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案例分析:主机喷油定时错乱使安全阀起跳

 wangweiqin168 2022-06-09 发布于山东

主机喷油定时错乱使安全阀起跳 

事情经过

    某油轮主机为B&W5L35MC型,该轮新造出厂参加营运后,主机工况一直较正常,半年后的一天航行途中,突然发生第4缸安全阀发出碰!碰!的起跳声。当值轮机员立即关小油门(80格降为76格),车速由173转/分钟下降到160转/分钟,此时响声消除,继而检查了主机各处的冷却水和滑油的压力情况,均正常。进而又测量了各缸爆压,均在12.5~13.2MPa之间,超过了平时正常值,再查看各缸排温、进油量和负荷指示器等无明显变化,估计是受外界因素(如车叶缠上渔网)影响所致,为了证明这方面的疑点,于是停车,换向倒车,启动顺利,即慢车运转了一会儿,又停车换为正车,启动时突然又发生第1缸第4缸安全阀起跳声.为此怀疑凸轮轴定时可能发生故障,后用定时规一测量,发现凸轮轴巳超前曲轴移动了8曲柄转角。检查各缸凸轮与凸轮轴,均无异常,抵港后告之厂方派专人来拆卸链条等修理,将凸轮轴复位装妥后试车,故障消除。

分析与处理

    当打开链条箱道门时,在链条箱内找到一只被轧伤的螺丝,这个螺丝是链条箱内气缸缸体与机架的固紧螺丝,因螺丝上无保险装置,新机装配时撬的不紧,经半年主机运转震动而松出。根据这个螺丝轧伤的印迹分析,正好落在传动链条与链轮相御之间,随转动时把链条顶起一节再一起旋转大半周后落入链条箱内,于此同时被抬起的一节链条就此跳过链轮—齿(角度正好是8°)。由于各缸定时变化均相等,故减速时进油量大家都不变,但因喷油角度提前了8°,爆压相对有所增高,排温变化也较小,对整台机来说影响不大,一旦油门加大后,进油量急增,就产生了爆燃,将气缸安全阀碰!碰!顶起了。

经验与教训

    1.使用新机,很难预料这种故障,但从气缸与机体结合螺丝的松动原因来看,主要是一方面厂方工人没旋紧,检验人员也没查出,另一方面主机上的固紧螺丝上应装有弹簧垫圈或保险装置,监造者今后应予以注意。

2.监造人员应将这故障原因及时反馈给厂方.以引起重视。顾此及彼,凡有相同之处的螺丝,都该加装保险装置,并通告同机型船

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