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国产高压变频器在锅炉引风机上的应用—工控—GK社区

 zhuhongwei76 2012-04-12
国产高压变频器在锅炉引风机上的应用
2006-12-06  来源:中国自动化网  浏览:48   [打印本稿]  [字体:  ]
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1概述
    某热电厂锅炉为280t /h燃煤锅炉,型号为HG-280/9.8-YM-11。其引风机为成都电力机械厂生产Y4-60-11No22.5D型离心风机,配套电机型号为Y450-6(6kV 630KW)。该引风机风量调节是采用传统风门挡板来控制调节,存相应挡板节流损失。锅炉基本处于满负荷运行状态,但引风机设计余量较大,加上要兼顾风门调节性能,选用了较大风机及电机,运行上十分不经济。
2003年6月,该热电厂对锅炉引风机进行了变频调速改造,选用了国产6kV变频器,改变风机转速来实现风量调节功能,避免了不必要节流损耗。改造后节能效果十分显著,节电率超过40%,达到预期节能改造目。

2  调速节能原理
    传统风机调节控制是靠风门挡板开度来实现,这就不可避免带来了挡板节流损失。风机厂家提供资料,Y4-60-11No22.5D型离心风机性能参数如表1所示。由此可作出风机性能曲线如图1中AB所示。
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   改造之前,对引风机进行了效率测试,数据如表2所示。值注意是,表1给出风机全压是风机进出口全压,而表2中实测全压是包括了风门内风道进出口全压,两者是不同。确定风机工作点时,选择风机流量做为依据。以锅炉#1引风机为例,按其引风量可确定工作点为图1中C点。
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    从图1性能曲线可算出,C点对应风机全压约有5600Pa,但风道上实测全压1779Pa,风压损失了约3821Pa。这部分损失大多是由风门挡板节流造成。风机风门开度45%,风压损失很大,造成风机设备效率33.7%。由此可见,采用传统风机调节控制方法,会带来较大节流损失,特别是风机挡板开度比较小情况下,造成大量能源浪费。
 
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    调速节能技术就是改变原来以固定风机转速、挡板调节作法,将风机风门固定为全开、调节风机转速来调节风机流量。风机近似理论,当风机转速改变后,风机性能参数可按下列公式计算:
 Q’/Q = n’/n
 P’/P = (n’/n)2 (ρ’/ρ)
其中:
 Q:风机流量
 P:风机全压
 n:转速
 ρ:介质密度
例如,当风机转速由980r/min降为700r/min时,风机性能曲线就由原来AB下移至A’B’(图1)。同样是54.68 m3/s引风量,风机全压仅约为2100Pa。这时风机风门全开,节流损耗很少,其风机全压完全可以满足原运行工况需要。
这时风机全压大大降低,所需风机轴功率也相应降低。图1中阴影部分就是原先浪费风机风门节流上功率。风机调速,这部分功率就可以节省了下来。风机设备效率到相应提高。

3 高压变频技术原理    
    变频调速技术是风机调速方法之一,同其他风机调速方式相比,它具有高效率、高精度等优点。
变频调速技术核心部件是变频器。通常三相交流电频率是固定,而变频器可以输出不同频率三相交流电。电源频率发生变化,所驱动异步电动机转速也会相应变化。
热电厂改造中选用了两台国产6kV变频器,型号为HARSVERT-A06/050(容量500kVA)。该变频器采用单元串联多电平技术,直接输出6kV正弦波电压,属于高-高电压源型变频器。
该变频器核心部分是功率单元模块,其原理图如图2所示。
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    变频器主结线图如图3所示,6kV电源经移相变压器后,输出21组不同相位低压三相电源,每组三相电源各驱动一块功率单元模块。每块功率单元模块中,三相电源经整流、逆变,到单相电源。21块功率单元模块分成三组,每组7块进行输出串联,到三相电源。各个功率单元模块采用移相PWM(脉宽调制波)技术,每相功率单元模块输出相互叠加,形成非常完美正弦波。
单元串联多电平技术具有以下优点:
   (1)变频器输出是由多级功率单元模块输出移相PWM叠加而成,输出波形十分接近正弦波,谐波很少,变频后电机附加损耗小,该类型变频器可应用普通三相异步电动机上。
   (2)功率单元模块输入电源是不同角度移相,削弱了变频器输入电源谐波,另也提高了变频器功率因数和效率。变频器额定功率下功率因数可达0.95,效率达96%以上。
   (3)变频器输出采用多级功率单元模块串联叠加输出,各单元模块分担电压较低,可采用低压电器元件,可靠性高。
   (4)各功率单元模块带有旁路功能(见图2中电子开关K),任何一级单元模块故障,模块上K闭合,单元模块故障自动旁路切除,分散了故障停机风险。
单元串联多电平技术缺点是:
    (1)需要输入变压器,从严格意义上说真正高-高电压源型变频器。输入变压器造成变频器体积较大,同时也带来新故障点。
    (2)需要功率元器件数目较多,控制回路较复杂,成本较高。
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4 效益估算
    从能量损耗过程来看,主要有变频器损耗、电动机损耗、风机损耗、管路损耗等。变频器额定工况下效率为96%,一般工况下效率略低些,现取效率为92%;高压电动机效率为95%;风机效率取A、B两种工况效率平均值75%;管路损耗较为复杂,现取效率为90%。整体效率约为:92%×95%×75%×90% = 59%。以锅炉#1引风机为例,风机有效功率为97.28kW,估计改造后电动机功率为97.28 / 59% = 165kW,估计可节电:(288.8 – 165) / 288.8 = 43%。

5  变频改造情况及出现问题
    2003年6月,该热电厂对锅炉引风机实施了变频调速改造,并于6月底正式投入运行。变频器一直保持稳定运行,各项经济指标均满足设计要求。
运行期间曾出现过一次单元模块超温报警,故障单元模块自动旁路成功,变频器继续保持运行。事后分析,认定为测温元件受干扰误报警所致。利用锅炉小修机会,厂家对变频器控制程序进行升级,增加抗干扰功能,消误报警误障。
变频器启动转矩较低(2倍额定转矩),启动时要特别注意避免出现单元模块过流故障。锅炉单引风机运行特殊工况下,停运引风机会因风门不严密而处于倒转状态。这时直接启动变频器,就会出现因过流而不法启动风机现象。解决方法是,启动前先将风机进行制动,待风机停转后再启动变频器。

6  效益分析
   引风机变频改造之后,对引风机效率再次进行测试,数据如表3所示。
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   对比改造前后数据可知,风机设备效率明显提高。#1引风机电功率由288.8kW降低至162.0kW,#2引风机由273.4kW降低至167.1kW,共节省电功率233.1kW,节电率达41.5%。与改造前效益估算基本相符。从运行实绩来看,2003年第三季度锅炉引风电耗比去年同期减少了57万kW h,节能效果十分显著。

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