.2通风方案必须考虑的条件
1)根据该隧道的施工组织设计,施工通风应做一次长距离设
计,即从洞口直至掌子面附近。2)通风设计以管道压入式为主。
3)长距离通风宜采用大直径风筒,由于受隧洞空间的限制,在该
洞最大只能采用小于8001TI1Tt的风筒。若采用的风筒直径较小,
使得通风系统具有较大的风阻,因此对风筒的风阻和漏风率应有
严格的要求,才能保证良好通风效果。4)在隧道进口至洞内(上
坡)1000120_变坡点处的通风设计,风筒长度要达到1000r/),如果
一台风机不能满足要求时,则采用两台风机串联方式解决。5)由
于上坡掘进,掌子面和洞口存在着“热压差”,因此可利用此压差
自掌子面向洞口排烟。
3.3通风系统布局的确定
根据通风设计分阶段考虑的原则,施工通风分为两个阶段,
第一阶段为进口向出口方向1000m,采用单台风机柔性管筒,压
入式送风,通过已掘进好的巷道排烟。第二阶段为洞内变坡点,
采用单台风机与洞口风机串联柔性管筒压人式送风。
4通风方案的实施及改进
4.1通风方案的实施
该工程2007年8月开工,由于对施工通风的难度考虑不足,
在施工初期,每个循环的通风排烟时间长达70min,严重影响了
施工进度。
4.1.1第一阶段的施工通风
第一阶段即进口至出口方向10001Tt的通风设计,经过计算
分析和对部分风机技术性能的比选,选用了YBT52—2防爆轴流式
局扇风机,其主要技术性能如下:
风机设计功率2×5.5kW;
设计风量145m3/min--225m3/min;
按照通风设计风筒直径由原来的500Hln1加大到800mm,单
节长度10m,接头形式为拉链链接式。
洞内空间重新分配利用,主要是将运输车及装载机的运动范
围限界向无通风筒的一侧移动30CFD_,使运输车及装载机沿隧洞
的一侧运行,通风筒布置在隧洞的另一侧,这样就可满足加大直
径后风筒的需要。
实施后,通风状况显著改善,工作面的通风排烟从70min缩
短到20min--30min左右,加快了施工进度。2008年3月隧洞进
口施工至变坡点,进口段共掘进了998rn。也就是说,隧洞进口的
小断面单机、小直径柔性风筒通风系统的通风距离达到了998ITI,
超过了800m的设想。
4.1.2第二阶段的施工通风
掘进至变坡点后,隧道坡度改为下坡,即按第二阶段的通风
设计安排施工,在变坡点增加一台YBT52—2轴流式风机与洞口风
机形成串联,风筒仍在原侧向掘进方向延伸,炮烟沿洞身至进口
排出洞外。其间对风机的安设位置进行了数次试验比较,此阶段
的通风距离仅达到1200m,经分析,原因之一是风机设在洞内,
进气流的自由度受到限制,影响了进风量;二是所用的风筒已使
用半年以上,加之洞内始终存在着很大湿度,致使老化严重,在吊
环脚处多处破损漏风,风筒表面涂层脱落,气流自织物的间隙外
逸,漏风率得不到有效控制。因此造成效率下降,未能达到预期
效果。
根据通风设计和前一阶段施工的实践,洞口一台YBT52—2轴
流式风机不具备单机送风1000in的能力。在2008年3月隧洞
掘进l100m后,按通风设计将风筒改用阻力小、漏风率低的新型
增强PVC维纶布拉链式风筒。风机设计采用洞口一台YBT-62
型轴流式风机,与洞内一台串联布置,串联风机布置在距进风口
1000m(变坡点)处的位置,以密闭式串联连接。
4.2改进措施
1)将进口风机YBT52—2轴流式风机更换为一台YBT-62型
轴流式风机,其技术性能如下:设计全压3200Pa~一680Pa;设
计风量240m3/min--370m3/min;风机功率22kW。改进后供风
量和供风压力有较大提高。2)更换风筒,购进拉链式PVC柔性
风筒,将洞内破损的风筒全部更换,以降低风筒阻力和漏风。
经改进后洞内通风效果明显提高,排烟及施工掘进循环时间
缩短,工程进度加快,2008年3月创造了开工以来单口月进度
2401TI的最好记录。
5通风效果的检测评价
自尖山2号隧洞开工后,随着隧道的正常掘进、通风管道的
延伸,实施了几种通风方案。为了解通风效果,对施工现场进行
了多次施工通风监测,包括管道系统的有效风量、平均百米漏风
率、平均百米静压损失、巷道的风速及风向、巷道的风量、CO的扩
散情况等项内容。
根据上述测试结果,对整个通风系统各个阶段的效果进行评价。
在掘进至变坡点前的施工通风,风筒末端的有效风量为
22.98m3/min
,全部是来自洞外的新鲜空气,放炮后30min空气
中的C0浓度即降到国家允许浓度之下,随后其浓度不断下降,故
工作面空气清新。此阶段风筒系统的百米漏风率最低为1.1500,
平均百米静压损失为94.638Pa,单机管道通风距离达到998m。
掘进至变坡点后采用的第二种通风方案,风筒末端所提供的
风量均有部分为洞内空气的循环风,所以工作面CO维持有
5mg/m3的本底值。这两种通风方案的管道系统的百米漏风率最低
为4.89,百米静压损失为116.99Pa,最长通风距离为3207ITI,放炮后
10min工作面的CO浓度为23.75nag/m3,30min后其浓度维持
在5mg/m3,达到了国家的允许浓度。
6通风管理要求
通风管理工作必须跟上,才能保证整个系统充分发挥作用。
经总结完善,制定的作业细则包括以下内容:
通风作业组的组成;喷射及模筑混凝土时预埋件的设置;风
筒悬挂铁线的安装;风筒吊装及平顺要求;通风机械的操作管理
要求;管路维修要求;工作面通风时间指标等多项内容。
通过实践,收到了明显的效果,当掘进达到贯通点时,工作面
的通风时间为25min,送到工作面的新鲜空气为12.28m3/min。
7技术先进性及推广前景
小断面的隧洞施工通风历来是我国地下工程施工中常遇到
而又难以解决的问题,以往铁路隧道施工中,独头掘进通风往往
不超过800m。国内在长距离管道通风方面的文献资料很少,但
在20世纪80年代后,随着技术的发展和设备性能的提高,施工通
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2009年6月山西建筑sHAN)(IARcHITECTURE
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Jun.2009·305·
文章编号:1009—6825f2009)17.0305—02
吕梁山隧道穿越青银高速公路的施工技术
陈岩
摘要:指出对于黄土隧道穿越高速公路的施工,选择一套合理的施工方案和正确的施工方法十分重要,以太中银铁路
吕梁山隧道穿越青银高速公路的施工为例,阐述了其施工方法、安全措施,从而为今后类似条件下的黄土隧道施工积累
经验。
关键词:浅埋黄土隧道,穿越高速公路,施工技术,安全措施
中图分类号:U455文献标识码:A
1工程概况
吕梁山隧道是太中银铁路重点控制工程,该隧道全长2o738m,
为太中银铁路最长隧道,也是目前国内第二长隧。该隧道DK129+
255至出口由中铁三局承担施工任务。本隧道设计为双洞隧道,
两洞间距30m。单洞开挖断面(宽)8.92m×(高)10.77m。隧道
出口段穿越青银高速公路。该段位于河流二级阶地,地层为新黄
土夹卵砾石层、老黄土夹卵砾石层及砂层,属V级围岩加强地段。
隧道洞顶至高速公路路面最小埋深为16m。左线隧道中线
DK139+748与高速公路中线K40+286相交,下穿高速公路地段
为DK139+810~DK139+690,长度为120m;右线隧道中线
DK139+709与高速公路中线K40+246相交,下穿高速公路地段
为DK139+795~DK139+650,长度为145m。
2总体施工方案、
1)在隧道下穿高速公路地段120m范围内,采用大管棚注浆
超前支护,支护拱部140。范围围岩;管棚采用中108mlTl钢管,每根
长18m,环向间距3根/m,每15m一环,搭接长度为3m,并且在
管棚内设钢筋笼,注水泥浆,提高管棚承载能力。2)初期支护采
用超前小导管对围岩孔隙进行超前预注浆,填塞隧道开挖断面内
外孔隙。小导管环向间距3根/m,外插角1o~3。;并设置格栅钢
架锚喷射混凝土加强支护,格栅钢架0.75m/榀。3)开挖采用短
台阶加临时仰拱法开挖,台阶长度不大于9m(洞身宽度)。上断
面采用预留核心土环形开挖,以维护围岩稳定。开挖完成后及时
施作锚喷支护,并辅以钢拱架支护,衬砌紧跟开挖面。上台阶采
风愈来愈多地采用管道通风,这方面已有不少的工程实例。但
是,像尖山2号隧洞这样小的断面、如此长的距离,实施独头管道
施工通风在我公司还没有先例。
此项通风技术的成功应用,在我公司承建的基建工程越来越
多的情况下,具有非常积极的实践意义。
参考文献:
用人工风镐开挖,下台阶采用挖掘机开挖,遇到孤石时,采用预裂
爆破破碎。4)左右线不同时开挖,即左线开挖并进行衬砌封闭
15m后,再进行右线开挖。5)及早封闭初期支护,及早施作二次
衬砌,二次衬砌施工完毕同时在二次衬砌背后充填注浆,控制地
表沉降。6)施工监测。加强隧道监控量测和路面沉降位移量测,
严格控制公路的沉降量,保证行车安全。加大量测频率,根据量
测结果指导施工。
3施工方法
1)超前大管棚施工。在隧道的拱部设置108mm的大管棚,
每根长18m,环向间距3根/m,每15m一环,搭接长度为3m。
管棚长度为120m,并设置格栅强支护。在管棚施工前,在掌子面
开挖轮廓线上方架设一榀拱架,用锚杆锁定,将串127mmX1m的
管棚导向钢管焊在拱架背部。然后挂网喷浆封闭掌子面,只露出
导向管端头。考虑到下一循环管棚的开挖及钻具下垂等因素,导
向管要加大外插角2.5。(不包括线路纵坡)安装。钻孔是管棚施
工的关键工艺环节,钻孔质量的优劣直接关系到管棚的整体质
量。根据地质条件及场地条件,选用2台MK一5型坑道液压钻
机,该机具有体积小,扭矩大,操作灵活等优点,适于隧道内作业。
钻孔主要采用翼片式硬质合金钻进工艺,施工顺序由下向上,由
两边向中间依次进行。钻孔完毕安装钢管,由于该地质条件差,
因此成孔后要及时顶进,内设钢筋笼钢管。为便于顶进,第一根
钢管前端加工成锥形。管棚钢管利用钻机动力头顶进,钢管间为
丝扣连接。为了增强管棚的整体结构性能,相邻两孔钢管接头错
[1]许铁力.小断面长距离引水隧洞施工通风技术[J].世界隧
道.1999(3):31—35.
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国铁道出版社.2002:34—35,82—83.
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(13):329—330.
Onventilationtechnologyintunnelconstructionofsmall-sectionandlong-distancepipes
ZHOUWu-yiWANGXiao-ming
Abstract:BycombiningwiththetunnelconstructionofNo.2pipesinJianmountain,thepapergivesadetailedintroductionontheschemese—
lection,implementationimprovement,dynamicanalysisofventilationtechnologyinturmelconstructionofsmall—sectionandlong-distance
pipes,andthepaperissignificantfortheventilationoftunnelconstructionindifficultconditions,SOtheapplicationofthetunnelventilation
techniqueshouldbefurtherexpended.
Keywords:small—section,tunnelconstruction,ventilationscheme
收稿日期:2009—03—05
作者简介:陈岩(1959.),男,工程师,中铁三局四公司,北京102300
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