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【技术文摘】九钢3号1780m3高炉开炉达产实践

 三省一得阁 2022-03-09

彭秋生  刘文淮  莫建华

(九江萍钢钢铁有限责任公司炼铁厂)

摘  要  高炉开炉是高炉连续生产的开始,开炉工作对高炉的生产与寿命关系重大。3号高炉作为九钢的两个1780m3高炉之一,铁水产量占九钢三分之一,3号高炉的顺利开炉,按计划达产对全公司正常生产秩序有着重大的意义。3号1780m3高炉开炉达产的实践经验表明,通过调整优化开炉料和开炉操作制度,减少开炉后设备故障,加强炉前的管理,实现了顺利高炉开炉,快速达产的目标,开炉第一炉铁走水渣,开炉第三天产量达到4100吨,第四天即达到了4600吨的正常生产水平。

关键词  高炉  开炉  快速达产

1  概况

3号1780m3高炉由于炉缸侵蚀严重,威胁高炉的正常安全生产,于2018年4月14日停炉大修,大修期间计划对炉缸碳砖更换,炉缸整体浇筑,炉身、炉腰、炉腹进行喷涂,炉缸冷却壁U型管整体更换,部分进出水总管更换,热风炉热风围管、桥管、总管、热风支管重新砌筑,三个热风炉凉炉更换部分格子砖,上料炉顶更换料罐,总体项目较多,计划工期43天炉前出铁,于2018年5月24日14:18分东铁口顺利出铁,开炉后恢复顺利,快速达产,各项技术指标提高较快,开炉第四天即达产达标。

2  高炉开炉配料计算

2.1  开炉料成分

(1)参数设定:

全炉焦比:2.85       正常料焦比:0.80
正常料碱度:0.89     空焦碱度:0.9
矿批:18t            料线:1.5米; 
正常料矿批:18t,配比:烧结矿61%+球团矿35%+锰矿4%+硅石0.65t+白云石矿0.8t;
(2)原燃料成份

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(3)生铁成份预计:

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(4)元素回收率:

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(5)炉容填充分布表:

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2.2  配料计算

(1)正常料组成:

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(2)开炉料排料计划:

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(3)开炉料用量表:

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3  高炉开炉实践

 3.1  开炉准备

(1)设备调试:各系统设备安装完毕后,先进行单体试车,然后进行联合试车,做到分区域负责,责任落实到人。
试压检漏:打开混风大闸及混风调节阀,稍关放风阀,将炉顶压力加到50kPa,10分钟后将炉顶压力加到100kPa,确认无很大漏点后继续升压,以后每次压力提高小于25kPa,分四次加到规定的200kPa。(其中每步稳定5分钟,再逐步提高压力,提至规定压力后持续时间不小于1小时)
(2)高炉烘炉:3号高炉本次烘炉采用热风烘炉,因为开炉时间紧张,工期短,本次开炉烘炉时间只有100个小时。
(3)装料:本次装料因前期准备充分,装料过程中设备正常,装料过程控制到位,严格按排料计划装料,前期装净焦、空焦、过渡料均采用单环布料,逐步过渡到O343313283C363333302272163。
(4)开炉参数的确定:开炉风口布局全部采用Φ115*550风口开炉,送风前间隔堵2#、4#、10#、12#、14#、16#、24#、26#共8个风口,送风面积0.1870m2。

3.2  开炉操作

2018年5月23日5:00开始装料,12:56高炉开始送风,料线深6.5米,前期因热风炉烧炉准备不足,送风后风温低,风温只有150度,于14:30正式点火,风量1000m3/min,风压150kPa,点火后风量、风压平衡匹配,随着炉缸逐步加热,风压逐步上升,到24:00风压110kPa,风量1026m3/min,于24号7:00安排炉前堵东西边两个铁口,此时铁口还没有排渣,于7:30开始引气,此时风量2000m3/min,风压110kPa。
白班维持150kPa左右的压力,风量2200m3/min,于14:18安排开东边铁口,顺利排出渣铁,出铁量约为120吨(铁水成份[Si]2.54%、[S]0.025%、[P]0.156%,炉渣碱度R2:0.99),出铁时间70分钟。于16:38开第二炉铁,风量3000m3/min,热风压力270kPa,此时安排炉前走水冲渣。
送风后参数对应表:

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本次开炉炉温基本合适,虽然较开炉预计炉温低,但基本满足渣铁流动性的要求,从出铁开始,24个小时炉温下降到1.0%,极大的减轻了炉前的劳动强度,开炉46个小时,风口面积扩大到0.2389,只保留堵三个风口,开炉43个小时后送煤,极大的方便炉内对参数的调节,确保了炉况的顺行,大大降低了炉前的劳动强度,同时为高炉加风创造了条件,实现了高炉在短期内达产的目的。

4  开炉总结

(1)开炉焦比和碱度选择合适,是开炉成功的关键,焦比合适保证了开炉炉温的合适,渣铁温充足,碱度合适保证了炉渣成份合适和渣铁流动性,同时配加适量的锰矿,减轻炉前的工作强度,本次开炉因焦比和碱度合适,整个开炉期间没有出现废品铁。
(2)本次开炉改变了以往急于开第一次铁口习惯,按以往惯例一般在铁口煤气导出管由喷吹煤气转到自动喷渣铁,将其堵住后3-4h打开铁口出第一炉铁,实际上这是不科学的,由于此时打开铁口后,因生成渣铁少,出来的渣铁黏结在铁沟上,增加了炉前的劳动强度,导致后面的渣铁排放非常被动。科学的做法是保证第一次出铁150-200吨左右,以保证铁沟的加热及保温,为第二次及时开口争取充足的时间。
(3)本次开炉采取了快速降硅法。在热制度方面,前期快速降硅,中期稳定在1.5%左右,后逐步调整到0.8%左右的炉温,炉缸热储备方面略显不足。
(4)因工期紧张,同时由于炉内交叉作业,导致炉内砌筑质量监督不到位,特别是炉身上部更换冷却壁后,缝隙没有用铁屑料填实,导致开炉后铁口出现喷溅,大大增加了炉前的劳动强度。
(5)由于对炉缸残铁放炮清理监督经验不足,导致因炸药开眼大深,离炉底封板近,导致放炮后炉底封板冷却水管炸坏,导致后期临时改风冷炉底。
5  结语
(1)本次开炉的准备工作比较充分,开炉方案制定合理,为高炉迅速顺利开炉达产奠定了基础。
(2)本次烘炉时间偏短,炉缸预热不充分,导致开炉后铁口出现喷溅,大大增加了炉前的劳动强度及环保影响增大。
(3)氧枪在埋入铁口后,需安排专人看守,防止因为人为误操作造成断氧或断风,而使得氧枪不能发挥作用。
(4)降硅速度可以略缓,分阶段逐步降炉温,以确保炉缸热焓;条件允许,高炉可以尽快引煤气,加快开炉进程。

6  参考文献

[1] 梁利生,陈永明,等.宝钢3号高炉长寿设计与操作与维护实践[J].中国冶金,2013,23(6): 14.

[2] 华建明.宝钢新进投产高炉的烘炉实践[J].炼铁,2014,33(5): 12.

[3] 成兰伯.高炉炼铁工艺及计算.217北京:冶金工业出版社,1991.

[4] 那树人.炼铁计算.294 北京:冶金工业出版社,2005.

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