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沈阳CAK系列数控车床故障排除实例,维修珍藏宝典

 昵称2530266 2018-08-30

本文整理了几个沈阳CAK系列数控车床故障排除的实例,这些都是在实践中得出来的经验,很有学习价值,记得收藏哦

刀架不能锁紧

机型:CAK4085di,CNC:FANUC 0I MATE TD

该机使用沈阳精诚数控机床附件厂产WD120DH-6电动刀架。经过初步判断,是刀架里面的锁紧销断裂造成。拆解刀架,先拆刀盘(装刀具的),露出静齿盘,拆除螺栓、锥销;拆下编码器,编码器座,取下轴端一个带缺口的垫片,在编码器这端,用铜棒敲击中心轴,把中心轴从前面取下(第六张照片)。解体后发现锁紧销断裂,判断正确。做了一个装上,运行正常。








主轴起动、停止时间太长。

机型:CAK3665ni,CNC:GSK980TDb。


机床是2008年购买的,一直使用正常。用户在使用中感觉主轴起动停止太长,要求缩短时间。

机床使天宇TY6000-35R5GB(ALPHA6000-35R5GB)磁通矢量控制方式的变频器,通过改变加减速时间参数可以满足用户要求。

进入变频器参数设置,找到参数P0.21 加速时间1,P0.22 减速时间1,发现这两个参数均为6秒出厂默认设置。逐步减小这两个参数为3秒时出现报警,再加大到4秒时运行正常。通常情况下,默认出厂设置能满足大部分的正常运行需求,但不是最佳性能参数。

原加工一件时间22秒(从程序起动到程序结束),现单件加工时间18秒,缩短4秒,效率提高约20%。

参数丢失,开机就报警。

机型:CAK6150D(H),CNC:FANUC 0 TD(CNC控制器:A02B-0098-B541,伺服放大器:A06B-6089-H206)。


该机床1997年9月出厂,时间很久了。这种机床采用机械变档和双速电机、离合器变速,三档机械手柄变速×四级电气自动变速 = 12种有级转速。据说操作人员正在编程,突然断电,开机就出现以下报警:

100P/S ALARM

520 OVER TRAVEL:+Z;

417 SERVO ALARM:X AXIS DGTL PARAM;

427 SERVO ALARM:Z AXIS DGTL PARAM;

冷却泵被打开;

刀架电动机有极大电流声音,并发烫。


在现场检查发现,系统的所有参数全部丢失。由于机床使用时间太久,资料已经不齐全,幸好找到一本另外一台相同机床参数表(该单位有2台同时购进的CAK6150D(H),其中一台系统已经改造为广泰数控系统)。

按照参数表输入完参数,重新上电开机,全部报警排除,冷却泵也没有自己启动,刀架电机也正常了。但X轴有很大电流噪音,快速移动X轴,会出现410位置偏差过大报警。查看参数593#=10,修改成20后,快速移动不在出现报警。Z轴运行都正常。

试机时又发现自动或MDI状态下,执行G01,轴都不移动,又改成G98分钟进给方式,还是不能移动,也没有如何报警。G00运行正常。

在诊断里面检查,当查看到诊断号DGN120.4=0,该诊断号是检查主轴速度达到信号,说明主轴速度没有达到,系统禁止进给轴运动。修改参数#24.2=0,不检查主轴转速到达信号。再开机运行,动作全部正常运行。

最后就是X轴电流噪音没有解决,不过不影响使用。

一般机床厂出厂会随机附带机床标准参数表,但有部分会有差异。


附CAK6150D(H)数控车床标准参数表


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