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【分析过程学习】润滑油管膨胀不畅引起机组振动大

 有你才幸福4c0a 2022-07-08 发布于山东

王广庭1 ,许 涛1 ,刘海明1,张 兵2

1.国网湖北省电力公司电力科学研究院;2.东方汽轮机有限公司

[摘要]现场管道膨胀不畅引起的汽轮机组振动问题时有发生,由于现场原因排查比较复杂,且该故障容易同摩擦、热不平衡等振动故障混淆,成为故障诊断的难点问题之一。本文通过理论、数据分析和现场排查,成功诊断并解决印度某厂660 MW 超临界汽轮发电机组润滑油管膨胀不畅引起的振动故障大修后振动大,启来磨7次就好了

0 引言

印度某厂3×660 MW 燃煤电站项目3 号机组汽轮机型号为N660-24.2/566/566 型超临界、一次中间再热、三缸四排汽、凝汽式汽轮机,由东方汽轮机有限公司生产;发电机型号为QFSN-660-2-22A,由东方电机股份有限公司生产。(原创五)东汽注油试验与哈汽注油试验有什么区别?

1 机组轴系及结构特点

机组轴系共有9 个支撑轴承,其中汽轮机6 个,发电机及励磁机3 个,1 号、2 号轴承为可倾瓦,其余7 个支撑轴承均为椭圆轴承。高中压转子、I 低压转子、II 低压转子及发电机转子之间均用刚性联轴器连接。机组正常运行时,轴向推力方向指向发电机,从机头向发电机方向看,机组为逆时针方向旋转,额定转速为3 000 r/min,机组轴系结构简图如图1所示。什么是推力轴承的工作面和非工作面?两侧一样么?

2 机组振动现象及数据分析

印度当地时间2015 年1 月25 日10 时,某厂3 号机组首次并网;10:42,负荷74 MW,4Y 轴振开始上涨;10:52 3V 瓦振高达80 μm,4Y 轴振达145 μm,打闸停机。启机有摩擦振动大,冲了3次磨轴封【分析诊断】

11:00 ,振动迅速下降,再次挂闸升速;11:14,机组再次3 000 r/min。11:20,机组第二次并网,11:30 负荷达107 MW;11:44,2Y、4Y 轴振达161 μm、157 μm,3V、6V 瓦振达120 μm、104 μm,打闸停机。汽机并网后的主要操作还有哪些?【总结】

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图1 机组轴系结构简图
Fig.1 Shaft structure diagram of unit

14:26 ,第3 次并网;15:12,负荷189 MW;15:05,208 MW;15:37 降负荷,15:55,降负荷至162 MW,4Y、6Y 轴振达186 μm、156 μm,3 V、6 V 瓦振高达125 μm、119 μm,打闸停机。什么是复位?什么是挂闸?【复习】

3 膨胀不畅故障诊断

3.1 膨胀不畅振动原理

汽轮发电机组的振动可分为强迫振动和自激振动。强迫振动的振幅可以表示为[1-4]

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式(1)中,A 为振幅,mm;E 为常数;P 为不平衡量,N;K 为轴承座刚度,N/mm。

从式(1)可知,振动的振幅与不平衡量成正比,与轴承座刚度成反比;而轴承座的刚度取决于轴承座本身的结构以及轴承座与台板、台板与基础的结合状况。汽缸膨胀不畅会导致轴承座与台板的结合面出现间隙,使轴承座的刚度降低。什么是猫爪、横销、纵销、立销...滑销系统学习

3.2 膨胀不畅常见原因分析[5-24]

1)滑销系统卡涩

当汽缸受热膨胀时,既要使膨胀畅通,又要对膨胀加以引导,以保证动静部分的间隙。滑销系统起着定位和导向的作用,它包括横销、立销、纵销。但是如果滑销存在卡涩,导致缸体在受热时膨胀不出去,受到了压缩,产生压应力;冷却时收缩不回来,受到了拉伸,产生拉应力,缸体将发生变形。汽轮机汽缸与滑销系统详细解读【80张PPT】

2)管道的作用力

汽轮机的缸体与各种蒸汽管道(主蒸汽管道、再热蒸汽管道、抽汽管道)连接。蒸汽管道对缸体的影响表现在两个方面:(a)管道受热膨胀时作用于缸体的力;(b)缸体膨胀时受到管道的约束。闭式水箱为什么叫闭式膨胀水箱?为什么布置那么高?

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图2 机组几次启动时2Y-7Y 轴振变化趋势图
Fig.2 Variation trend of 2Y-7Y axial vibration when the unit is started several times

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图3 机组几次启动时2V-7V 瓦振变化趋势图
Fig.3 Variation trend diagram of 2V-7V watt vibration when the unit is started several times

表1 机组前三次启停过程典型工况下振动数据(单位:μm)
Table 1 Vibration data under typical working conditions during the first three starts and stops of the unit(unit:μm)

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3)缸体被急剧加热或冷却

热蒸汽进入汽缸、长时间空转引起低压缸缸温的升高、冷空气或水进入汽缸,这些将引起缸体的过量膨胀或收缩。使汽缸受到滑销系统和管道较大的约束力。汽轮机的高、中压缸与低压缸比较,由于轴承座结构形式的不同,膨胀不畅导致轴承座刚度降低的机理也有所不同。推力轴承的工作原理通俗讲解【简单易懂】

3.3 膨胀不畅与转子故障的区别

膨胀不畅和转子热弯曲、动静摩擦等都会引起振动的增大。前者的故障点在静止部件,而后者的故障点在转动部件。用以下几个方面区别它们:

1)前者对晃度没有影响,后者会引起转子晃度的变化;运行中润滑油是怎样将汽轮机转子托起来的?

2)前者轴承座振动的变化比较明显,而后者轴振动的变化比较明显;

3)汽缸的热容量比转子大得多,温度的变化比转子缓慢得多。因此膨胀不畅引起的振动变化过程持续时间长,可以达到10 h 以上;由转子热弯曲引起的振动增加过程持续时间短,1 h 左右就可稳定;汽轮机停机后转子最大弯曲在哪?哪段时间起动最危险?为什么?

4)由膨胀不畅引起的振动往往会表现在两次开机后有明显的不同,因为这两次的缸温不同。由转子热弯曲引起的振动就不会存在这方面的问题,因为停机后热弯曲会很快恢复;【运行蒙冤】轴封回汽不畅造成大轴弯曲

5)发生动静摩擦时振动处于连续不断变化的状态,而膨胀不畅存在一个振动相对稳定的阶段。

3.4 机组振动故障诊断

从上述数据分析可知:

1)机组3 号/4 号和5 号/6 号轴承座的振动变化比较明显,最高达到了125 μm、105 μm、77 μm、119 μm。振幅(mm)、振动速度(振速mm/s)、振动加速度(mm/s2)都是什么?

2)机组在低速时晃度(偏心)不大,机组停机之后很快就可以再次启动。什么是转子偏心度?有什么用?

3)每次开机时振动均不太相同,但有一个相对稳定的阶段。

从这些现象可以判断机组振动特点符合膨胀不畅的振动特征,需要对膨胀不畅的原因进行排查。

4 振动排查过程

停机后,拆开低压缸外部罩壳,检查发现3 号、5号、7 号轴承润滑油进油管道支架没有按照厂家要求进行松装,而是用水泥将此3 处支撑润滑油管道的槽钢浇筑在地面上,因而阻止其自由膨胀。汽轮机的推力轴承和径向轴承如何定义?

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图4 3 号、5 号轴承油管支撑情况图
Fig.4 No.3,No.5 bearing tubing support diagram

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图5 故障消除后机组启动并网后2Y-7Y 轴振变化曲线
Fig.5 Change curve of 2Y-7Y axial vibration after the unit is started and synchronization after the fault is eliminated

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图6 故障消除后机组启动并网后2V-7V 瓦振变化曲线
Fig.6 Vibration variation curve of 2V-7V bearing after the unit is started and synchronization after the fault is eliminated

5 故障消除后机组再次启动振动数据

现场用电钻将3 号、5 号、7 号瓦处轴承进油管道的槽钢支架处的水泥松开。确定此3 处的支架可以自由活动后,准备再次启动。

18:12 ,再次启动至3 000 r/min,18:20 第4 次并网,22:00 机组带近4 h 负荷振动逐渐下降至平稳,各轴承振动均在合格范围。

表2 机组第四次启动过程典型工况下振动数据(单位:μm)
Table 2 Vibration data under typical working conditions during the fourth startup of the unit(unit:μm)

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6 结语

润滑油管膨胀不畅引起机组的振动现场较为少见,本文案例属于非常典型的油管膨胀不畅引起机组较大振动的情况,现场处理时应注意判断膨胀不畅的故障和摩擦故障、热弯曲等其他故障之间的区别[25-30]

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注:原文发表于《湖北电力》2019年第4期,原文标题:润滑油管膨胀不畅引起机组振动分析处理研究

本文来源:汽机监督

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