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【电喷:案例】某轮排气阀关闭过慢处理及主机工作曲线分析

 大卫11q 2022-06-09 发布于四川
已发表下列视频:
1.1 ME电控柴油机的型号和意义
1.2.1 ME电控柴油机的发展(柴油机的三次技术革命)
1.2.2 ME 电控柴油机的发展(MC至ME)
7.1.1 解读:6S46ME-B 8.3主机的HPS No.2 pump 运行电流小
7.1.2 解读:6S46ME-B 8.3主机的HPS No.2 pump 运行电流小
7.1.3 解读:6S46ME-B 8.3主机的HPS No.2 pump 运行电流小
(7.1.1-7.1.3的解读的案例是:【电喷案例】上海恒瑞船务有限公司远程指导:主机6S46ME-B8.3,NO.2HPS pump运行时的电流比No.1的电流小很多
1.3 ME电控柴油机的伺服油
2.1.1 ME电控柴油机的控制系统ECS概况
2.1.9 ME电控柴油机的电噪声

MAN B&W ME-C电喷主机排气阀最初采用HIGH FORCE型式,随后经过第一代LOW FORCE的短暂过渡,升级到第二代LOW FORCE,设计上不断优化,极大提高了可靠性,大修周期大幅延长。较长的大修周期,要求管理者定期进行一些检查试验,以确保排气阀各方面状况良好,避免小问题发展成大故障。

1 故障现象

某轮主机运行中,主操作面板(Main Operating Panel, MOP)界面偶发性出现No.2缸排气阀关闭过慢警报,且警报很快自行恢复。查看MOP界面,电子噪声计数无变化,警报时间点MOP自动记录的排气阀工作曲线未见明显异常(见图1)。此外,机旁检查未发现异常,排烟温度等参数均正常。

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图1 排气阀关闭过慢报警时的排气阀工作曲线 


2 第二代LOW FORCE结构特点及工作原理

第二代LOW FORCE排气阀结构组成见图2,HIGH FORCE排气阀结构组成见图3。

2.1 结构特点

1)去掉了中间阻尼活塞,减小了空气弹簧活塞及气缸直径,从而有效降低相应部件的运动惯量,因此排气阀整体尺寸和质量得以减小。
2)去掉了安装在阀杆上的锥形套,将阀杆直接加工成锥形,用于传感器探测排气阀位置。

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图2 第二代LOW FORCE排气阀


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图3 HIGH FORCE排气阀 
3)旧型排气阀采用密封油控制单元(Sealing Oil Control Unit)对阀杆及阀杆密封令进行润滑,同时起密封作用。此方式供油量固定,一些情况下,可能出现供油量不足,造成阀杆和密封令磨损;此外,一旦油路堵塞,出现缺油,极易造成阀杆及密封令过度磨损,进而导致密封性能下降。第二代LOW FORCE采用可控油位系统替代密封油控制单元,可控油位系统使得空气弹簧的气缸底部始终保持合适的油位,确保良好密封性能,也为阀杆及密封令提供有效润滑。

2.2 工作原理

2.2.1 排气阀开启行程

1)驱动油进入排气阀上部,在油压作用下,活塞带动阀杆向下运动;阀杆锥形面与传感器探头之间的距离增大(不同的距离对应排气阀不同的位置);由于开阀过程极短,排气阀工作曲线陡升。
2)排气阀开启到正常行程时,阀杆等运动部件由于惯性继续下行,工作曲线继续升高。
3)空气弹簧气缸内的空间F被压缩,空气压力升高,产生缓冲作用。
4)排气阀下行至最低点,工作曲线攀升至顶点。
5)在空气弹簧的气压作用下,空气活塞带动阀杆上行,之后在惯性力和空气弹簧的共同作用下,阀杆在正常行程位置轻微窜动,工作曲线呈衰减波形状。

2.2.2 排气阀关闭行程

1)控制程序设定的排气阀开启时间完成后,排气阀上部驱动油油压下降,空气活塞及阀杆在空气弹簧作用下,克服重力上行关阀;阀杆锥形面与传感器探头之间的距离减小,排气阀工作曲线陡降。
2)当自调阻尼柱塞封住排气阀上部油路时,空间B中的油液无法直接排至空间A,而是由活塞上的开孔D进入活塞内部,再经自调阻尼柱塞上的节流孔C流入空间A。孔A的节流作用对排气阀的关闭起到缓冲作用,在工作曲线上呈现一小段相对平滑的转角线。

2.2.3 可控油位系统

1)排气阀初装时,会在空气弹簧底部添加一定量滑油,油量以盖过孔E为准;此时,阀杆密封令浸泡在油液之中,保证了润滑效果和密封性能。
2)当主机运行时,空气弹簧底部的油液会存在消耗,但空气活塞的上下往复运动,又会带入少量滑油至气缸内进行补充。正常情况下,空气活塞带入的油量始终大于滑油的消耗量,底部油位会逐渐升高。
3)空气活塞下行时,空间F被压缩,假设压缩后的空气压力为P,容积为V,由于空气弹簧底部油液的不断增多,油位不断上升,容积V逐渐缩小,P逐渐增大;当油位上升到一定高度,压力P超过安全阀设定值时,安全阀开启,过多的滑油经安全阀排出,于是容积V增大,压力P减小,空气弹簧恢复到正常的工作状态。由于孔E的位置较高,空气弹簧底部的滑油不会被排空,始终能维持一个最低液位,确保滑油能浸没阀杆密封令。

3 故障原因分析

1)控制系统线路问题,比如线路虚接、线缆磨损裸露。通常线路问题都会伴随电子噪声计数的增加,相应部件的工作曲线也会出现异常,见图4。而本案例中,电子噪声计数没有变化,工作曲线也未见明显异常,基本可以排除线路问题。

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图4 线路绝缘问题导致的畸形工作曲线
2)FIVA阀或执行器故障导致排气阀动作异常。如果此类故障发生,相应部件的工作曲线通常会出现异常。
3)排气阀位置传感器故障或传感器松动,此类情况同样会导致工作曲线出现异常。如果是传感器失效,工作曲线会出现持续的高位或低位信号;如果是传感器松动,工作曲线会出现异常波动。
4)氮气蓄压器泄漏,压力不足。排气阀的开启由高压系统油驱动,蓄压器压力不足会导致驱动力不足,影响排气阀开启行程,而排气阀的关闭由空气弹簧驱动完成,蓄压器的状况不会对排气阀关闭造成直接影响;此外,燃油升压泵的工况对驱动油压力变化更为敏感,如果蓄压器压力不足,燃油升压泵柱塞位置曲线必然先出现异常。
5)空气弹簧设定压力过低,导致空气弹簧关阀力不足,关阀过慢。
6)空气弹簧单向阀不能止回,致使空气活塞下行时空气泄漏,压力不足。
7)空气弹簧安全阀关闭不严,空气泄漏,空气压力不足。
8)空气活塞密封令失效,空气泄漏,空气压力不足。
9)自调阻尼柱塞节流孔堵塞,致使油路阻尼过大,排气阀落座受阻。
以上故障原因,第1)~3)条通常在工作曲线上表现得比较直观,比较容易判断;第4)条可以结合排气阀曲线和升压泵柱塞工作曲线来判断;第5)条只需要检查供给空气压力,也容易解决;而第6)~9)条,在情况不是很严重的时候,对工作曲线的影响不大,难以直接判断。

4 故障排查

某轮通过比对工作曲线,排除控制线路、FIVA阀、执行器及传感器等故障因素,同时检查供给空气压力正常,认为故障为排气阀本身。
1)为进一步确认故障是排气阀本身的问题,首先对排气阀进行“DROP DOWN TIME(掉落时间)”测试。停主机滑油泵,关闭排气阀和空气供给阀,拆除空气弹簧单向阀前管路,泄放管路中空气,在MOP界面中观察并记录阀杆下落的时间,见图5。

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图5 排气阀位置传感器反馈值 
图中CH-34即排气阀位置传感器反馈信号,No.2缸排气阀关闭位置6.9 mA,全开位置12.6 mA。“DROP DOWN TIME”的要求:阀杆下落时间1 h以上为正常,30 min至1 h排气阀可以继续使用但需持续观察,30 min以内则必须拆检相关部件。
实际测试后,No.2缸排气阀5 min内就已经下落到底(CH-34显示12.6 mA),由此确认气缸活塞相关部件存在泄漏。
2)对空气弹簧进气单向阀试漏,结果证实单向阀存在泄漏。更换新的单向阀,再次做“DROP DOWN TIME”测试,阀杆下落时间并没有明显改善,说明还存在其他泄漏位置。
3)拆检排气阀安全阀,试验安全阀启阀压力正常(23 bar, 1 bar=0.1 MPa),无泄漏。
4)拆检空气弹簧,发现阀杆密封令损坏,从损坏情况看,应该是安装不到位,密封令挤压变形,导致异常磨损,见图6。

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图6 磨损的密封令 

5 排气阀故障预防及工作曲线分析

本案例中,虽然故障最终得以解决,但所有的措施都是警报发生后的被动应对。作为管理者,更多的应该考虑如何提前发现问题,防止小毛病演变成大故障。
1)定期测试排气阀“DROP DOWN TIME”,提前发现排气阀潜在的问题。
2)本案例中,空气弹簧一定程度的泄漏、自调阻尼柱塞节流孔堵塞不严重时,通过MOP上的工作曲线并不能直观地判断出排气阀是否有问题。但将MOP中的工作曲线数据导出,通过MAN B&W厂家提供的配套软件“LDE Plot”,可以对曲线进行量化分析,能更准确地发现问题。
图7中,横坐标为时间轴,单位ms。在曲线上选定排气阀开始关闭和完全关闭的时间点,两者横坐标差值(方框标记的数值)即为气阀关闭行程所用时间,计算如下(取2位小数):①设定转速57 r/min时的报警曲线中,排气阀关闭所用时间T1=115.72 ms。②设定转速31 r/min时,正常曲线中排气阀关闭所用时间T2=89.08 ms。③设定转速57 r/min时,正常曲线中排气阀关闭所用时间T3=79.58 ms。④设定转速72 r/min时,正常曲线中排气阀关闭所用时间T4=75.65 ms。

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图7 软件“LDE Plot”中排气阀不同运行状态下的曲线

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图7 软件“LDE Plot”中排气阀不同运行状态下的曲线 


从以上数据可以看出:①正常情况下,T2>T3>T4,主机转速越高排气阀关闭时间越短;②报警曲线中排气阀关闭时间T1明显大于其他3个值,说明排气阀关闭太慢。
此外,曲线中BC段为阻尼线,代表的是自调阻尼柱塞起缓冲作用时的排气阀行程。通过计算、比较阻尼线的时间差(B1—C1)(B2—C2)(B3—C3)(B4—C4),可以判断出阀杆顶部的自调阻尼柱塞是否存在堵塞。
定期对主机进行工作曲线采样,并进行量化分析,可以持续检测主机工况的微小变化,验证主机工况是否正常,有助于提前发现隐患,有效避免小问题拖成大故障的被动局面。

6 结束语

电喷机的应用,大幅延长了设备保养周期。作为管理者需要意识到,保养周期的延长,一方面得益于设计、结构、材料的优化,另一方面却是以日常的持续监测和试验为基础。管理人员要充分利用电喷机先进的监控技术和配套的分析工具,才能更加准确高效地提前发现问题,达到预防维修的目的,从而保证船舶设备安全可靠地运行。

参考文献:

[1]周卓建.sss某轮排气阀关闭过慢处理及主机工作曲线分析[J].航海技术,2022,No.255(03):41-44.

作者简介:
周卓建轮机长,中远海运船员管理有限公司广州分公司

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