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空预器“停转”锅炉MFT,这个事故你能处理好么?

 有你才幸福4c0a 2022-01-10
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一、事件分析
设备简况:
现运行总装机容量1360MW,两台350MW超临界抽凝式供热机组,两台330MW亚临界抽凝式供热机组。#9、10号锅炉型号HG-1146/25.4-PM1,一次中间再热、超临界压力变压运行直流锅炉,由哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造。空气预热器型号29.5-VI(T)-2000-QMR。配套SEW产5TPKC500NE中心驱动变速箱,主电机侧配置NORMEX-128型弹性联轴器(附图1)。
二、事前工况:
1月4日,#9机组“TF”方式运行,机组负荷297MW,主汽压力24.1MPa,供热抽汽流量120T/H,给水流量980t/h,主、再热汽温567/568℃,A、B小机运行且给水自动投入,锅炉A/B空预器主电机运行(辅电机联锁投入),A、B、D、E四台磨煤机运行,总煤量128T/H。

三、事件经过:
1月4日10:36#9锅炉A空预器“停转”报警信号发出,检查发现主电机电流由13.5A降至12.3A,进一步发现A空预器排烟温度由123℃开始升高,立即派人就地进行检查。
10:37投油稳燃并开始快速减煤减负荷。
10:38现场检查主电机仍运行,A空预器已停转。
10:39监盘值班员远方关闭A空预器入口烟气挡板,停止E磨煤机运行,总煤量减至80T/H,电负荷降至288MW,主汽压力降至23.4MPa,主蒸汽流量降至900T/H,A空预器排烟温度升高至250℃。派人去就地停止主电机启动辅电机(主电机远方无法停止)。同时派人去就地关闭A空预器一、二次风出口挡板。
10:41A空预器一、二次风出口挡板关闭。
10:42#9机组负荷降至233MW,主蒸汽流量降至680T/H。就地手捅A空预器主电机事故按钮,A空预器主电机跳闸后辅电机联锁启动,电流29.5A(正常14A左右),就地检查A空预器实际未转。
10:45组织人力现场检查,手动盘车无效。
10:55运行人员就地停止A空预器辅电机运行。A侧吸、送风机联跳。
11:00监盘值班员持续减煤至50T/H且电负荷降至170MW,再次分别启动A空预器主电机、辅电机,但空预器实际仍未转动,确认主电机联轴器损坏。
11:01因9号锅炉A空预器出口烟气温度持续上升至300℃且无下降趋势,监盘值班员汇报当值值长申请停炉。
11:02当值值长汇报省调申请停机,并安排停机准备。
11:04当值值长下令9号机组打闸停机。监盘值班员手动MFT,9号机组打闸停机,厂用电切换正常。A预热器停运后。检修立即对预热器进行检查,组织抢修。
1月5日16:25分,#9机组并列恢复运行。
四、原因分析:
1、由于#9炉长周期连续运行,连续运行时间已超过1年,A空预器主电机联轴器弹性抗圈老化损坏,造成联轴器打齿预热器停转。
2、预热器控制逻辑采用西安院标准设计:一是未将停转信号引入联锁逻辑,无法联启辅电机;二是机组正常运行中,预热器主、辅电机不允许远方停止。
3、由于主电机有电流干扰事故判断,无法第一时间确定预热器停转直接原因。
4、由于锅炉高负荷运行,烟温高,导致预热器转子停转后变形较快。待人工就地启动辅助电机时,因转子变形启动不成功。
5、A空预器出口烟气温度持续上升至300℃,按规程规定申请停机。
五、暴露问题:
1、设备管理存在问题,设备巡检、维护不到位。
2、技术管理存在漏洞,在逻辑完善和优化方面存在不足。
3、技术培训存在死角,事故判断能力和处理能力不足。
4、备品备件管理存在问题,把关不严,重要辅机备件未使用原厂配件。
5、机组长周期运行,安全性评价不到位,隐患排查不彻底。
六、防范措施:
1、完善设备管理制度,严格执行设备巡检、维护制度,重要辅机增加巡检点和频率。
2、完善优化预热器控制逻辑,联系西安院专家,并借鉴兄弟厂关于预热器逻辑的先进做法,将停转信号引入控制逻辑,经充分论证后,将主、辅电机控制逻辑进行优化。
3、进行预热器故障培训和事故应急演练,提高检修、运行应急处置能力。
4、严把备品备件质量关,重要辅机备品备件尽量采用原厂产品或升级产品,将所有预热器主电机联轴器及弹性抗圈择机进行更换或升级。
5、对所有设备的密闭联轴器的保护罩进行改造,便于检查和及时发现问题。
6、凡是长周期运行的机组,在安全性评价间隔期中增加一次评价,深入排查设备隐患。
7、加强设备缺陷管理,举一反三,对全厂同类设备进行深入排查,消除隐患,杜绝重复发生。
附图1                SEW变速箱图
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附图2         电机侧联轴器断裂图片
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附图3         变速箱侧联轴器断裂图片
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附图4                 历史曲线图
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