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总结·反思·迈进

 蒹葭gdy 2018-06-08


启动前充分准备

1

本次启动提前进行油质的跟踪和滤油情况,未因油质原因延误机组启动。

2

定冷水系统具备启动条件时即启动,并在启动前对定冷水箱进行彻底换水一次,化学主管就地投入小混床,水质很快合格。

3

小机密封水在凝汽器真空建立后及时从地沟切换至凝汽器,锅炉疏扩水质合格时及时回收至凝汽器,减少了汽水损失。

4

汽轮机本体疏水系统各阀门就地检查仔细,状态正确。

5

本次启动前对相关系统、阀门、挡板进行了提前试验,及时消除存在的缺陷,保证了启动过程的顺利进行。

6

机组启动前对六台给煤机进行了走煤,启动过程中基本没有断煤,保证了机组正常启动。并网前启动了F制粉系统,保证了并网后快速加负荷。

7

提前对电气设备进行全面检查,恢复机组冷备用,5012、5013开关同期装置、动力保险投入,50136PT各个二次空开合闸正常,对发电机PT熔断器、二次回路全面排查,排除隐患。励磁回路是检查的重点,励磁电源一、电源二,启励保险、启励电源送电正常,励磁电压回路保险送电正常。五极刀闸合闸正常。


启动中良好配合

1

启动过程中,人员调配充足,未影响机组启动节点。

2

C、F仓上挥发分较高的黄陵煤,保证了着火燃烧稳定。

3

启动过程中盘上人员控制较好,受热面未超温。

4

本次启动机组并网后,及时配合维护人员对本体疏水门进行内漏排查,及时关闭内漏阀门的手动门,避免手动门受到冲刷导致内漏。

5

SO2:启动全过程达标排放。

6

NOX:09:48投入脱硝系统(催化剂入口270℃),全负荷达标排放。


克服困难 顺利启动

         2018年5月27日,#1机组进入启动程序,于2018年5月28日19:40分锅炉点火,5月29日03:18分汽轮机达冲转条件,03:45分11A1开关触头损坏导致#1机10kVIA段失电,汽机跳闸,锅炉MFT,汽机破坏真空惰走至198rpm时,#3瓦低速碾瓦,瓦温最高90℃/95℃。5月29日08:19分#1炉再次点火,10:00分汽机开始冲转,10:52分机组并网。


启动过程中出现的缺陷

1、辅汽至除氧器加热调整门故障(已处理);

2、高排逆止门不严(未处理);

3、高旁减温水调整门漏流大(未处理好);

4、A小机润滑油压力联启直流油泵信号一直存在(已处理好);

5、#2高加抽汽电动门远方无法中停(未处理好);

6、高压缸预暖调整阀故障(已处理)。

7、#1机A侧低旁内漏。(未处理)

8、1C磨风量波动大。(未处理)

9、1E磨风量低。(未处理)

10、#1炉声波吹灰装置投入报故障。(未处理)

11、再热器减温水总门开不到位。(已处理)

12、#1机协调在减负荷时调节跟踪不好,导致汽压高。(未处理)

13、#1机B汽泵再循环调阀误开,原因未查明(就地全关)。(未处理)

14、 #1机主机润滑油至密封油管道振动(未处理)。

15、1A送风机电机轴承驱动端温度高(未处理)。

16、#1炉高负荷一次风机电流较大(92万负荷170A左右)(正在调试)

17、1A、1B引风机密封风机联启(现强制信号)。(未处理)

18、C磨启动后液压油泵热偶烧坏,液压油无压力,因电源与润滑油泵相连,停运C磨更换热偶后油压正常。

19、2B密封风机入口调门卡,E磨密封风门卡,维护处理后正常。

20、启动过程中疏水泵启动不及时,混温箱水位控制过高,闭锁361阀动作,应保持混温箱水位在3500mm以下。

21、A送风机电机驱动端轴承温度高,电气交代需长时间运行磨合观察,现阶段浇水降温。

22、#1炉采用热一次风稀释液氨蒸汽系统,热一次风量较大,调整前一次风流量每侧高达36000 Nm3/h,一次风机出力大,电流增大较多,910MW时一次风机电流达170A。远达工程人员节流旋风分离器进口门,调整喷氨格栅,一次风量和喷氨量有一定下降,但高负荷时A/B一次风机电流仍偏大,带满负荷有一定难度。


启动过程中存在的问题


哈哈

循环水注水过程中,水淹凝泵坑,排污泵电机损坏。

1


问题1

空白

作为经验反馈,启动系统过程中危险点分析要到位,安排好人员,禁止出现人员操作过程中途临时操作另外设备导致原设备、系统失去监视。



改进措施


输入


哈哈

轴封系统投入时,温度波动较大

1


问题2

空白

轴封减温水投入时,就地和监盘人员紧密结合,加强沟通,就地操作手动门时要小幅度且缓慢,监盘人员操作时禁止大幅度开关轴封减温水调整门,初期投入轴封减温水时手动调整,待轴封温度稳定后投入自动。


改进措施


输入


哈哈

混温箱疏水回收时,水位过低,导致机组真空下降,同时导致汽泵密封水破坏

1


问题3

空白

锅炉混温箱水质合格时,向凝汽器进行回收,期间加强混温箱水位监视,严禁出现水位过低导致主机真空下降事件。


改进措施


输入


哈哈

本次启动高加、低加系统排查不彻底,#1、3高加远传水位计一次门未开,#6低加正常疏水手动门未开。

1


问题4

空白

启动前分系统各值进行排查,对于排查不仔细,导致投运系统时出现问题的,严肃考核。


改进措施


输入


哈哈

启动过程中主值记录不规范。

1


问题5

空白

重大操作,重要缺陷的处理一定要写进记录中,并详细写明通知人员,采取的措施及问题的原因。缺陷处理一定要闭环。对于记录不规范的,严肃考核。


改进措施


输入


哈哈

预涂灰时发现A、B引风机发“扩散筒与烟气差压小报警”,备用密封风机联启,无法停运。

1


问题6

空白

预涂灰结束,维护疏通了取样管,引风机再次启动后密封风机仍联启,无法停运,维护咨询厂家,回复可以将定值改小,督促维护处理。


改进措施


输入


哈哈

锅炉吹扫后个别值班员对操作流程不够熟悉,吹扫完成至启动磨煤机阶段操作较乱。

1


问题7

空白

今后各值要重点学习,总结经验,制作标准操作PPT,针对启动操作专题讲课。


改进措施


输入


哈哈

F层油枪多支点不着火,经长时间处理后点火正常。

1


问题8

空白

原因:

1)油管中存水;2)吹扫蒸汽疏水门开启过小,新增加燃油吹扫蒸汽输水管不通;3)油火检脏污。

改进措施:

1)点火前联系维护清理油枪,放出油管内存水。2) 吹扫蒸汽管道充分疏水。


改进措施


输入


影响机组启动的问题

01

本次启动燃油消耗较多,共计25.72吨

原因分析:

1)除氧器加热调门卡,除氧器不能及时投入加热,导致锅炉上水延迟4小时。

2)锅炉上水初期除氧器未投加热,水温较低,且本次临机加热未投入,锅炉温度较低,点火后升温升压缓慢,延长了启动时间,增加了燃油消耗。

3)因电气故障,被迫中止启动,致使整个启动过程延长,消耗燃油增多。

4)F层油枪处理缺陷时间长。

02

5月27日22:00开始进行气体置换。28日11:40气体置换结束。气体置换耗时约14小时,共消耗二氧化碳76瓶

原因分析:

       气体置换时发电机膛内压力为0.038MPa,同时连接3瓶二氧化碳进行置换,二氧化碳瓶只有底部20cm左右结霜(以前结霜接近50cm左右)。只有少数结霜高度能达到50cm左右,其中有1瓶二氧化碳打开阀门后不起压,为空瓶。大部分瓶明显感觉压力较低,气量不足。置换结束后,对抽样的气瓶进行称重比较,瓶内二氧化碳重量仅为10公斤左右,而标准气瓶内二氧化碳重量一般为20公斤左右,本批次的二氧化碳瓶内气量严重不足,造成二氧化碳气瓶用量较多。对新进的二氧化碳气瓶也已经抽样称重,待使用完毕后进行称重比较,检验瓶内气体是否充满。

03

5月28日19:45分,#1炉C磨煤机液压油系统不起压

原因分析:

        就地检查电源开关跳,重合不成功,通知电气维护检查,怀疑开关热偶有问题,需停磨检查处理。22:10停运#1炉C磨煤机运行, 将#1炉A磨油系统电源开关热偶拆除换至C磨后正常。后又将#1炉A磨油系统电源开关热偶更换完毕,试验正常。

04

A侧旋风除尘器排灰电动门卡涩跳闸

原因:

打开热一次风旁路,关闭A侧旋风除尘器进出口手动门,拆开排灰电动门法兰,掏出大量木皮,疑为施工过程遗留。

05

10kVIA段工作电源11A1开关柜内母线A相静触头单相接地,引起10kVIA段零序过流Ⅰ段动作跳闸

       5月29日,开环后恢复发电机热备用,3:45分,当操作到将10kVIA段工作电源11A1开关摇至工作位的过程中,听到开关柜内有电弧放电声,同时10kVIA段备用电源11A0开关跳闸,10kVIA段失电,相关设备跳闸,查保护为10kVIA段零序过流Ⅰ段动作。将11A1开关摇出柜外,发现11A1开关A相上动触头有电弧烧损痕迹,触头的紧固弹簧有3根已断开,开关柜内母线A相静触头的绝缘罩周围有电弧灼伤痕迹,判断故障点为11A1开关柜内母线A相静触头单相接地,引起10kVIA段零序过流Ⅰ段动作跳闸。将10kVIA段母线停电做措施,挂接地线,联系维护对11A1开关柜内母线A相静触头及周围绝缘罩进行紧急处理后,拆除安全措施,测母线绝缘合格后,用备用电源11A0开关对10kVIA段送电正常,逐步恢复母线段各电源。

       维护对11A1开关A相上动触头进行更换,检测正常后,恢复11A1开关热备用,发变组恢复热备用,投入发变组保护,送上灭磁开关动力保险,恢复快切装置压板,复位保护报警。

分析:

      引起10kVIA段母线失压的主要原因为,11A1开关A相上动触头紧固弹簧老化,在11A1开关摇至工作位时,A相上动触头由于受力不均,某根紧固弹簧断开后弹出引起电弧接地,造成触头烧损,又造成另外2根紧固弹簧烧断,电弧造成10kVIA段母线A相接地,零序保护动作跳闸,母线失压。

06

#1机10KV备用电源切至工作电源时,10kVIA段快切装置发故障信号,无法复位,快切不成功

分析:

       就地检查发现工作电源进线至快切装置电压显示不正常,联系维护检查发现为11A1PT柜内至快切装置电压辅助接点错位,接触不良,造成快切装置无法检测工作电源进线电压,闭锁快切。维护将11A1PT柜内至快切装置电压辅助接点接触排紧固后,工作电源进线至快切装置电压显示正常,复位快切装置,10KVIA段备用电源切至工作电源成功。


遗留主要问题

1、盘车主转动轴齿轮有磨损,待备件处理。

2、#1机高旁减温水调整门有内漏,维护人员已就地压紧处理,需要重新定位。

3、#1机组#1、3瓦振动大。电科院及技术中心协助分析处理,目前待仪器实测数据后进一步分析。

4、#1机A侧低旁内漏,需重新定位。

5、#1机#2高加抽汽电动门远方无法中停,目前就地可进行中停操作,维护人员结合#2机此门查找原因中。


启动耗能总结

1、本次启动耗水库用水15600吨,耗除盐水1680吨。

2、本次#1机组启动共耗油25.72吨,耗煤970吨。

3、从5月27日19:00分至5月29日11:00分,#1机组启动共耗电约350519kWh。

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