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600MW火电厂汽机系统图及冷态开机油耗探索

 福州电校焊接班 2019-03-11

600MW机组冷态开机油耗探索

        一、锅炉设备基本情况

        (一)锅炉采用东方锅炉厂DG2028/17.45-II5型锅炉型式为:亚临界、自然循环、前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、单炉膛、全钢构架的∏型汽包炉,再热汽温采用烟气挡板调节。

        (二)设计煤种参数:

        (三)点火方式:高能电火花-轻油-煤粉。

        (四)燃烧设备基本情况:

        机组采用前后墙对冲燃烧方式,制粉系统为中速磨正压直吹式系统,磨煤机为ZGM113型中速磨辊式磨煤机,共6台,其中一台备用。锅炉共配有30只低NOx轴向旋流式煤粉燃烧器,30只燃烧器分三层分别布置在锅炉前后墙水冷壁上,每层各有5只燃烧器。

        燃烧器上部布置有燃尽风调风器,10只燃尽风调风器分别布置在前后墙上,每面墙各五个,布置成一排。

        同一层的5只燃烧器与一台磨煤机相连,燃烧器的投、停与磨煤机的投、停同步,25只燃烧器投运即可带满负荷,燃烧器与磨煤机的连接关系如下图:

        锅炉的燃烧设备主要由煤粉燃烧器、燃尽风调风器、大风箱、燃油装置等组成。

        燃烧器:燃烧器的配风主要分为一次风、二次风、三次风及中心风,分别通过一次风管,燃烧器内同心的二次风、三次风环形通道及中心管在燃烧的不同阶段分别送入炉膛。其中二次风通道内布置有固定的轴向旋流器,三次风采用切向旋流型式,其旋流强度可调。

        燃油装置:锅炉采用两级点火,即:高能点火器点燃轻油油枪,轻油油枪点燃煤粉。油枪共30支,每个燃烧器配1支油枪。用于点火、暖炉及低负荷助燃的要求。单支油枪出力为1350kg/h,油枪采用机械雾化。

    二、历史开机油耗情况

        机组基本情况:三期600MW机组两台分别于2006年12月和2007年08月依次通过168小时试运,投产发电。投产初期,由于管理运行团队对新系统、新设备的技术学习和研究不成熟,并且机组频繁参与调度调峰,启停次数多。机组冷态启动一次需耗油90-100t,在一定程度上影响了机组的经济效益。

  三、影响开机油耗的制约因素

        通过探索和总结,发现目前影响开机油耗的主要制约因素有:

        (一)由于锅炉在启动初期,炉膛内温度低,煤粉不易被点燃;

        (二)燃煤挥发份低,造成煤粉不易被点燃;

        (三)直吹式制粉系统,一次投入五只煤粉燃烧器,汽包壁温升及升温率不易控制;

        (四)中速磨辊式磨煤机,在给煤量过低时,磨机易造成振动大,影响设备安全;

        (五)油枪耗油量过大且存在雾化不好情况,小油枪也常存在雾化不好情况;

        (六)在较低炉温下,煤油混燃,极易造成空预器堵塞;

        (七)开机系统缺陷较多,维护和检修不彻底,影响了开机进程,增加了燃油消耗。

   四、降低冷态开机油耗的应对措施

        冷态开机油耗探索

        随着油枪技术的飞速发展,耗油量小,易于点火稳燃的小油枪成为市场的主流,目前在设备改造中,将逐步选用节油、经济的油枪,以节约燃油。

        1、 “气化小油枪点火稳燃装置”主要由改进的主燃烧器、燃油系统、压缩空气系统、高压风系统及气化小油枪和气化小油枪点火装置等组成。其工作机理是:先利用压缩空气的高速射流将燃料油直接击碎,雾化成超细油滴进行燃烧,同时用燃烧产生的热量再对燃油进行初期加热,扩容,后期加热,在极短的时间内完成油滴的蒸发气化,使油直接变换成气体燃料,从而大大提高燃烧效率及火焰温度。实现煤粉的分级燃烧且燃烧能量逐级放大,利用煤粉的稳定燃烧,实现电站锅炉启动、停止以及低负荷稳燃。

        2、改造后的主燃烧器:

        两台炉的[DBC-OPCC型]旋流煤粉燃烧器原设计中心风管放置点火用启动大油枪取消。改造后的燃烧器(前后墙10支煤粉喷燃器)维持原设计和设备主结构不变,中心筒更换成气化小油枪点火的燃烧筒和煤粉分级燃烧室。实现用少油量对煤粉的分级点火、分级燃烧。此种改造既可实现微油量点火和低负荷稳燃,又维持了该燃烧器的原有燃烧特性和调节特性。

        气化小油枪投运条件较为简单,在炉膛吹扫完成后,锅炉投入1~3支大油枪点火,待点火稳定后,折焰角烟温达到150℃以上,安排启动一次风机,为气化小油枪提供高压助燃风,投入气化小油枪。

        由于小油枪布置在煤粉燃烧器的中间,受旋流燃烧器回流烟气影响,经常造成油枪喷口及雾化片堵塞,小油枪常点不燃或者火焰不稳定情况。为了提高可靠性,每次在开机前由维修部组织人员对所有油枪进行一次全面清洗,确保开机时可靠投运。在机组正常运行期间,部门已安排制定了小油枪每周定期试投工作,并严格执行,发现问题及时安排处理。

        (二)点火前提高水冷壁内水温:

        提高点火前水冷壁内水温有两个途径:投运邻炉加热和提高除氧器水温。

        1、投运邻炉加热:

        从邻炉来的蒸汽,经由邻炉加热集箱分30路引入水冷壁下集箱。蒸汽进入水冷壁下集箱,减小启动时的温度应力,提高锅炉启动速度。

        在时间充裕的前提下,汽包上水至可见水位后,投运邻炉加热,初期应控制加热用汽量,严格按照规定的升温升压条件加热。等达到一定温度(60℃)后可加大进汽量,加快升温速度,缓慢使水温加热到100至120℃,然后再点火,既可提高炉膛内炉温,又可以直接降低燃油消耗。

        投运邻炉加热工作不宜过急、过快,否则往往存在投运期间管道振动大现象,应缓慢投入系统,确保蒸汽进入邻炉加热分配集箱,再依次缓慢投入各支路。

        2、提高除氧器水温:

        如果开机时间较为匆忙,系统无法投运邻炉加热,则可以通过提高除氧器水温的方式,提高锅炉上水温度,主要是提早及时安排投入除氧器系统加热,采用前置泵给水再循环,逐步提高水温。除氧器水温应控制的尽量高一些,以确保通过高加组、省煤器后的水温比汽包壁温高30至40℃,并在上水过程中根据汽包壁温不断提高除氧器的水温;上水速度尽量要慢,确保加热均匀;汽包开始进水时应及时开启程控锅炉定排和热炉放水门,实现边进边排,提高换热效果。

        (三)改变配煤方式:使用好优质烟煤,如西北宁夏煤、陕西煤等。考虑到在开机过程中广安本地煤及贫煤因煤质不稳定,燃煤挥发份严重低于设计煤种,很难被小油枪点燃。在每次机组停运时必须预先计算好停机时间,提前中断上煤,在停机后正好将原煤仓烧空;在接到开机命令时专门上高挥发份的西北优质烟煤,用于锅炉点火,升温升压至断油阶段燃烧用煤,可确保在较低炉温下,煤粉均易燃烧良好。这既满足了开机的稳定需要,又助于降低开机燃油消耗。

        (四)优化油枪运行方式、投粉的时机。由于锅炉点火初期汽包壁温很难控制,水循环建立不完全或不彻底,要求升温升压速度尽量慢,加之炉膛温度低时,煤粉很难稳定燃烧,故点火初期一般以大油枪升温升压为主。当汽包起压后,炉膛出口温度逐渐上升后,应考虑投入一次风机及小油枪,为开机节油提供条件。

        升温升压期间,应加强炉内受热面各壁温的监视,应及时安排油枪针对性地切换,小油枪的定期切换等方式,确保受热均匀,升温情况偏差不大。

        通过摸索发现,在锅炉点火后及时投入暖风器,提高一、二次风温。当预热器出口二次风温达到120℃时,炉膛出口烟温在200至220℃之间开始投入底层制粉系统运行,安全经济均能兼顾,并可以缓慢增加给煤量和通风量。投粉后及时观察燃烧器出口火焰,煤粉着火应稳定且火焰明亮。

        (五)合理安排油枪与煤粉燃烧器的配合:由于每台锅炉仅有两层燃烧器配置了气化小油枪,每支小油枪油流量只有200kg/h,其点火能量较小,必须时刻保证两支以上的正常大油枪运行,方能确保锅炉燃烧稳定,加之要控制升温升压速率,投入的大油枪必须满足锅炉能量需求,并且可靠运行。

        通过探索和实践,我们采用在点火初期使用3至4支大油枪加全部小油枪运行的方式,以逐步提高炉膛温度。当炉膛达到投粉条件后,启动一套制粉系统运行,运行调整稳定后,逐步视燃烧退大油枪,最终剩一台磨煤机五只煤粉燃烧器对应的5支小油枪,2-3支稳定的大油枪运行,以煤火检和油火检共同作为全炉火检信号,确保锅炉安全启动。

        (六)优化制粉系统和燃烧调整:当制粉系统调整稳定后,其对应的5支小油枪的安全运行极为重要,要及时安排对小油枪的着火稳定性和油流量的监视。与此同时,由于是中速磨辊式磨煤机,在低煤量运行时磨煤机振动相当厉害,直接威胁设备安全。通过探索和实践,发现磨煤机运行调整的关键是确保磨煤机不振动,安全可靠运行,主要通过降低磨煤机入口风量、降低加载油油压、探索出最佳给煤量等方式进行调整。在确保磨煤机安全的前提下,尽量降低给煤量运行,确保锅炉升温升压平稳。

        (七)严把开机时间点控制,协调安排机电方面运行方式:

        在确定要开机后,我们应及时按照逆向反推的方式统筹好开机节点任务,全体班组成员共同遵循,以尽快协调机电炉方面的重大操作。在机组启动过程中,尽可能缩短启动时间,更要降低和减少因设备缺陷等因素影响的启动时间,达到机炉电三方面的充分协调和配合。

        在点火之前1-2小时及时安排好汽机高压缸预暖,汽机本体疏水、轴封系统预暖等工作。要求冲转前的准备工作必须安排紧凑、提前做好相关的检查和准备。控制好锅炉升温升压时间和汽机冲转时间的匹配,一旦达到冲转参数就必须汽机冲转。

        在汽机冲转后,应及时及早联系安排并网的准备工作,发电机带负荷等工作;确保锅炉的能量逐步加大的同时,能够及时逐步付诸于启动进程中,尽快带负荷断油。

        (八)加强空预器吹灰。在#5机组气化小油枪改造初期,曾多次发生锅炉因使用小油枪启动点火后,带到断油负荷,空预器的进出口压差较正常值升高近1kPa,为了减缓空预器堵塞现象的出现,在锅炉点火后应及时安排用辅汽对空预器进行连续吹灰。当汽包压力升至2MPa后,尽量安排切换为主蒸汽吹灰,加强对空预器吹灰。

   五、降低冷态开机油耗取得的效果

        通过进行一系列600MW机组开机油耗探索,在2011年#5机组大修后试验及开机过程中实现53.5小时开机试验阶段共消耗燃油117吨,与2009年#6机组大修后相同条件下开机38小时共消耗燃油238.3吨相比,节油共121.3吨,节约成本近100万元。我们在进一步巩固探索成果的基础上,201#年11月1日通过燃用陕西煤开机,实现了机组全冷态开机耗油46.75吨的新纪录。

  六、结束语

        201#年1月29日机组温态开机实现耗油38.473吨,确立了600MW机组节油的新标杆。

        我们将继续通过不断探索,总结固化经验数据和方法,并及时进行宣传和推广,尽可能使600MW机组开机及试验油耗能够继续下降。今后的节油工作将从管理、运行操作、技术革新等多方面入手继续开展下去,进一步增强全体员工的节油意识,实现大型燃煤机组节能降耗的新突破。

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