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【技术文摘】包钢万腾钢铁有限公司1号高炉开炉总结

 sjw0923cn 2018-12-08

   张振国

(包钢万腾钢铁有限公司)

 

1  概述

1号1080m³高炉2014年10月停炉中修,更换了5、6段冷却壁和部分炉缸碳砖,没有放残铁。经过近4年闲置,设备锈蚀老化严重,所有的电机、减速机都需要更换润滑油,高炉循环水系统百分之七十的水管堵塞,给复产准备工作带来很大困难。

高炉炉型为矮胖型,高径比 H/D = 2.54,设计有 20 个风口,2个铁口,采用了串罐无料钟炉顶,新砌的炉缸炭砖没有覆盖陶瓷杯,全干法布袋除尘,炉体开炉循环全冷却,薄壁炉衬,三座卡鲁金顶燃式热风炉,TRT透平余压发电装置等装备。

2  开炉前的准备工作

2.1  热风炉烘炉

热风炉为顶燃式热风炉,中上部及拱顶采用了硅砖结构,由于硅砖结构的特殊要求,对烘烤温度及烘烤时间都有较高的要求。为了尽早开炉,结合实际情况制定了15天的烘炉时间,采用焦炉煤气进行烘炉。

2.2  高炉烘炉

因赶工期,高炉和热风炉同期进行烘炉,没有热风所以同样采用焦炉煤气进行烘炉。考虑到铁口以下残铁量较大,制定了烘炉时间为7天。

2.3  高炉试压

放置四年,一些金属连接部位锈蚀严重,特别是波纹补偿器和一些法兰橡胶密封垫成为薄弱环节。为保证安全生产,确定系统的承压能力达到设计要求,确保生产中不发生煤气泄漏事件,先后组织了三次试压试漏,光第一次试漏就查出漏点215处,全部补漏完毕后才组织开炉。

2.4  试车工作

为保证开炉后设备安全运转,保障高炉正常生产不休风,对设备进行了高强度试车,把问题充分暴露在开炉前。

3  装开炉料

3.1  原燃料准备情况

高架料仓内存储的烧结矿是三年前为开炉准备的,若外排工作量过大,为减少倒运费用、节省时间,决定用来开炉。公司有自己的焦化厂,选用本公司生产的焦炭。具体成分如下:

3.2  配料计算原则

全炉焦比3.0t/t,正常料焦比 0.84t/t,正常料碱度0.95,空焦碱度0.65,全炉渣铁比700kg/t,Al2O3<>

3.3  炉缸填充方式

炉缸填充木柴法,风口中心线以下采用井字型摆放,圆木间隙100mm,风口立排圆木保护,中心500mm高圆木堆。

3.4  装开炉料

风口中心线到炉腰中部装净焦,空焦装到炉腰以上3米位置,正常料装到4米停止装料。

4  开炉操作

高炉于2018年4月12日21:16分送风点火,采用14个风口送风,进风面积0.1453m³。送风风量1100m³,热风压力基本稳定在75—85kPa,风温在风口着火前全用,风口着火后调整为750℃。高炉风口工作均匀明亮,透气性较好。因料面探不着,暂按时间均匀放料。开炉料投完后焦比降到800。2:06顶温开始上升。4:20,北铁口烧出,没有渣铁。4:50,南铁口烧出,没有渣铁。6:09采用半引煤气方式把煤气引到荒煤气管道并关闭炉顶放散。7:20,煤气引到管网。具体加风进程如下:

4.2  出铁操作

为了快速达产,采用双铁场同时使用,两场都制作临时铁沟。为了快速提高炉缸热量,及时排出炉缸内残存渣铁,此次开炉采用了铁口埋氧枪往炉内吹氧提高炉底温度的措施。

7:00,开北铁口放铁,没有渣铁流出。7:35开南铁口出铁,没有渣铁流出。8:45开南铁口,少量渣铁流出,8:54堵口。10:32开南铁口,出铁约10吨,10:42堵口。12:48开南铁口,出铁量约20吨,12:58堵口。14:10开南铁口,出铁量约20吨,大量炉渣流出,14:33堵口。15:52,开南铁口,进铁水罐,放干渣,出铁量35吨,渣量大。详细出铁时间如下:

4.4  开风口情况

4月13日 14:43开第一个风口,16:10开第二个,21:18开第三个,4月14日 4:15开第四个,16:00风口开全。

5  开炉总结

1)高炉送风点火前,设备试车工作比较充分,高炉点火后未出现设备休风现象,为高炉快速达产提供了基础保障。

2)开炉料参数制定合理,计算准确,渣铁成分合理,保证了炉况顺行。

3)炉前铁口埋氧枪往炉内吹氧气措施有效的提高炉缸热量,促进炉内凉渣铁顺利排出。

4)此次开炉不足之处,使用风温水平偏低,炉缸温度提升慢,渣铁排出较晚。




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