事件描述 一、事件发生前的状态
2.1 4号机组跳闸过程 13时49分35秒,4号机组6kV ⅣA段工作电源开关404A过流保护动作跳闸后,备用电源开关604A联锁合闸。 13时49分37秒,2号高备变复合电压过流保护动作跳闸,4号机组6kV ⅣA段失电。3秒后6kV ⅣB段工作电源开关404B过流保护动作跳闸,4号机组6kV ⅣB段失电,低电压保护跳闸双送风机触发4号锅炉MFT,程跳逆功率保护动作发电机跳闸。 2.2 2号、3号机组跳闸过程 13时49分37秒,2号高备变复合电压过流保护动作跳闸,2号、3号机6kV脱硫段失压。0.5秒后2号、3号机脱硫系统三台浆液循环泵跳闸,2号、3号锅炉MFT,程跳逆功率保护动作跳2、3号发电机。2号机6kV脱硫段失压后,快切方式受压差闭锁,1秒后转为检残压方式切换成功。 2.3 停机后处理 2号、3号、4号机6kV厂用电全失后,380V电源系统联锁正常。机组跳闸后,主机直流润滑油泵、直流密封油泵联锁启动正常,手动启动顶轴油泵运行正常,大机转速到零,投入盘车正常。15时26分, 6kV ⅡA、ⅡB、ⅣB、ⅢA、ⅢB段母线依次恢复送电结束。24日21时39分,完成2号高备变绝缘、直阻、绕组变形、油色谱检查试验正常后,对2号高备变充电正常,逐一恢复厂用电系统为正常运行方式。25日21时40分,1号机组与系统并网运行。 三、原因分析 3.1直接原因: 4号机组6kV ⅣA段404A开关C相下触头过热,动静触头接触不良产生电弧,C相触头对电流互感器外壳弧光放电,电弧间歇放电产生过电压,致使母线绝缘损坏,造成6kV ⅣA段母线多处放电短路(AB母线相间放电迹象明显,见图),404A分支过流保护动作,204A、404A开关动作跳闸。4号机组6kV ⅣA段备用电源进线604A开关联动合闸,因合到故障母线,冲击电流较大,致使604A开关合闸后损坏,跳闸回路无法接通,合到故障母线后,后加速保护不能将故障切除,2号高备变复合电压过流保护动作跳闸。 3.2 4号机组跳闸原因: 6kV ⅣA段母线故障引起6kV ⅣB段电压波动,造成4号机组B引风机变频器内置变压器过流引起变压器故障,因没有达到B引风机过流时间定值,所以B引风机电源开关未跳闸,404B分支过流保护动作跳闸。404B开关动作跳开后,6kV ⅣB段备用电源进线604B开关联动合闸,但是因为2号高备变已跳闸,6kV ⅣA、ⅣB段此时均失电, A、B送风机低电压跳闸,锅炉MFT动作跳机。 3.3 2、3号机组跳闸原因: 2号高备变跳闸后,所带脱硫6kVⅡ、Ⅲ段母线失去工作电源,快切装置启动。因故障过程中母线电压下降过低,压差不满足快切条件,转为检残压方式切换,导致脱硫6kVⅡ、Ⅲ段母线电压恢复时间较长,达到浆液循环泵低电压动值,从而导致浆液循环泵跳闸。触发2、3号锅炉MFT保护动作,机组跳闸。 3.4机组没有立即恢复启动的原因: 3.4.1 厂用电系统恢复正常后,2、3、4号机组转子已进入盘车正常运行状态,由于该型号(N200-130-535/535)机组轴系特性的原因,按照厂家要求:机组不允许在高压内缸内上壁温度高于350℃极热态情况下启动,低于280℃才能启动,所以没有对跳闸机组恢复启动(当时机组汽缸温度470℃)。 3.4.2 1号机组汽缸温度由于停机时间较短,汽缸温度330℃较高,也不具备启动条件。 四、人身伤害和设备损失情况 4.1人身伤害情况:无 4.2设备损坏情况:4号机组6kV ⅣA段工作电源进线404A开关C相动触头损坏、备用电源进线604A开关损坏、4号炉B引风机变频器内置变压器损坏。 五、预控性分析 5.1安排对开关触头接触面和紧力进行重点检查,做好预防控制。 5.2 对所有备自投逻辑增加分支过流保护闭锁。 5.3 对所有继电保护定值、时限配合进行重新校核。 5.4 对4号高厂变、4号机6kVB段母线及母线上所有负荷进行试验检查。 5.5 建议将高备变保护改为微机保护,以提高动作的灵敏度和可靠性,且便于事故分析。 5.6 建议将鸭嘴式触头开关改为新型梅花式触头开关。 六、不符合项及纠正措施
责任分析与落实 本次事件为404A开关静触头接触不良,间歇性弧光造成母线过电压,备自投未设计过流闭锁导致事故扩大。完善1-4号机DCS内所有备自投逻辑,增加分支过流保护闭锁。 附图:1电气主接线图 附图2:2、3机脱硫系统接线图 END 汽机人首发,转载请注明来源 |
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