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主机MAN B&W 5S50MC常见故障分析

 深蓝色水草 2018-04-29

前言:主机遥控系统的故障,一般来说诊断、处理是比较困难的,往往小的故障没有得到解决而影响船舶的安全。当专业工程师解决了某一问题,故障原因往往令人大跌眼镜。为什么我们诊断时却出现误差?笔者认为,一是总体思路不清晰,二是未遵循由简到繁的原则。微机控制的主机遥控系统,多采用微机主机遥控系统、数字调速器、电动执行机构和气动操纵系统组成。在实际操作中,问题多出现在微机主机遥控系统和电动执行机构。当主机无法启动时,到底是哪一部分出现问题,需要操作者抓住现象,结合理论,有的放矢。

某轮,主机MAN B&W5S50MC,主机遥控系统为AUTOCHIEF4,气动操纵控制系统。笔者在此轮工作期间,遇到种种突发故障。现将故障及解决方法在此总结,以寻求同类故障的最佳解决方法。

1主机无法启动

1.1 案例

1.1.1 案例一

某轮,由地中海进入塞得港锚地,过苏伊士运河前,进行主机正倒车试验,发现主机如以往一样有时无法启动。到起锚时,主机根本无法实现遥控启动。

措施:机旁应急操纵过苏伊士运河。

分析:微机主机遥控装置的作用是对电位器车令转速信号进行处理、限制和转换,向数字调速器提供经处理和限制后的电(气)转速设定值信号,以实现各种功能。那么,我们遇到的第一个问题是:经处理的电位器车令转速信号是否发出?

在调速手柄下方,有开关6061,阀63和阀64,它们的功用分别是:

1 60:当调速手柄在STOP位置时,给调速器发送SHUT DOWN信号;

2 61:当调速手柄在STOP位置时,在安全面板上使SHUT DOWN功能复位;

3 63:当调速手柄在START位置时,该阀打开,为后路提供控制空气;

4 64:当调速手柄在STOPSTARTSTOPSTART之间的任何位置时,该阀动作,经快速释放阀58、双向截止阀85,向二位三通阀38提供控制空气,使等在此阀的控制空气经双向截止阀23,一路将阀25导通,向高压油泵PUNCTURE VALVE供气,打开空气活塞,停止向主机供油。一路使阀117导通,使空气分配器可用,为主机的下次启动做准备。

因此,当我们将操纵手柄从“停止”推向“启动”时,如果:

1 开关60动作不灵敏,继续给调速器发送SHUT DOWN信号,出现“进气不进油”现象;

2 63动作不灵敏,控制空气无法导通,更谈不上为下路提供控制动气,打开主启动阀。所以阀63是源头,是启动成功的必要条件之一。

最终诊断结果:开关60故障。

1.1.2 案例二

某轮靠韩国DANGJIN港前,进入主航道时,主机突然停车,再次启动,发现主机仅仅能靠启动空气达到发火转速,一旦油门杆往前推离开“START”位置,主机随即停下。

措施:机旁应急操纵靠港。

分析:工作原理,调油手柄带动的集控室转速设定电位器62,将转速设定车令信号送至电子调速器DGU-8800行调节。调节器输出信号和燃油限制信号经选小器选小输出,再经调解、补偿,形成执行器油门设定信号。该信号经运算处理,输出驱动信号,控制伺服活塞,带动油门调节杆动作,使主机转速保持在设定的转速上。

DGU 8800报警点。REGULATOROTHER ALARMACTUATORIN-DATE ERRORVALVE CONTROLFAIL

解决办法:

1  恢复各通道参数值,其中PARAMETER NO16DATA VALUE 20调为0,消除OTHER ALARM

2 清洁、固定各接线端子和电路板插卡,对执行器处磨损、老化导线进行包扎,对电磁阀V1V2V3V4BLOCK阀电缆插头逐一拆下,检查包扎,消除IN-DATE ERROE报警;

3 对电磁阀V1V2V3V4BLOCK阀解体,清洁后装复;

4 拆下伺服气缸排气滤器,清洗;

5 对电磁阀V1V2V3V4BLOCK阀通电试验,发现BLOCK阀线圈开路,已不具备发生故障时,将主机锁定在运行状态的功能。因船无备件,将BLOCK阀进气端堵住,但不影响执行器运行,VALVE CONTROLFAIL警报消除。

以上案例虽然只是个案,但判断、修理所遵循的原则还是有借鉴的意义的。笔者就最近几年AUTOCHIEF4主机遥控系统所发生的几起故障做了记录,如下:

故障现象

故障原因

主机调速器故障报警。执行器显示:PARAMETER NO:9DATA VALUE:TOO SLO.

伺服气缸排气滤器脏堵

主机油门杆不定期突然大幅下降,随即迅速上升超过原来油门,后恢复到原位,油门突变引发增压器喘振

油门杆位置反馈元件绝对编码器瞬时出错,使执行机构得到错误信号,引起油门杆瞬间大幅震荡

主机调速器故障报警。执行器显示:PARAMETER NO:OTHERDATA VALUE:- -

电源单元(+24V,+15V,-15V,+5V)部分故障

当控制方式从集控转到驾控时,TBX FOR AC 4保险管5A立即烧断

TBX-1接线排有导线软接地

主机完车后,SSU8810面板SHUT DOWN&SLOW DOWN各项报警,需在各压力继电器上短接复位

集成块DAC9356-12故障

转速计数器不动作

SSU8810NN-801.3故障

正航时,驾驶台COMMAND RPM127,实际转速112.8,集控室 RPM LIMIT ON。查阅DGU8800 PARAMETER 32DATA112.8

驾驶台控制系统中RPM COMMAND插板与原插板不匹配,PARAMETER32输出值偏小

2 主机倒车不来

2.1 遥控系统中电磁阀动作不良

2.1.1 当集控室给出倒车命令时,控制空气经过线路8、双向止回阀89,分两路:

1 一路到二位三通阀56等待,空气分配器换向成功后,机械杆使其导通,为下一步启动做准备;

2 一路经过双向止回阀30,使二位三通阀11导通,气路动作为:

换向气缸13一侧供气,使气动活塞带动高压油泵ROLLER GUIDE换向;

经二位三通阀15下位,向换向气缸57一侧供气,使启动空气分配器按倒车定时起作用;

2.1.2 正车电磁阀86失电,使换向气缸57另一侧空气经阀14下位和换向气缸13另一侧的空气一起经阀10放气;

2.1.3 以上各阀任何一个动作不良,集控操纵台M/E INDICATINGPANELFUEL CAM ASTERN”不亮,主机无法启动;有时虽然启动成功,但因某一缸高压油泵的“ROLLER GUIDE”未换向完成,喷油定时滞后,该缸的排烟温度将大幅上升。

2.2 倒车运行,气动阀10一直漏气,引起控制空气低压报警

最初换向气缸13通过球阀9、二位三通阀10放气,但一直漏气,有可能:

1 某缸换向气缸13密封不良,控制空气从一端漏到另一端;

2 气动阀10密封不良。从手控二位三通球阀1来的控制动气通过阀10漏泄。

2.3 连接高压油泵的ROLLER GUIDE和气动活塞的BOLT断裂

这种现象我在该轮工作期间发生过2起,以前也有类似的记录。有时靠离港时间紧,BOLT271)拆不出,紧急修理就是拆下空气活塞外壳(261),将连接ROLLER GUIDEBOLT用力拉出(倒车时在空气的作用下,BOLT应被推倒FLANGE269)内),在FLANGE内用气割割断,再用小的管子钳将其旋下,拿出,换备件重新连接,试车正常。

3主机单缸不发火

主机停车时,控制空气作用于高压油泵顶部的PUNTURE VALVE,将空气活塞压下,使燃油回流。当主机再次启动,单缸不发火,多半原因是空气活塞卡阻,使燃油泄放至回油管路,只需将PUNTURE VALVE拆下,换上高压油泵顶部的小气动活塞备件,即可解决问题。

对管理者而言,不论船舶状况如何,各种应急情况下的因对措施一定要DEEPLY BEAR IN MIND(深深铭记),其中机旁应急操纵更应烂熟于胸。否则,任何一条最具代表现代船舶新技术的船,也有可能成为一条最不安全的船舶。     

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