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液压系统故障逻辑推理诊断法(3)

 新液压 2021-01-28



3  YA32200型四柱万能压机液压故障逻辑诊断实例

某YA32—200型四柱万能压机液压系统如图8-7所示,故障症状为主缸快速下行正常,高压制时压力提不高。故障的可能原因有:①液压泵磨损,内泄漏严重,出力低。②远程调压阀5与溢流阀4损坏调不高压力。③充液阀14损坏形成泄油。④主缸6损坏形成内泄。

1恒功率变量泵;2定量泵;34溢流阀;5远程调压阀,621电液换向阀;7压力表;8电磁阀;9液控单向阀;10顺序阀,11卸荷阀(带阻尼孔)12压力继电器;13单向阀;14充液阀(带卸荷阀芯)15充液箱;16主缸;17顶出缸;18溢流阀;19节流器;20背压阀;22滑块;23挡铁

    图7  YA32—200型四柱万能压机液压系统

由于主缸检测拆卸困难,用间接论证法论证症状由主缸内泄漏所致的真实性。在此,基本思路是证实其余3种可能原因是不存在的,再推出液压缸损坏。

证明液压泵1及溢流阀4,远程调压阀5与症状无关。操作过程为:将阀5,4与18关紧,使电磁铁4DT通电,顶出缸执行顶出动作,调整溢流阀20,观察压力表B,压力可达32MPa(泵额定压力)由此说明泵与各调压阀正常。

证明充液阀与症状无关。操作过程为:使1DT电磁铁通电,系统执行主缸慢速加压动作,观察充液箱的回油情况,观察结果表明没有明显的回油,由此说明充液阀正常,没有意外开启。

上述两结论说明,在主缸压下增压过程中,泵与压力控制阀均能保证正常的工作压力,充液阀也没有将油泄放,故从液压泵到主缸这一压力油通中,只有缸的活塞与缸筒之间的间隙能泄入放压下增压的高压油。         


注:转载请与作者联系授权,作者:广州市新欧机械有限公司黄志坚教授

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