会议通知: 第六届全国炼钢-精炼-连铸理论与实践讲座于2016年10月16-20于秦皇岛召开,由:本钢-马春生教授、钢研总院-刘浏教授、东大-战东平教授、北科大-张家泉教授主讲,理论与实践结合,授课交流3天!欢迎参与!详询:李亚东18210161369(微信) 刘建伟 (山钢股份济南分公司 炼钢厂,济南 250101) 摘 要 :本文通过对铸坯表面及皮下夹渣的取样、扫描电镜分析、现场工艺调查,提出了控制浇次第一炉钢水过热度、稳定结晶器流场、降低浸入式水口深度、合理控制拉速等措施,铸坯表面及皮下夹渣缺陷得到了有效控制。 关键词 :铸坯;皮下;夹渣;电镜分析;过热度 1 前言 连铸坯质量控制是炼钢连铸工序的一项持续研究、不断改进、日益提高的攻关课题,但是,受工艺、设备、原辅料等条件的影响,连铸坯质量始终是炼钢工序关注的焦点,并不断对技术人员提出新课题。我厂投产初期,频繁发现铸坯皮下夹渣缺陷,给我厂铸坯及铸坯改判指标带来了较大的影响。 2 缺陷特征 表面夹渣缺陷主要分布在表面及皮下,并镶嵌于连铸板坯表面或皮下 2~6mm 处的渣状物,呈白色或灰白色,硬度稍高,形状不规则,面积大小及数量不确定。缺陷形态见图 1。 3 缺陷原因分析及工艺调查 为了彻底摸清铸坯表面及皮下夹渣缺陷的来源,首先进行取样进行成分分析,再根据成分分析结果对生产工艺进行追踪及调查。 3.1 扫描电镜分析 首先选择典型的铸坯夹渣缺陷进行取样及扫描电镜分析,用于确定缺陷处主要成分及含量,扫描电镜分析位置见图 2,分析结果见表 1. 从上表分析结果来看,成分中出现了关键元素 Na,通过对生产过程各工序使用的原材料进行追踪,发现其与保护渣成分存在一定关系。 3.2 缺陷与炉次顺序的关系 从扫描电镜结果分析后,着重对缺陷板与生产炉次顺序进行了调查,调查发现,缺陷与中包开浇第一炉的关系最大,统计数据见表 2。 3.3 缺陷与开浇第一炉的关系 在得出夹渣缺陷率与开浇第一炉关系最大的结论后,对开浇第一炉相关工艺参数进行了调查。调查发现,开浇第一炉钢水过热度与缺陷率存在明显关系(见表 3),即随钢水过热度的降低,缺陷率呈升高趋势(见图 3)。 4 产生机理 通过对铸坯表面及皮下夹渣缺陷取样分析及生产工艺调查,得出缺陷与中包第一炉开浇初期钢水温度低、保护渣化渣不良、结晶器流场不稳定等关系密切。开浇初期低拉速情况下,因浸入式水口插入深度、结晶器液面控制精度、操作工频繁试探液面及坯壳运行情况等,引起结晶器内钢水流场不稳定,导致熔化不充分的保护渣被卷入钢水中,靠近结晶器弯月面处的钢水凝固速度较快,被卷入的保护渣无法得到充分上浮便被凝固在坯壳内,形成连铸铸坯表面或皮下夹渣。 5 预防措施 5.1提高中包第一炉钢水过热度 为了保证开浇初期结晶器内钢水与保护渣的充分热交换,促进保护渣熔化,在保证安全坯壳厚度的基础上,适当提高中包开浇第一炉钢水过热度,以适当弥补开浇初期因中包包衬吸热导致的钢水温度偏低,根据实践验证,将中包开浇第一炉钢水过热度提高至 20-35℃为宜。 5.2 规范开浇初期的结晶器操作 因开浇初期结晶器内流场极其不稳定,为了避免发生粘结漏钢事故,操作工通常使用钢棒或木棒消除钢液面结壳及试探坯壳是否运行,过于频繁的此类操作将导致结晶器液面波动、保护渣三层结构混乱、初生坯壳被破坏等问题,同样会造成初生坯壳的夹渣现象。因此,要求操作工在中包第一炉开浇初期对结晶器钢水采取“点试”的方式,严禁对钢水搅动操作,且适当降低操作频率及幅度。 5.3 拉速控制 实践证明,开浇初期拉速越低,结晶器内钢水与保护渣的热交换越不充分,越容易造成化渣不良及结晶器流场波动。因此,要求开浇初期在保证出结晶器安全坯壳厚度的基础上,尽量快速将拉速提起,以降低中间包开浇初期结晶器内钢水温度偏低对保护渣熔化的影响,及尽快稳定结晶器流场。 5.4 浸入式水口浸入深度 通过前期试验摸索,我厂厚板坯连铸机正常浇注状态下最合理的水口浸入深度为 130~160mm,而在开浇初期,因拉速处于较低状态,从提高钢水与保护渣热交换角度出发,浸入式水口浸入深入越浅约有利于化渣。通过摸索,我厂将 130mm 定为开浇第一炉浸入式水口的最佳浸入深度。 6 结语 投产初期,我厂铸坯表面夹渣缺陷率平均为 1.03%。通过对缺陷的取样分析、生产工艺调查等,通过控制浇次第一炉钢水过热度、稳定结晶器流场、降低浸入式水口深度、合理控制拉速等措施的实施,铸坯表面及皮下夹渣缺陷率得到了有效控制,2012 年以来,该缺陷控制在了月均 0.12%以下。 |
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