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邛崃1井闪爆着火事故
2018-07-12 | 阅:  转:  |  分享 
  
三、事故原因(三)管理原因3.未开展相应风险评估空钻公司对排砂管线
变径、使用90°T型弯头、高压软管实施变更后,没有按照Q/SYCQZ317-2010进行风险与环境影响评估,只考虑了满足工艺转换的
快捷和方便。邛崃1井施工中,没有考虑异常高压的新增风险,没有针对4天内连续出现软管刺漏损毁进行评估,给管线爆断异常高压气体泄漏埋下
了隐患。三、事故原因(三)管理原因4.排砂管线连接未选择最优方式SY/T6228
-2010《油气井钻井及修井作业职业安全的推荐作法》18.3.9规定“岩屑排出管线和放空管线宜位于钻机的下风侧,对于其他风向宜采取
相应的安全措施。其长度至少为46m,且宜从井口平直铺设”。SY/T6543.2-2009《欠平衡钻井技术规范第2部分:气相》
9.2.3规定:排砂管线平直安装,无障碍物。而邛崃1井实际施工中,从旋转防喷器排砂口直接用90°T型弯头接出。三、事故原
因(三)管理原因三通软管三、事故原因5.应急预案不符合通则要求空钻作业队配合钻井队编写
了《邛崃1井氮气钻进现场应急处置预案》,但预案的编制未严格按照集团公司《应急预案编制通则》的要求进行,缺少关键要素和评审环节。预案
文本仅由“钻井难点和风险”、“主要技术措施”两部分内容组成,缺少事件分级、应急监测、报告、预警和响应处置的具体程序和措施,对气体钻
井其它突发事件估计不足、风险评估不全面,预案中现场应急指挥和应急处置各岗位职责分工不明确,缺乏实际指导作用。(三)管理原因
三、事故原因6.未按要求开展应急演练SY/T6543.2-2009《欠平衡钻井技术规范第二部分:气相》
9.5中规定“气相欠平衡钻井作业实施前,应进行防井喷、防H2S中毒等应急演练”。邛崃1井于12月16日20:45开始气体钻进,现场
在17日7:40和14:20才开展了气体钻进专项预案的防喷演练。(三)管理原因三、事故原因7.对井场数据远程
传输系统未有效管理地研院2009年开始安装运行井场数据远程传输系统,目前共安装使用98套,其中45套可以同时传输
视频。该系统运行以来,地研院未制定相应管理制度,没有明确信息处理中心、录井作业部(项目部)、录井小队的管理职责范围,对视频数据的保
存未做明确规定。邛崃1井施工现场安装了远程视频监控传输系统,但录井队均未对监控视频数据进行储存,也未通过卫星传回信息处理中心,导致
监控视频无法回访。(三)管理原因事故教训一四四、事故教训(一)对川西地区存在的裂缝发育带认识不足
邛崃1井区在2008年三维处理解释及2011年重新处理解释成果构造图及剖面上,沙溪庙组中上部及蓬莱镇组内均无断层,仅在进入
沙溪庙组500余米、近底部有一断层。对于砂岩地层现有技术无法准确预测裂缝发育带,探井非目的层不要求做裂缝带预测。邛崃1井邻近已钻井
沙溪庙地层,未见高压层和裂缝带,白马庙构造已钻14口井,获气井仅4口(产量约0.5~5.7×104m3/d),已钻井在沙溪庙地层
均未发现高产井及异常高压。四、事故教训(二)气体钻井相关标准存在不足SY/T6543.2-2
009《欠平衡钻井技术规范第2部分:气相》、SY/T6228-2010《油气井钻井及修井作业职业安全的推荐作法》只对排砂管线管径
、平直安装做了要求,没有对材质、压力等级等进行要求。企业标准也没有对排砂管线材质、压力等级等进行要求做明确要求。
四、事故教训(三)气体钻井设备应急处置能力不足通过计算,现有排砂管线在持续钻开气层不超过30万m3/d
的条件下,可以满足正常工作需要。但对于异常高压高产钻井排砂能力不足。三通在高速气流作用下易发生耦合振动,易在高压或冲击下断裂。地面
10”排砂管线的三通盲肠段,面对突然大股沉砂容易堵塞。现有气体钻井设备设施应对异常高压高产天然气钻井能力不足。下步措施一五
五、下步措施(一)加强风险管理和提高风险意识认真总结和汲取事故教训,在生产过程中,只要涉及井筒作业,就要认识到“三高
、两浅”的存在,提高风险管理意识。在地质设计和工程设计上要明确提示,提出有效的预防和应对措施。在施工组织和作业过程中,对有可能含有
油气和高压的非目的地层,坚持安全第一,对其可能存在的“三高、两浅”油气危害,按打开油气层作业相关要求施工。五、下步措施
(二)修订有关气体钻井标准明确规定气体钻井排砂管线选用钢材、耐压等级、管径、检测周期。排砂管线从旋转控制头旁侧口采用法
兰连接平直引至循环罐外。限定气体钻井的适应井型,特别是风险探井、预探井、区域探井等地质情况不清楚的井,慎用气体钻井方式。推荐气体钻
井采用顶驱钻井方式。五、下步措施(三)强化变更审批管理加强工艺安全和设备完整性系统安全分析,特别是对工艺参数
、设备设施发生变更时,要进行专项风险评估,不仅要考虑其生产目的和局部安全的实现,还要进行系统的分析,并对变更后带来的新的风险进行分
析评估。五、下步措施(四)完善气体钻井应急关井程序在气体钻进过程中,遇环空砂堵、钻具上顶等异常
情况时应在停钻盘后,立即关闭环形防喷器,同时打开放喷管线,在第一时间迅速控制井口,视具体情况再进行下步处理。五、下步措施
(五)提高气体钻进井控装置操控性在司钻操作室内安装环形防喷器和液动放喷闸阀紧急操作按钮。配置防喷
器遥控装置或在值班房配置另一套防喷器控制装置,在紧急情况发生时进行远程关井。五、下步措施(六)强化对气体钻井现场
监控进一步升级远程视频传输系统平台,完善技术操作规程和管理制度,对气体钻井的技术参数实现自动监测和记录。五、下步措
施(七)提高应急处置能力研究防喷器智能关断系统,在仪器监测到相关正确参数出现异常后,控制系统自动启动,进行相关动作
,及时关井,防止井口失控。对钻台逃生滑道的形式和安装位置、方向进行改进完善,在紧急情况下员工能快速逃离井口附近。井场内管线选用
9-5/8″套管,钢级不低于N80,法兰连接,压力级别为7MPa;井场外采用4MPa卡箍连接排砂管线。井场内排砂管线直通连接。
改造前改造后规范了不同井眼尺寸情况下旋转控制头动密封压力等级的选用。①26″井眼选用1.75MPa旋转控制头;②1
71/2″和121/4″井眼井深小于500m的选用3.5MPa、井深大于500m的选用7MPa以上的旋转控制头;③81/2″
及以下井眼选用7MPa以上的旋转控制头。井口装置安装双钻井四通时,上四通3#阀门调整为液动平板阀,开关状态为关位,4#及下游直通
上的阀门处于开位,2#、6#、7#调整为关位,其他阀门开关与常规泥浆钻井相同。改进了气体钻井期间井口闸门的组合和开关状态。
井口装置安装单钻井四通时,7#阀门调整为液动平板阀,开关状态为关位,8#及下游直通上的阀门处于开位,6#调整为关位,其他阀门
开关状态与常规泥浆钻井相同。井口装置有环形防喷器时,井口控制程序由“发、停、抢、开、关、关、看”调整为“发、停、关、
开、提、关、看”。①发:发出信号;②停:停转盘,停止注气、液;③关:关闭环形防喷器;④开:双四通开3#,单四通开7#液动平
板阀;完成以上四步动作后,迅速报告值班干部,确认安全的条件下再执行下步动作。⑤提:上提方钻杆;⑥关:关闭半封闸板防喷器;⑦
看:观察、记录立管和套管压力,并向队长或钻井工程师(技术员)及钻井监督、安全监督报告。改进了气体钻井关井程序。井
口装置无环形防喷器时,井口控制程序由“发、停、抢、开、关、关、看”调整为“发、停、开、提、关、看”①发:发出信号;②停:停转盘
,停止注气、液;③开:双四通开3#,单四通开7#液动平板阀;④提:上提方钻杆;⑤关:关闭半封闸板防喷器;⑥看:观察、记录立
管和套管压力,并向队长或钻井工程师(技术员)及钻井监督、安全监督报告。川庆钻探工程有限公司邛崃1井闪爆着火事故邛崃1井事故
简况一一2011年12月22日03:28:21,川西钻探公司50717钻井队承钻、钻采工艺技术研究院空气钻井公司提
供钻井技术服务的邛崃1井,在氮气钻进至沙溪庙层井深2144.23m时,遭遇地层大量天然气瞬间从井内涌出,在井口与空气混合发生闪爆
着火,造成人员伤亡,部分钻井部分设备严重损毁事故。二、事故经过应急处置一二二、应急处置闪爆发生
后,现场人员立即采取了相应应急措施并迅速从不同逃生路线逃离火灾区域,队长蒋勇与驻井工程师分别拨打119、120急救电话求救,并向川
西钻探公司应急办公室电话汇报情况。钻井队清点人数结果录井队人数齐全,井队钻井三班差2人,空钻队差1人,立即组织人员进行搜救。最后钻
井队搜救出2人,安排值班车立即送往大邑县医院。作业现场二、应急处置川西钻探公司接到现场突发事件报告后,立即启动井控
突发事件Ⅰ级响应预案,宣布进入紧急状态,主要领导带领相关人员赶赴现场指挥抢险。相关二级单位也迅速组织人员、设备、物资赶赴现场实施抢
险。二级单位二、应急处置川庆公司接到川西钻探关于邛崃1井着火情况报告后,立即召开现场应急会议,成立了以四川油气
田邛崃1井现场应急抢险领导小组,召集专家和技术人员讨论和研究抢险技术方案,明确了“先清障、后压井”的工作安排和压井方案。同时,
将事故情况向集团公司、四川省安监局进行了报告。川庆公司二、应急处置集团公司集团公司接到川庆公司的报
告后,组织集团公司安全副总监、安全环保与节能部有关领导,工程技术分公司领导等领导赶来现场,听取了现场应急指挥领导小组的汇报,传达了
集团公司领导对邛崃1井爆炸着火事故应急处置的指示,并对现场情况进行了实地查看,提出了要求。二、应急处置地方政府
大邑县接到报警后,消防车到达现场,对油罐、井控设备进行喷水降温。当地社区对井口300米范围内123户人员进行紧急疏散。
四川省接到公司的报警后,省市两级领导带领相关人员相继到达现场,全权委托川庆公司和西南油气田公司负责此次事故处理。
二、应急处置第二天按照预定压井方案进行施工,共注入清水和密度1.6~2.3克/立方厘米的泥浆158方,井口火焰熄灭,经过各
方的共同努力,压井施工作业成功,现场抢险工作结束。事故原因一三三、事故原因在氮气钻进过程中遭遇地层大
量天然气瞬间涌进井内,高压软管爆裂后,大量涌出井口的天然气在井口周围与空气形成混合气体,岩屑撞击井架底座产生火花导致闪爆着火。
(一)直接原因三、事故原因1.大量天然气迅速从裂缝性储层进入井筒根据潘汉德公式、全苏气体科研
所公式和威玛斯公式计算出本裂缝层段瞬时天然气产量达到106~150×104m3/d。(二)间接原因三、事故原因
2.氮气钻进钻遇储层发生砂堵导致井内压力升高在钻遇裂缝储层时,钻时加快,部分岩屑崩塌进入井筒,加之大量天然气进入
井筒形成对井壁的冲刷作用,造成井筒内岩屑量快速增多,环空产生砂堵,高产层中的大量气体导致井口压力瞬时升高。(二)间接原因
三、事故原因3.排砂管线软管爆裂使大量天然气外泄03:27:57~03:28:29在上提钻具过程中,砂
桥突然松动,瞬间井底聚集的高压天然气携带大量岩屑快速上移到井口,在旋转控制头附近形成高压冲击载荷,对井口排砂管线产生巨大冲击力,引
发排砂管线的剧烈震动,导致排砂管线前端的软管根部爆裂,大量天然气夹带钻屑外泄。(二)间接原因三、事故原因三通接头
排沙软管燃烧剩余钢丝三、事故原因4.火势猛烈、覆盖面大,无法实施关井燃爆着火后,钻台面被火
势笼罩,火焰高度超过二层平台,操作人员已无法实施关井操作,被迫逃生;井场内因火势覆盖面大,操作人员无法靠近远控台实施关井操作,
导致井架烧塌。(二)间接原因三、事故原因爆炸火势模拟图(二)间接原因刺漏点三、事故原因爆炸火势模拟图
(二)间接原因刺漏点三、事故原因邛崃1井过火面积测量图(二)间接原因三、事故原因
(三)管理原因1.未严格执行现有作业技术标准SY/T6543.2-2009《欠平衡钻井技术规范第2部分
:气相》8.1.3.2规定,排砂管线直径不小于203mm;9.2.3排砂管线平直安装,无障碍物。天然气、氮气、柴油机尾气钻井操
作规程Q/SYCQZ108—20097.1.2规定,排砂管线直径≥203mm。但邛崃1井实际施工中,旋转控制头旁侧出
口的连接三通内径由230mm缩小为152.4mm;使用直径152.4mm高压软管垂直连接三通和地面排砂管。三、事故原因(三)管理原因旋转控制头旁侧出口排砂管连接示意图三、事故原因(三)管理原因2.未严格执行变更管理程序公司企业标准Q/SYCQZ317-2010工艺和设备变更管理规范5.3.1规定:设备变更由生产单位提出,由生产单位装备管理部门进行风险评估和审查,报生产单位主管部门批准后执行。钻采院空钻公司将三通内径由230mm缩小为152.4mm,硬管线连接改为直径152.4mm高压软管连接,没有进行相应的变更程序。三、事故原因三、事故原因(三)管理原因川庆钻探工程有限公司
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