说明:图片太多,发帖太麻烦,隔壁论坛复制过来的,但是内容都是我自己编写,机器我自己做的,有不好的地方大家多提意见。 论坛逛多就这样,看人家都有我也想要,慢慢开始收东西造雕刻机。历时三年,中间差点烂尾,好在坚持下来了。 先来个假组图,铸铝的。 ![]() ![]() 再看看底座,反过来有什么奥秘。 ![]() FK12丝杆固定座,还有另一头的轴承,双模片联轴器,还有60步进电机。 ![]() 这是我的量具,就靠这个吃饭呢,游标卡尺几年前收的旧的,百分表刚买的28块钱哈量不知道是不是真的 ![]() ![]() 这是我唯一的电动工具 ![]() ![]() 丝杆支持座,也是铸铝的。 ![]() 没孔,还好公司有打印机 ![]() 聪明吧,打好孔的丝杆支持座和轴承。 ![]() 先用1MM钻头在孔中心打个孔位,然后用3.2转头打的孔。 由于我的电摩最大只能夹3.2的钻头,所以现在是3.2的孔,等借了电钻再扩4.2。准备用4MM的内六角螺丝固定。 主轴是E543,直径是58的。看看主轴夹是80的。还得想办法。 ![]() 9月24号新到开关,插头,电线,螺丝等等小配件。 9月25号丝杆到货楼,由于没有好的量具铸铝件都是用钢直尺量的尺寸,所以丝杆到货组装了下看看都长了1毫米左右 ![]() ![]() ![]() ![]() 26号借来电钻打眼攻丝,电钻就是好用,打孔搜搜的,我那破电摩3.2的孔一公分都打不穿,打了四五秒就烫手,看看还是得备一个电钻啊。 27-28号矿工在家打孔,攻丝,真他娘的累,蹲在地上腰都要断了,腿都没知觉了。 丝杆不是长了点,看看我的简易车床 ![]() ![]() 电摩太慢,后来用的锯条,十几分钟一根丝杆 ![]() 这么弄Z轴丝杆时出问题了,一没注意螺母从一头跑出来了,奶奶的,开始不会弄,一头有个卡簧,拆掉一头卡簧,就把漏出来的珠珠从丝牙里塞进去,可是转几圈就卡住了,感觉不对,重新拆了来过,开始以为上面的塑料帽反向器能翘出来从那赛珠珠,翘半天翘不下来,后来发现从里面装上去的。经过研究发现其实一个帽子就是一圈,一共三个帽子就是三圈。把珠珠放在这三圈里就OK了,开始放了老是掉出来,幸好有黄油,抹上黄油再用镊子一个一个珠珠放进三圈滚道就好了,其实螺母也就这样没什么复杂的啊,还卖这么贵,掉出来吓得我半死,以为要返回厂家呢。哎。 昨晚组装好了Z轴 ![]() 今天一天组装了X轴 ![]() Y轴有点小麻烦。光轴用的支撑座,很难调,调不好了先放放。 11月6日记:造机快两个月了,上次应为Y轴小麻烦一直闲置,都快烂尾了,后来每天看各位大侠的机机都出产品了给自己也下了决心,每天晚上回家折腾一会,历时一个月终于把Y轴搞定。Y轴不平行原因就是16颗螺丝, ![]() ![]() 这块板子的孔数控加工的没想到还会有些偏差,开始一直量孔的间距发现没问题,4个滑块也翻来翻去翻,几乎每个位置都试过了不行, 后来直接量两头光轴的间距才发现问题,上一半螺丝然后调整两头光轴间距,然后看哪个螺丝孔偏了。就这也搞了好长时间才发现有几颗螺丝孔有些偏。 这个问题解决了以后就问题不大了,安装就基本没问题了,Y轴安装好了 ![]() 看细节 ![]() 由于螺丝买的不够,所以螺母都上了两个螺丝,应该问题不大,不过孔都打好了,也功好丝了,以后怕不够买了螺丝直接拧上去就好了。 老话说的好“常在河边走,哪有不湿鞋”。还有句叫“夜路走多了总会碰见鬼的”。一直以为不会发生在我身上的事却发生了, 现在终于相信了“其实灾难一直就离我们很近”。 打这么多眼,功这么多丝口,4mm的一个丝锥终于断了, ![]() ![]() 还好断的是头功,只断了一小节,3MM左右吧,最后用强攻大法,一个尖头螺丝砸,外面一点砸掉了些小碎屑,里面的大块整个砸松了,用个镊子慢慢就给夹出来了 ![]() ![]() 看看装好的丝杆支撑座,丝杆露在外面一截有空装个手轮。 ![]() 再看固定座,这可是高价买进的高级二手进口FK12固定座 ![]() ![]() 固定座外圈四个孔是按电机用的,看着这双模片联轴器就有信心,电机安装偏差一公分也不怕啦。哈哈,那句话怎么说的,技术不行材料补吗。 又出大事了,根据这次安装Y轴的经验,之前没经验、没技术、没耐心安装的X轴和Z轴丝杆应该有问题, 那时直接拧紧丝杆螺母,两头丝杆座就顺其自然安装上了,根本就没调平行, 后来经过测试发现Z轴毕竟短,没问题,X轴不行了,丝杆要从新调平行,哎。有是大工程啊,所以在这劝之后的学弟学妹们,心急吃不了热豆腐,凡事慢慢来,慢慢琢磨啊。 12月20日记:上次买的电位器买错了,这次又新买了个4.7K的电位器,之前买的螺丝3*10的准备用限位的,回来才知道短了,和电位器一起买了包3*16的螺丝,东西不贵十几块钱却要花十几运费。下来就是双倍价钱了{:1_69:}, 入正题,电位器本来要5K的,这种精密电位器没有5K的,买来后串了个300欧的电阻,刚刚好。 ![]() ![]() ![]() 这个电位器非常不错,控制精准,电压可以精确控制到0.1以内,比原来电源上的精确多了。 ![]() 现在电位器可以装到机箱上,这样直接在机箱控制面板就可以控制电压了。 现在机器接电脑能跑(没装主轴),但是不会用,乱跑跑,看着心里有了点小成就感, 因为不会用,所以随便加载个G代码跑跑,我手不能离开鼠标,因为不知道它会跑到哪,随时急停,所以先装好限位开关吧。 Z轴的限位 ![]() X轴限位装在Z轴滑块上的(把头扭90°看{:1_61:}) ![]() Y周就麻烦了,研究半天不知道限位开关装哪,头疼。 ![]() 今天就到这,下一步是电控箱了,找不到合适的箱子,买个箱子运费又太贵了,还有头疼事,主轴57的,主轴夹80的,哎,没钱买,想能不能垫些木头先把他夹进去让他转起来,等会用的时候自己调一个主轴夹。 2013年1月6日记:前几日折腾出了Y轴限位,斜着装。 ![]() ![]() ![]() 接上线,用的4.8插簧,比焊接的好看多了,维修也方便。 ![]() ![]() 到这了,天冷人也懒,不想动,关键是不会用,所以没信心了,想自己设计面板雕刻,可是不会软件,只会个CAD。郁闷。 2013年3月23日记:都快退烧了,进度很慢,看看。 装了拖链,用了个过线盒。 ![]() 近看 ![]() 拖链和Z轴组件连接知道用的什么吗? T5灯管支架的一截,铝的,拖链连接处是AB胶粘的,10*20的拖链刚好能插进T5支架里,另一头加了AB胶再上一颗4MM螺丝,绝对没问题。 ![]() 看看过线盒,所有的线都在这汇集。 ![]() 电控箱和雕刻机用了一根韩国进口三星的电缆线,25芯的,这根线可是巨资引进的,插头自己焊的。现在唯一担心所有线在一起会不会有干扰。 ![]() 看看三轴一体板这边的插头,今天刚焊了电机线和限位线。 ![]() 连接线一共是25芯的,步进电机线用了12根,限位用了4根,计划主轴用两根线并一根就是还要4根,还剩5根线计划照明用2根,还有三根想装个测速的。 现在有个头疼的问题,电机57的,主轴夹80的,本来想加个套,可是这套不好弄啊,后来想买个57主轴夹算了,可是网上一看,57主轴夹底座宽度最少的也90mm,可我的Z轴组件安装面只有80mm,郁闷的我啊,要是买个80的主轴可是比不小的花销啊,还要变频器。头疼。 今天焊好线上机试了下,好像有些干扰,步进电机有点嗡嗡响,但是控制着空走走没问题,不知道主轴通上电会不会更严重。 对了,步进电机电在过线盒里都加了个磁环,各绕一圈,也不知道起不起作用。 由于mach3只能用在XP系统,而且是并口,电脑发挥不了功能,想专门买个小主机伺候雕刻机,可是家里地方实在太小,后来干脆,买了大海USBCNC接口板,开始的时候我是把三轴一体板从接口板那锯开只留驱动,可是发现这样用丢步很严重,然后各种鼓捣终于烧了两块驱动板,听了大海哥的建议,买了三块6600驱动,回来效果非常棒,一点不丢步,先看看控制箱。 ![]() ![]() 大海USBCNC接口板 ![]() 三块TB6600步进电机驱动,铜柱连接。 ![]() 空纸箱底部,固定螺丝及散热孔 ![]() 背部,小风扇为出风口,大风扇进风口加了过滤。并口是连接雕刻机的,USB连接电脑,还有一个电源 ![]() 前脸,自己雕刻的,掌握不好速度所以有沾刀,字不清楚,但是自己知道是什么功能就可以啦。 ![]() 通电状态和主轴通电状态 ![]() ![]() ![]() 电脑雕刻时的画面 ![]() 雕刻过程中 ![]() ![]() |
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