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液压操动机构超压事故原因分析(2)

 新液压 2021-01-28


3)故障原因的分析判断

CY3A型液压操动机构的压力控制主要由4个微动开关(14SM)1个电接点压力表(KP1)完成,如1112所示。电接点压力表KP1用于微动开关45M失灵情况下的超压和漏氮保护。

从事故时的现象分析,事故可能是下列原因所致:

    (1)微动开关4SM故障

    微动开关4SM失灵以后,油泵不停转,压力继续升高最后使电接点压力表上限接点闭合,发出“漏氮超压”报餐信号,信号灯HL3点亮。

    (2)中间继电器KA3己故障

KA3己故障以后,当系统发出“漏氮超压”信号时,KA3的触点不接通,致使油泵不停转,最终导致超压事故的发生。

4)故障点查找

为了查找故障点,首先对因超压而损坏的机械部件进行恢复,使液压系统的机械部分具备正常建压条件。再通过油泵建压或人为施加压力控制信号,观察几个可疑的故障点跳动作情况。

试验中又几次发生超压事故时的同类现象:发出“漏氮超压”报警信号后油泵仍不停转,只有通过拉开油泵电动机的电源开关才能停泵。

经仔细观察,确认超压时微动开关4SM和继电器KA3均能可靠动作,经万用表测量,其触点动作准确,但接触器不释放。于是确认事故的真正原因是直流接触器失电后不释放。


 注:转载请与作者联系授权,作者:广州市新欧机械有限公司黄志坚教授,020-82333916

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