前言:主机遥控系统的故障,一般来说诊断、处理是比较困难的,往往小的故障没有得到解决而影响船舶的安全。当专业工程师解决了某一问题,故障原因往往令人大跌眼镜。为什么我们诊断时却出现误差?笔者认为,一是总体思路不清晰,二是未遵循由简到繁的原则。微机控制的主机遥控系统,多采用微机主机遥控系统、数字调速器、电动执行机构和气动操纵系统组成。在实际操作中,问题多出现在微机主机遥控系统和电动执行机构。当主机无法启动时,到底是哪一部分出现问题,需要操作者抓住现象,结合理论,有的放矢。 某轮,主机MAN B&W5S50MC,主机遥控系统为AUTOCHIEF4,气动操纵控制系统。笔者在此轮工作期间,遇到种种突发故障。现将故障及解决方法在此总结,以寻求同类故障的最佳解决方法。 1主机无法启动 1.1 案例 1.1.1 案例一 某轮,由地中海进入塞得港锚地,过苏伊士运河前,进行主机正倒车试验,发现主机如以往一样有时无法启动。到起锚时,主机根本无法实现遥控启动。 措施:机旁应急操纵过苏伊士运河。 分析:微机主机遥控装置的作用是对电位器车令转速信号进行处理、限制和转换,向数字调速器提供经处理和限制后的电(气)转速设定值信号,以实现各种功能。那么,我们遇到的第一个问题是:经处理的电位器车令转速信号是否发出? 在调速手柄下方,有开关60、61,阀63和阀64,它们的功用分别是: (1) 60:当调速手柄在STOP位置时,给调速器发送SHUT DOWN信号; (2) 61:当调速手柄在STOP位置时,在安全面板上使SHUT DOWN功能复位; (3) 63:当调速手柄在START位置时,该阀打开,为后路提供控制空气; (4) 64:当调速手柄在STOP、START及STOP、START之间的任何位置时,该阀动作,经快速释放阀58、双向截止阀85,向二位三通阀38提供控制空气,使等在此阀的控制空气经双向截止阀23,一路将阀25导通,向高压油泵PUNCTURE VALVE供气,打开空气活塞,停止向主机供油。一路使阀117导通,使空气分配器可用,为主机的下次启动做准备。 因此,当我们将操纵手柄从“停止”推向“启动”时,如果: (1) 开关60动作不灵敏,继续给调速器发送SHUT DOWN信号,出现“进气不进油”现象; (2) 阀63动作不灵敏,控制空气无法导通,更谈不上为下路提供控制动气,打开主启动阀。所以阀63是源头,是启动成功的必要条件之一。 最终诊断结果:开关60故障。 1.1.2 案例二 某轮靠韩国DANGJIN港前,进入主航道时,主机突然停车,再次启动,发现主机仅仅能靠启动空气达到发火转速,一旦油门杆往前推离开“START”位置,主机随即停下。 措施:机旁应急操纵靠港。 分析:工作原理,调油手柄带动的集控室转速设定电位器62,将转速设定车令信号送至电子调速器DGU-8800进行调节。调节器输出信号和燃油限制信号经选小器选小输出,再经调解、补偿,形成执行器油门设定信号。该信号经运算处理,输出驱动信号,控制伺服活塞,带动油门调节杆动作,使主机转速保持在设定的转速上。 DGU 8800报警点。REGULATOR:OTHER ALARM;ACTUATOR:IN-DATE ERROR,VALVE CONTROLFAIL。 解决办法: (1) 恢复各通道参数值,其中PARAMETER NO16DATA VALUE 由20调为0,消除OTHER ALARM; (2) 清洁、固定各接线端子和电路板插卡,对执行器处磨损、老化导线进行包扎,对电磁阀V1、V2、V3、V4、BLOCK阀电缆插头逐一拆下,检查包扎,消除IN-DATE ERROE报警; (3) 对电磁阀V1、V2、V3、V4、BLOCK阀解体,清洁后装复; (4) 拆下伺服气缸排气滤器,清洗; (5) 对电磁阀V1、V2、V3、V4、BLOCK阀通电试验,发现BLOCK阀线圈开路,已不具备发生故障时,将主机锁定在运行状态的功能。因船无备件,将BLOCK阀进气端堵住,但不影响执行器运行,VALVE CONTROLFAIL警报消除。 以上案例虽然只是个案,但判断、修理所遵循的原则还是有借鉴的意义的。笔者就最近几年AUTOCHIEF4主机遥控系统所发生的几起故障做了记录,如下:
2 主机倒车不来 2.1 遥控系统中电磁阀动作不良 2.1.1 当集控室给出倒车命令时,控制空气经过线路8、双向止回阀89,分两路: (1) 一路到二位三通阀56等待,空气分配器换向成功后,机械杆使其导通,为下一步启动做准备; (2) 一路经过双向止回阀30,使二位三通阀11导通,气路动作为: ① 换向气缸13一侧供气,使气动活塞带动高压油泵ROLLER GUIDE换向; ② 经二位三通阀15下位,向换向气缸57一侧供气,使启动空气分配器按倒车定时起作用; 2.1.2 正车电磁阀86失电,使换向气缸57另一侧空气经阀14下位和换向气缸13另一侧的空气一起经阀10放气; 2.1.3 以上各阀任何一个动作不良,集控操纵台M/E INDICATINGPANEL“FUEL CAM ASTERN”不亮,主机无法启动;有时虽然启动成功,但因某一缸高压油泵的“ROLLER GUIDE”未换向完成,喷油定时滞后,该缸的排烟温度将大幅上升。 2.2 倒车运行,气动阀10一直漏气,引起控制空气低压报警 最初换向气缸13通过球阀9、二位三通阀10放气,但一直漏气,有可能: (1) 某缸换向气缸13密封不良,控制空气从一端漏到另一端; (2) 气动阀10密封不良。从手控二位三通球阀1来的控制动气通过阀10漏泄。 2.3 连接高压油泵的ROLLER GUIDE和气动活塞的BOLT断裂 这种现象我在该轮工作期间发生过2起,以前也有类似的记录。有时靠离港时间紧,BOLT(271)拆不出,紧急修理就是拆下空气活塞外壳(261),将连接ROLLER GUIDE的BOLT用力拉出(倒车时在空气的作用下,BOLT应被推倒FLANGE(269)内),在FLANGE内用气割割断,再用小的管子钳将其旋下,拿出,换备件重新连接,试车正常。 3主机单缸不发火 主机停车时,控制空气作用于高压油泵顶部的PUNTURE VALVE,将空气活塞压下,使燃油回流。当主机再次启动,单缸不发火,多半原因是空气活塞卡阻,使燃油泄放至回油管路,只需将PUNTURE VALVE拆下,换上高压油泵顶部的小气动活塞备件,即可解决问题。 对管理者而言,不论船舶状况如何,各种应急情况下的因对措施一定要DEEPLY BEAR IN MIND(深深铭记),其中机旁应急操纵更应烂熟于胸。否则,任何一条最具代表现代船舶新技术的船,也有可能成为一条最不安全的船舶。 |
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