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某直流锅炉主再热蒸汽温度低、脱硝入口 NOx 浓度高分析

 集控零米 2021-08-11

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锅炉参数:
锅炉型号为 HG-1110/25.4-HM2,超临界参数变压运行直流炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、三分仓回转式空气预热器、全悬吊结构Π型锅炉。中速磨正压直吹系统制粉系统,配置 5 MPS200 型中速磨煤机,燃烧方式为四角布置、切圆燃烧。每套制粉系统对应一层燃烧器,共布置 5 层煤粉低氮直流燃烧器,对应 15 层二次风挡板。四层燃尽风布置在主燃烧器区上方的水冷壁的四角,以实现分级燃烧降低 NOX 排放量。
目前的燃烧调整面临下列问题:主再热蒸汽温度低、脱硝入口 NOx 含量高。
一、主再热蒸汽温度低:
(一)、产生的原因:
1、水冷壁、屏式过热器管壁温度偏高;
2、锅炉结焦严重;
3、锅炉给水自动、减温水自动品质差;
4、制粉系统运行方式影响,火焰中心偏下(目前 1 号锅炉 ABC制粉系统运行主再热蒸汽温度极低);
5、二次风配比不合理,导致火焰中心偏移,造成两侧温度偏差大;
6、协调方式下煤量波动大,与机组负荷不匹配,造成主再热蒸汽温度低。
(二)、采取的措施:
1、控制好过热度。
1 号锅炉过热度自动调整品质差,在调整过程中在燃烧状况不变的情况下水煤比波动较大,水煤比过低极易引起水冷壁管壁温度超限,水煤比过高容易造成主再热气温快速下降,甚至转入湿态。调整过程中注意控制水煤比稳定,避免大幅波动,必要时手动调整。
2、控制好主、再热蒸汽减温水量。再热器减温水温度自动设定值会根据负荷变化而变化,加减负荷过程中,需要及时手动调整设定值。
3、控制好二次风门开度,调整配风。经过调整得出下列结论开大 34 号角燃尽风门,B 侧分离器出口温度对应会升高,开大 12 号角燃尽风门,A 侧分离器出口温度对应会升高,通过调整燃尽风门开度,可缓解两侧主汽温度偏差。由于炉膛二次风方向为逆时针切圆,可通过调整煤层二次风门开度调整水冷壁壁温情况,前墙水冷壁温度偏高时,可开大 14 号角煤层二次风门,前墙水冷壁及左墙水冷壁温度偏高时,可开大 12 号角煤层二次风门。开大底层二次风门开度可以使火焰燃烧提前,减少水冷壁壁温超限。
4、调整锅炉氧量。提高锅炉氧量可以缓解锅炉水冷壁壁温超限情况,但是氧量偏高,锅炉出口 NOx 排放量增大,引送风机电耗增大,影响锅炉经济性。
5、控制好负荷变化速度。机组协调方式下,加减负荷煤量变化较快(加减负荷过程中煤量可能超调 10t/h 以上),一定要做好给水量及风量的提前调整,可以通过调整滑压偏置调整锅炉煤量,加负荷过程中滑压偏置向下设定,减负荷过程中滑压偏置向上设定。1 号机组热负荷170MW-200MW 负荷段水冷壁壁温容易超限,提前做好调整。
6、定期进行吹灰。具备吹灰条件是及时吹灰,机组负荷 20 万以上时,应对炉膛进行一次全面吹灰。
7、制粉系统切换过程中容易造成气温突降。提前调整减温水及过热度,掌握各台制粉系统煤质情况。停运制粉系统前做好一次风压调整,防止停磨后一次风压突升造成管壁超温。
二、脱硝入口NOx浓度偏高
(一)产生的原因:
1、锅炉氧量偏高;
2、一次风压偏高;
3、协调方式调节品质差,煤量波动大;
4、送风机自动调节品质差,风量自动跟踪缓慢;
5、制粉系统运行方式影响,上层制粉系统运行入口 NOx 偏高;
6、燃尽风开度较小。
(二)、采取的措施:
1、根据锅炉燃烧情况适当降低锅炉氧量,保证最小燃烧风量,定期检查锅炉结焦情况,低氧燃烧。
2、合理调整一次风压力。适当降低一次风压力,注意控制磨煤机出口温度不低于 60℃,磨煤机出口风速不低于 21mm/s。调整一次风机压过程中注意控制一次风机出口压力最高不高于 11kpa,最低不低于 6kpa
3、调整制粉系统运行方式,尽量减少上层制粉系统运行。通过最近一段时间的运行调整尝试,BCD 制粉系统运行,有利于提高主再热气温和脱硝降低入口 NOx 含量。
4、协调方式下煤量波动大,机组降负荷时煤量减少较多,氧量增大,脱硝入口 NOx 含量增大,极易造成 NOx 超标。控制好负荷变化速度,降负荷过程中提前降低风量和一次风压力。AGC 投入时负荷变化较大,NOx 前期均值控制的低一些,防止突然快速降负荷造成 NOx 超标。
5、开大燃尽风门有利于降低 NOx,但是由于目前锅炉火焰中心有偏斜,需要通过调整燃尽风门开度来调整两侧温度偏差,除 NOx 严重超限无法控制,尽量避免全开燃尽风挡板。

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