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ALFA LAVAL S 型分油机故障分析及处理

 wangweiqin168 2022-06-26 发布于重庆

某大型集装箱船主机型号为 MANB&W 10K98MC,缸径为980 mm,冲程为2 400 mm,额定功率为 45 100 kW,额定转速为 97 r/min。该船配备 6 台 ALFA LAVAL S 型分油 机, 具体配置情况见表 1。分油机控制单元为EPC-50。

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1 故障现象

按照操作习惯,该船用于主机燃油净化的 3 台 SA875 型分 油 机 中,No.1 和 No.2 常用于分离重油,No.3用于分离轻油 (可通过更改 EPC-50 参数转换为分离重油)。

根据该船主机说明书的数据,全负荷下主机燃油消耗量(Specific FuelOilConsumption,SFOC)为 162 g/(kW·h),重油密度按照 985 g/L 计算,则分油机的工作容量达到7 417.46L/h(计算公式为45 100 kW×162g/(kW·h)÷985 g/L)即可满足要求。因此,只要 1 台分油机工作在额定容量(7 500 L/h)就可满足日常需求。分离量过大会造成分离效果降低,不利于主机的良好工作。为达到更好的分离效果,平时多为 2 台分油机并联使用,每台分油机的工作容量都设置为较低值。

2 台分油机的工作条件基本一致, 但 No.2 分油机工况一直不稳定,间歇性出现 Bowl Speed-Low 警报;报警复位后一切恢复正常,但很快该警报再次出现。由于没有其他故障现象,不得不停机后清洗分离筒,把密封令换新后重新启动;运行一段时间后故障依旧复发,无法彻底排除。

频繁地停机、拆装和清洗,导致 No.2 分油机的工况时好时坏,有时能运行 10 ~ 15 天,有时仅能维持几小时。总结故障特征如下:

(1)故障具有间歇性和随机性,报警间隔时间无规律,宏观判断应属于软故障。

(2)多次拆装、清洗均未解决根本问题,在拆装过程中也未发现明显异常。

(3)Bowl Speed-Low 警报几乎全部在排渣过程中出现。

(4)分油机控制系统本身功能未受影响。

2  故障排查过程

分析总结产生 Bowl Speed-Low 警报的原因, 归纳如下:

(1)皮带打滑。因 ALFA LAVAL S 型分油机的传动机构由早期的蜗轮蜗杆传动改为皮带传动, 故皮带打滑成为导致分离筒低速的原因之一。经仔细检查,确认皮带松紧度正常,工作状态良好,且传动带已换新,排除此原因。

(2)马达与皮带轮之间的摩擦片过度磨损。检查后发现 3 块摩擦片状态良好,为保险起见,按照说明书要求摩擦片全部换新;启动分油机运行不到半天,BowlSpeed-Low 警报再次出现,故排除此原因。

(3)未正确安装分离筒。分离筒各个部件都具有防错设计,锁紧环(LockRing)能安装到位,故排除此原因。

(4)分离筒未完全关闭。分离筒结构见图 1,在排渣期间活动底盘下行,杂质高速甩出,分离筒机械负荷增加,马达电流增加。若排渣口长时间打开,一方面导致马达过载,另一方面转速下降,因此在拆洗分离筒时换新修理包(Inspection Kit),仔细检查清理导水孔和喷嘴以确保通畅,检查分离筒并确认未过度磨损,检查并确认操作水(主要是密封/补偿水)供给流量正常。结合“分离筒低速报警仅出现在排渣程序中” 这一现象,可知分离筒并未在运行时间非正常开启。

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此外,频繁地拆装清洗仍找不到原因,以致一度怀疑修理包中的各备件尤其是密封令品质不过关。根据以往经验, 密封令的品质好坏将直接影响分油机的工作性能, 尤其是为缩减成本而采购的第三方备件容易引起一些软故障。为此专门致电公司机务询问,但答复是密封令绝对为原厂提供。

(5)马达电源频率波动。

分油机马达转速与电源频率成正比,如果电网波动导致频率短时降低,可能导致马达转速下降引发报警。进而观察 Bowl Speed-Low 警报与船舶电网工况没有相关性, 当该船在大洋定速航行、电网无大功率冲击负荷且电网频率一直稳定时,照样会出现报警,故此原因也可排除。

(6)马达及分离筒轴承损坏。

分油机轴承损坏,摩擦阻力增大,可能导致分离筒转速降低。在排查过程中用手转动分油机,发现分离筒和马达转动正常无卡阻;拆下马达后分别转动马达及分油机,发现转动平稳灵活;通过查看分油机检修记录得知, 轴承换新后仅运行不到 1 000 h;此外,如果轴承发生故障,那么分油机要么转速上不去,要么频繁报警,与“报警间隔无规律,有时能运行 10 ~ 15 天”的现象不符,故排除轴承损坏的可能性。

该船 No.2 分油机在近 3 个月的拆装过程中,已逐条排除上述原因,但故障依旧。虽然原因尚未明确,但在检查分油机轴承拆装马达时, 触摸马达感觉余温较高,怀疑马达出现问题。重新启动分油机后耐心值守,当出现 Bowl Speed-Low 警报后立刻检查分油机马达,用手触摸发现马达温度很高,明显感觉马达过载;继续排查接线盒、 控制箱等供电回路, 当检查启动控制箱时,发现主回路接触器(Main Contactor)一路触点烧损,换新主接触器后运转,再未出现 Bowl Speed-Low 警报。由此得出,故障原因是主接触器工况不稳定,导致接触不良。

3 故障机理

接触器触点的损坏导致分油机马达供电回路接触不良, 时断时续的过程相当于频繁启动, 造成马达过流,转速下降,引发报警。但常见的疑问是,为何过载时热保护继电器一直没有动作, 且报警仅发生在排渣过程中。

根据说明书描述,如果速度降大于同步转速(无滑失率的转速)的 10%且持续 1 min 以上,或速度降大于同步转速的 15%且持续 5 s 以上,则 EPC-50 给出 BowlSpeed-Low 警报。在排渣过程中,分离筒外缘的杂质被高速甩出,消耗大量动能;分离筒中央的低速液体向分离筒外缘的高速区域补充,在运动过程中不断被加速,吸收大量动能。这导致分离筒机械负荷骤然增加,马达电流突然增大。此时,主接触器三相触头中某相性能不稳产生断路,引起马达缺相运行或接触不良单相欠压,动力不足,导致转速降低到额定转速的 85%以下,该过程只要持续 5 s 以上就可触发 Bowl Speed-Low 警报并引起整个系统跳脱(Trip)。

热保护继电器的动作原理是靠过流引起发热,等热量积聚引起温度变化导致双金属片变形后才能触发跳脱, 该过程耗时较长, 导致低速报警先于热保护动作。因此, 对分离筒低速报警复位后可直接启动分油机。实际上, 分油机马达在报警时是工作在过载状态的,由此推断分油机在启动时由于电流较大,时而工作在缺相或单相欠压状态, 但因启动过程中延时检测转速,故并未报警。当启动电流下降、马达转速正常后,只有在排渣、马达电流增加时,烧损的接触器触点才间歇性表现出故障。至此,可解释所有故障现象。该故障的顺利排除可避免马达继续在不稳定的缺相状态下运行,有效防止马达的过载烧毁。

4 控制电路改进

热保护继电器一般以温度变化为基础, 按照反时限原理设计,即过热程度越严重,跳脱所需时间越短。如达到额定电流的 105%,2 h 跳脱;达到额定电流的120%,20 min 跳脱。但不管电流多大,热保护动作的时间取决于温度升高的快慢;而温度属于典型的大惯性物理量,此特点决定热保护动作的不及时性。因此,热保护继电器从来不用做短路保护, 而且其工作特性也容易受到环境温度(如环境温度较低,则动作时间相应延长)和整定值不精确的影响,进而影响过载保护的可靠性。

笔者曾在日照港修理某船空调, 空调送风马达意外烧毁,检查后发现马达接线盒中 1 根电缆从接线柱根部断开,导致马达单相运行,再次启动时发生堵转而烧毁,此过程中热保护继电器也没有动作。鉴于此,常规电路设计中利用热保护兼缺相保护的做法可靠性欠佳。

在与公司机务协商后, 决定将本船 3 台功率最大的 SA 875 型分油机加装单独的缺相保护电路。改进后的主电路和控制电路见图 2, 图中 KA1,KA2 和 KA3为欠电流继电器线圈,其触点串联接入接触器自锁回路。

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分油机马达控制电路改进后示意见图 3。欠电流动作值按略低于分油机马达稳定运行电流调整, 因为马达在启动、 排渣等其他工况时的电流都比稳定运行时大。某相电流一旦低于动作值,欠电流继电器即弹开自锁回路停止马达运行。实践证明, 该 方 法 动 作 迅速、简 单 实 用,利用原有热保护与缺相保护相结合,彻底杜绝马达缺相过载故障的隐患,确保马达安全可靠运行。

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5 结束语

本案例虽然出现在 ALFA LAVAL S 系列 分 油 机上,但也适用于其他系列或其他马达驱动的设备上。排查机电设备故障应拓宽思维, 当故障不明时要检测确认动力电源的稳定可靠, 在日常管理过程中应将马达和电气控制箱纳入设备维修保养计划,按期执行、落实到位,尤其对大功率、频繁吸合(断开)的接触器,更应增加保养频次,具备条件的可单独加装缺相保护电路。此次故障虽简单, 但找到原因并采取改进措施却不易。这也是所有自动控制系统故障的共同特点,很多疑难故障最后的原因往往是一个老化的密封圈、 一个被堵塞的节流孔、一根接触不良的导线等,这就需要主管轮机员勤于学习、不断积累,细致管理设备,认真开展工作。

来源:航海技术

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