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整合后,武钢有限炼铁技术进步几何?

 zglp 2017-12-08



2017年3月16日,宝武集团武汉钢铁有限公司炼铁厂由原炼铁厂、烧结厂和工业港部分单位整合而成,占地面积为3.7平方公里,现有职工2986人(2017年减员13%),固定资产净值43.3亿元(不含原料分厂)。炼铁厂采取厂—分厂—作业区—班组的结构模式,下设3个分厂(高炉分厂、烧结分厂、原料分厂)、3个职能部门(综合管理室、生产技术室、设备管理室)、34个作业区,实行一体化、扁平化管理,分厂不设机关。

2017年是宝武重组、武钢有限成立、铁厂整合、劳动效率提升的第一年,武钢有限炼铁厂对标宝山基地,调整组织架构,不断精简优化,理顺管理流程,稳步提质增效,系统降低炼铁成本,兼顾现状和后续规划,按公司机构改革的整体安排,分步、有序、稳定推进原炼铁和原烧结(含代管工业港料场部分)的全面整合。


主要技术经济指标

2017年,武钢有限炼铁厂继续坚持“安全、均衡、稳定、改善”的方针,以高炉为中心组织生产,统筹好原燃料平衡、铁钢平衡、煤气平衡,实现高炉顺行和生产均衡。2010年以来高炉主要技术经济指标对比情况见表1。2017年每月主要技术经济指标见表2。

表1 2010年以来武钢高炉主要技术经济指标对比


表2 2017年武钢高炉每月主要技术经济指标


该厂与国内2000m3级高炉燃料比对标情况见表3。武钢1号高炉于2001年5月大修后投产,目前已经生产16.5年,单位炉容产铁12003吨,目前炉缸炉底处于安全状态。1号高炉燃料比处于同级别高炉领先水平。

表3 国内2000m3级高炉燃料比对标


该厂与国内3000m3级高炉燃料比对标情况见表4。6号高炉于2004年7月新建投产,目前已经生产13.5年,单位炉容产铁11330吨,目前炉缸炉底处于安全状态。

表4 国内3000m3级高炉燃料比对标


该厂与国内4000m3级高炉燃料比对标情况见表5。8号高炉于2009年8月1日投产,生产超过8年,目前冷却壁水管零损坏。

表5 国内4000m3级高炉燃料比对标


降成本措施一览

降低高炉燃料比。武钢有限炼铁厂通过提高煤气利用率、提高风温、提高煤比、降低休风率,来不断降低燃料比,2017年,在消化熟料率降低、喷吹煤热值降低、煤比提高等因素后,第三季度燃料比降低到504.5kg/t,1月~9月份累计燃料比为509.0g/t,较上年降低13.4kg/t,降燃料成本3.6亿元。 

提高煤比,提高高挥发分烟煤配比。2017年,武钢有限炼铁厂煤比由156.9kg/t提高到168.4kg/t;提高高挥发分烟煤配比,将神华煤配比由2016年的2.4%提高到2017年4月的14.6%,目前稳定在30%以上。

优化高炉用料结构。武钢有限炼铁厂完善矿石性价比评价模型,评估矿石的性价比:根据矿石的化学成分、在高炉内的行为对高炉成本的影响,建立矿石的性价比评价数学模型,使得性价比量化,为高炉选择合理的用料结构提供指导。

根据市场行情及矿石性能,性价比排序为块矿、烧结、球团(如果考虑块矿含粉过筛等运行消耗,块矿性价比应与烧结接近)。2017年该厂提高块矿及烧结配比,降低球团配比,入炉块矿配比从10%调到15%~17%。1月~9月份,用料结构优化降低配矿成本1.6亿元。

加强高炉、烧结工序协同,保证烧结矿充分供应。武钢有限炼铁厂发挥两厂整合的优势,加强生产组织和工序协同,提高检修效率,减少临时检修,加强信息沟通,及时调剂保证高炉炉渣碱度的稳定;降低烧结料多停机率。烧结料多停机率由2016年的2.62%降低到2017年1月~9月份的0.47%,其中,5月、6月、8月份杜绝了料多停机。烧结配比由2016年的67.85%逐步提高到70.61%,单月最高达73.8%。


近几年主要技术进步

大型高炉回收煤气停炉及开炉快速达产技术

武钢炼铁厂先后在6号高炉、1号高炉、2号高炉、4号高炉实现回收煤气停炉,在6号高炉、1号高炉、4号高炉实现开炉快速达产,开停炉安全、快速、节能、环保。有一种观念认为,开炉达产速度过快会影响高炉长寿,但武钢高炉的快速开炉实践证明,快速开炉并不影响高炉长寿。高炉回收煤气停炉情况见表6。高炉开炉快速达产情况见表7。

表6 武钢高炉回收煤气停炉情况


表7 武钢高炉开炉快速达产情况


降料线更换炉身下部冷却壁

在广泛吸收宝钢技术的前提下,青山基地根据自身的设备及工艺特点,对相关技术方案进行完善,实现了降料线安全、快速更换炉身下部冷却壁。2017年3月,7号高炉空料线到炉腰下沿,更换炉身下部冷却壁3块,从停炉到冷却壁更换完工仅耗时56小时(因主工期为更换炉顶齿轮箱,年修总时间5天)。高炉送风,经过18小时的恢复,高炉各项技术指标达到正常水平。技术特点为一次性压料、带风装料、堵风口恢复。 


高炉长寿技术

高炉长寿是一个系统工程,它涉及到设计选材、安装施工、操作管理、检查维护、全方位多重保障。

第一,设计选材是高炉长寿的基础。冷却系统设计采用全冷却壁结构、软水密闭循环冷却系统,水量合理并留有余量。炉缸设计采用“大块碳砖+陶瓷杯”的结构形式。用大块碳砖,在相同厚度下,减少层数,降低热阻,利于传热,同时可减少施工中出现的缺陷。用陶瓷杯,将850℃等温线推到陶瓷杯中,阻止钾、钠蒸气进入碳砖中,延长碳砖寿命。耐材方面,选择真实的微孔或超微孔碳砖,捣打料性能与碳砖相匹配,陶瓷杯、风口组合砖选用膨胀系数低、抗渣铁侵蚀性能优的微孔刚玉。

第二,安装施工是高炉长寿的保证。冷却壁和碳砖之间、大碳砖和小碳砖之间以及炉底的捣打料必须捣实。冷却壁之间的距离符合要求,冷却水管中心线和炉壳开孔中心线吻合,避免剪切。冷却壁和炉壳之间的空间填实,防止煤气流通冲刷坏冷却壁水管,导致水温差升高、降低冷却效果、炉壳发红、漏煤气。严格控制碳砖砌筑缝隙,防止缝隙过大导致渗铁。

第三,操作管理是高炉长寿的关键。操作管理要符合高炉的设计特点,使设计、选材的优点充分发挥,不足之处得以抑制。

在高炉操作中,操作炉型和铁口深度影响高炉长寿。合理的操作炉型,热状态稳定,降低冷却壁的热疲劳和热应力,延长冷却壁寿命;炉缸活跃,环流减弱,减少炉缸侵蚀。进风面积、风口长度、布料制度是影响炉型的重要因素。铁口达到合理深度,形成稳定泥包,避免形成喇叭口,减缓铁口区域砖衬的侵蚀,铁口深度要求必须大于该处砖衬厚度的1.2倍。铁口深度不够,不利于保护炉缸;铁口过深,不利于出铁,也不利于保护炉底。

第四,检查维护是高炉长寿的保障。检查维护是生产过程的一项长期工作,应保证功能正常,预防事故发生。软水管理专业人员负责冷却系统的检查维护,确保水质达标、系统平衡;负责系统参数调整、炉缸炉底的日常检查,对异常情况提出处置方案并参与讨论。炉窑管理和结构专业人员负责对温度偏高或漏煤气的位置进行开孔、灌浆、焊补;对损坏的冷却壁水管进行穿管或养护,确实不可行的再卡断灌浆;在冷却壁水管损坏集中的部位安装柱塞冷却器造衬,并外部打水冷却。

第五,全方位实施多重保障。武钢潜心研究,经过历史传承,形成完整理论体系。如张寿荣院士于2009年就通过冶金工业出版社出版发行了《武钢高炉长寿》。武钢重视高炉的破损调查,分析破损机理,改进炭素捣打料,制订和修改了部分关于耐火材料的国标和冶金行业标准。武钢坚持技术创新,消化、吸收、再创新,使炉底冷却系统和炉缸结构方面更加科学合理。武钢注重高炉长寿的设计。在设计时,专家对长寿技术把关,关注细节,使设计选材更加合理。


其他特色技术

武钢的其他特色技术见表8。

表8 武钢炼铁其他特色技术

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