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电池片烧结后外观异常(脏片、水纹印、晶界亮片、雾状

 booreen 2015-11-30
电池片烧结后雾状发白片(脏片)问题排查思路和验证结果
排查一.烧结炉问题
设备厂家:DESPATCH
排查过程:对比多条线的烧结炉均有此问题出现
结论:不是此异常

排查二.二次清洗(去PSG)
设备厂家:库特勒
排查过程:1.增加混酸槽浓度2.增加碱槽浓度3.提高热风刀温度4.对所有槽体清洗并重新配槽5.对比打开关闭抗PID(臭氧)设备
结论:二次清洗的所有调整并未能解决异常问题(之前出现的烧结后水纹印等二次清洗的调整后可以改善)

排查三.一次清洗(清洗制绒)
设备厂家:库特勒
排查过程:将制绒好的硅片直接镀膜,并未发现异常问题
结论:不是此异常(待继续验证)

排查四.PECVD
设备厂家:ROTH&RAU(板P)
排查过程:1.调节加热器升温速率(论坛资料参考)2.更换PECVD生产工艺(大幅度降低气体流量)3.加长预热腔预热时
结论:1.尝试了未解决异常 2.更换PE工艺后异常问题得到明显改善  3.无明显效果。

排查五:扩散
设备厂家:捷佳伟创
排查过程:查看论坛资料说可能和扩散有关系准备排查氧气、氮气、抽风等。

问题小结:开始使用抗PID臭氧设备后,电池片烧结后就出现各种烧变现象(烧结后手指印、水纹印、絮状发白等等),再通过多方面改进和规范后,以上问题基本解决,本次突发的异常问题面积大,出现比例高(50%),现在基本通过改善PECVD生产工艺(降低各特气流量)控制在可控的范围内,但对比之前生产的电池片还是存在不同,在未使用抗PID前,未出现过大量烧变现象,现在即使停用抗PID工艺还是出现烧结后晶界发亮片,所以在此怀疑真正造成“电池片烧结后雾状发白片(脏片)问题”的根本原因还在其他工序的某个环节,然后看到网上很多公司都出现过类似的问题,有已解决问题的,也有还在被此类问题困扰的,希望大家能把自己解决问题的思路和方法提出来大家一起探讨。

正常表面.jpg
未抗PID亮片.jpg
未抗PID晶界亮.jpg
抗PID发白脏片.jpg
抗PID脏片.jpg

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