摘要: 在立磨预粉磨+双仓球磨机系统中,由于立磨产生的微细粉比辊压机多,采用“多级分选、分段粉磨”工艺,将由立磨产生的微粉(≤45um,大部分≤30um)分离出来直接进入成品库,系统产量大幅度提高。生产P·O42.5水泥产量由改造前的150~170t/h提高到目前的190~200t/h,水泥成品比表面积由350㎡/kg提高到3900㎡/kg以上,粉磨系统电耗由35kWh/t降至28kWh/t,同时水泥的性能得到很大提高。 引言 立磨半终粉磨即选出大部分立磨所产生的微粉(主要为30um以下微粉)直接进入成品,一方面稳定了立磨料床,极大减轻了磨机的振动,提高了粉磨的效率;另一方面,大幅度减少了球磨机内的 “过粉磨”现象,提高了球磨机的粉磨效率,成品质量提高的同时,产量大幅度提高,经济效益十分显著。 江苏某厂有一条年产120万吨水泥粉磨站,粉磨系统采用HRM3400P立式磨做预粉磨,配备PS双分级筛+HES型选粉机+Φ3.8X13米球磨机组成的联合粉磨系统。于2015年底进行了水泥半终粉磨工艺改造,取得了很好的增产节能效果。 1、改造前基本情况 工艺流程图见图1,主机设备见表1。 图1 改造前系统工艺流程
表1 改造前主机设备 物料经中心下料管进入由减速机驱动的磨盘上,由于离心力的作用,物料向磨盘周边移动,进入粉磨辊道。在磨辊压力的作用下,物料受到挤压、研磨和剪切作用而被粉碎后,全部进入磨机的排料槽排出磨外,通过外循环提升系统进入PS分级筛进行筛分,>3mm的物料重新返回立磨继续粉磨,≤3mm的物料进入HES型选粉机进行分级,入球磨机粒度要求R0。08≤20%或比表面积:220~260㎡/kg。 2、改造前存在的主要问题 在系统改造前运行的两年时间里,暴露出了很多的问题,包括工艺、设备、原材料等方面。 2.1缺少磨头仓,当配料秤一台或多台出现故障或入磨物料波动时,会破坏磨盘上稳定的料床,导致磨机振动,同时增加了操作者的难度。球磨机同样没有磨头仓,一方面入磨物料由高速冲击到球磨一仓,造成物料在磨内流速很快,未受到合理的粉磨就进入二仓;另一方面,很细的物料如粉煤灰无法直接加到球磨机内,而像这种细物料就没必要经过立磨预粉磨。 2.2 选粉效率低,循环负荷大。PS分级筛为设计角度30°的自流筛,筛网篦缝为3mm,投产初期筛分效果很好,系统产量能够达到180t/h,不过很快筛网篦缝就堵塞严重,筛分效果极差(<3mm含量在50%,<0.08mm含量在10%),大量的回料造成立磨运行的不稳定,循环提升机电流接近额定值,循环量达到5倍之多。同时大量的循环加速了分级筛的磨损,大量的粗颗粒进入选粉机,增加了选粉机的负荷,降低了选粉效率。 2.3 球磨机粉磨效率差,立磨预磨系统产生的大量细粉经筛分、选粉、布袋收尘器后全部入球磨,细度80um筛余18%左右,比表面积达250~270 ㎡/kg,而出球磨机细度80um筛余在2.0%左右,比表只有350㎡/kg左右,入球磨粒度分布见图2。 图2 入球磨机粒度分布 从图2中可以看出入球磨机的物料中存在有50%以上的32μm及以下的合格品,在球磨内产生“过粉磨”现象,降低了球磨机的粉磨效率。 2.4 球磨机隔仓板蓖板蓖缝及出料蓖板蓖缝经常堵塞,减少了球磨机的通风面积,在风量一定的情况下,篦缝风速较高,造成大量未经充分研磨的粗颗粒物料进入后仓, 降低球磨机粉磨效率的同时出磨水泥细度还会出现“跑粗”现象。 2.5 P·O425水泥性能较差,表现为标准稠度需水量高、早期强度高、后期强度偏低、预拌混凝土性能较差。对比试验数据见表2。 —————我是介绍会议的分割线————— 第四届中国水泥节能环保技术交流大会部分精彩议题
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