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地铁长地板焊接工艺的改进

 GXF360 2017-12-24


【摘要】通过对地铁长地板焊接工装的改进、焊接顺序的优化调整以及预留反变形量的方式,使长地板的生产工艺得到改进,其焊接变形和焊后的平面度得到有效的控制,提高了产品焊接质量和生产效率。

关键词:地铁;长地板;焊接;焊接变形

1. 概述

由于国内城市轨道交通的发展,各省会城市相继开通多条城市轨道线,因此城市轨道车辆的生产量急剧提高。长地板作为城市轨道车辆的主要部件,其产品质量和产量都在不断的提升。

综上所述,企业如何怎么通过对长地板焊接工艺的改进,来提高长地板的焊接质量和生产效率是当务之急。

2. 工艺分析

(1)产品结构分析 地铁车辆长地板由6块型材焊接而成,有5条焊缝需要正反面焊接,结构相对比较简单,长度12~17m不等(因各项目而异)。焊缝形式为自带垫板的3mmV形焊缝。长地板焊后正面平面度要求为2mm,其截面如图1 所示。

实际生产中,长地板使用机器人焊接完,吊离工装后,90%的产品需要经过长时间的调校才能进入下工序,这导致生产周期很长。

(2)原工艺路线 原长地板组焊采用专用组焊工装平台先焊正面,然后翻转做反变形焊接背面的方式。

具体步骤如下:

第一,装配型材:将6件长地板型材正面朝上(C型槽朝下)装入工装(见图2);正面段焊固定长地板,先将两端段焊,然后中间均匀段焊,段焊间隔距离1200~1500mm。

第二,焊接:用横向液压顶紧装置顶紧,保证地板平整,用液压臂将型材压紧,按照WPS文件焊接最中间一条焊缝,然后焊接中间两条焊缝,最后焊接最边缘的两条焊缝,待冷却后松开液压臂(见图3)。正面焊完后,翻转同样顺序焊接反面。

(3)变形情况 由于长地板焊缝较长,而且正反面都需要焊接,因此焊接收缩量较大,变形较严重。大部分产品焊后在地板截面方向是中间低两侧高(长地板正面朝上),呈凹形(见图4)。地板平面度在3~10mm不等,有时会呈波浪变形。

3. 工艺改进

图1 长地板截面

图2 长地板型材装配

图3 长地板原焊接顺序

图4 长地板原焊接顺序

(1)改进思路 根据我们前期对长地板焊接变形的数据统计和分析,主要从如下三方面进行改进:①工装改进。改变原工装的点接触支撑,改为面接触支撑。②改变长地板正反各焊缝的焊接顺序。③在焊接前,对产品进行预留反变形,同时改变相应的反变形量。

(2)工艺改进实施步骤 第一,在原有工装上进行工装改造,将原工装的点定位支撑改为面定位支撑,保证了长地板型材在点焊装配时平面度能达到要求(见图5)。

第二,在改进后的工装上点焊装配长地板。装配时使长地板反面朝上,先将两端段焊,然后中间均匀段焊,段焊间隔距离1200~1500mm。

第三,使用龙门机器人焊接长地板反面,保证地板平整、对接焊缝错边和间隙满足要求。用液压臂将型材压紧,按照WPS文件焊接最中间一条焊缝(焊缝1),然后焊接中间两条焊缝(焊缝2/3),最后焊接最边缘的两条焊缝(焊缝4/5),待冷却后松开液压臂(见图6)。本工序不预留反变形。

第四,使用翻边器翻转长地板,使正面朝上。按照反面的点焊方式将正面点焊加强。在最中间焊缝1处垫20mm 的铝垫块预留反变形,将所有液压臂均匀对称的压在最外边地板型材的最外侧的正上方。焊接顺序和方向同反面。

4. 改进效果

通过使用新的焊接工艺生产出来的长地板,其焊接变形问题得到了有效控制。所有长地板产品的平面度都控制在2mm左右(见图7),部分只需要微调就能满足客户要求。

改进前,长地板焊后调平的工时在2.5h左右,改进后基本可以省去调平工时,下台位后只需对焊缝接头和焊缝缺陷进行处理即可转下工序,产品生产效率可提高30%。

图5 工装改造情况

图6 焊接顺序和方向

5. 结语

通过对前期工艺数据的统计分析,我们对长地板产品的工艺从三个方面进行了优化改进。经过实施验证,在使用改进后的工艺生产出来的长地板,能较好的控制其焊接变形,产品的平面度及尺寸都能满足图样要求。同时,提高了该产品的生产效率,降低了生产成本,值得我们在后续的类似产品生产制作中推广使用。

图7 工装改进后效果

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