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中联泵车维修故障分析与判断方法

 我要不要学习 2022-07-09 发布于辽宁

混凝土输送泵的工作就是把混凝土输送到需要的地点,因此它在的使用中常出现的主要问题为:混凝土泵送不出去(泵送憋压)和单位时间内泵送方量达不到设备的正常值(排量小)。
一、我们先分析泵送困难。
泵送困难,经常憋压,我们首先应分清是设备故障引起的还是其它因素引起的。如果不分清楚,当不是设备因素引起泵送困难时,你却一直从设备上去找原因那将永远无法解决问题,用户也对你及我们公司失去信任。由于管道是易损件且大部分是用户自已购买其它公司的配件,因此我把它划到其它因素内。
打料不动我们首先要了解憋压的的泵送压力表值为多少,一般打料时泵送压力表达到30Mpa以上为堵管;其次为现场打料憋压时观察砼活塞的位置,两砼活都在砼缸中为堵管,而一个砼活塞退到了水箱中不换向为设备故障引起。如果是堵管,空载泵送检查,无论试机多长时间都不会发生油缸不换向的。由于原因多,具体原因一般都要到现场仔细跟踪观察才能准确找出。
设备因素
电控换向泵
a)、为接近开关损坏或调节感应的距离太大,换向信号时有时无。
可观察接近开关上的指示灯和PLC上相应的输入点指示灯是否亮来判别;
b)、PLC有输入无输出
观察PLC的输入输出指示灯
c)、线路接触不良引起换主缸换向阀电磁铁得电不正常,时有时无。
不换向时用起子顶电磁换向阀阀芯,看能不换向,如能测为电磁铁不得电。或用起子感觉电磁铁是否有磁力。
d)、主油泵控制单元阀芯卡滞,压力切断与恒功率参数变化。(包含液控换向泵)
可点动主油缸空载憋压检查发现,油缸尾部球阀关闭可检查压力切断设定值是否正常,打开主油缸尾部球阀可粗检恒功率参数,一般泵此时憋压值如下,如值相差不大,可认为恒功率正常。
60.7.75Z        20~24Mpa
60.13.90SB      22~28 Mpa(与截止阀螺纹退出圈数有关)
60.16.110S       25~29 Mpa
80.13.132S    25~30 Mpa
开式泵车        27~30 Mpa
闭式泵车        27~30 Map
e)、液压油箱中液压油含有大量气泡,泵工作时压力不稳定。(包含液控换向泵)
一般开机时油泵会有一吸空般异响,拆下空滤器在摆动油缸换向时可听到油箱内有“哗、哗”地响声。此故障一般为分配回油管接油箱底面的设备型号,分配回油过滤器冲坏,回油会冲出油面使液压油带入大量气泡。
f)、切割环与眼镜板磨损间隙大漏浆,使输送管内混凝土配合比发生变化,易产生堵管。(包含液控换向泵)
洗完泵后目测检查。
g)、恒压泵设压过低或压力切断阀芯卡滞引起压力不稳定,S管换向不到位。
现场观察
液控换向泵
现场跟踪泵送过程中需一直观察分配摆动油缸的动作。注意1不换向时,是否分配换向了主油缸未换向,2是否分配换向不到位后憋压。
分配也未换向,可能为:
a) 逻辑阀块未输出换向信号
两个人配合时可点动主油缸,那侧主油缸全部伸出后摸这一侧信号输出油管是否有压力油的感觉,有压力油的感觉说明信号输出正常。无油喷出为不正常。不正常的原因可能有滤网接头堵塞,主油缸后部截止阀未打开油缸活塞到不了信号口。一人操作时拆开信号输油口,点动主油缸,那侧主油缸全部伸出后这侧信号输出口的液压油喷出,油缸在中间运行过程时只有小量液压油流出,这是因为此油口与油箱相通。
b) 信号阀正常,分配液动换向阀两端接头阻尼孔有杂质引起堵塞或液动阀阀芯卡滞。
拆下用光照检查接头,用小钉从两端推液压阀芯检查是否可推动。
a) 分配点动电磁阀电磁铁不得电
用起子顶电磁阀阀芯检测阀芯位置
b) 分配AB口到主缸液动换向阀两端接头胶管、阻尼孔堵塞或液动阀阀芯卡滞。
拆下用光照检查接头,用小钉从两端推液压阀芯检查是否可推动
f)、主换向阀内泄孔堵头脱落,换向控制油P口与内泄孔相通,控制油口压力下降,主换向阀换向不到位,油压损坏大。
开机给蓄能器充好压,停动力,用工具分别顶主缸换向电磁阀阀芯不放,两边分别顶一次,如分配压力均未持续快速下降,则正常。反之不正常。

蓄能器油口                                  主泵P口

图片

l  主油缸油口
T口
虚线为内泄油路,正常时是堵塞的,当DT2得电时,P口油可通过内泄口与T口相通,所以蓄能器内油会泄掉。
设备检查无故障则为其它原因,其它原因就是堵管,包括混凝土阻力大主油缸推不动的假堵管。
堵管的原因
a)、锥管变径不对,变径过快或有台阶,泵送时不可能产生管道内振动。
拆开检查、要求更换正常管件。
b)、输送管联接处有台阶,可能是新旧管混合使用产生,当混凝土骨料直径超标时更易产生堵管。
拆开检查、要求更换正常配件管件。
c)、混凝土配合比不合理
一般混凝土中水泥与粉煤灰的总含量应超过380公斤才易泵送。入泵的料斗时坍落度不应小于150毫米
d)、坍落度小
可调小泵送速度降低阻力
图片
二、泵送速度过慢,调不到正常值(主油缸换向次数少)
该故障有两种现象:
a)一种是油缸在整个运动过程中都能看出速度慢了;
b)另一种现象为油缸在换向的时候停顿一段时间,引起换向次数少。
a现象原因分析:
1、泵油输出流量不正常,输出流量小了
1.1首先应分清是否电气故障。开式电控排量的油泵为控制电流比正常值小;(液控排量的开式泵控制压力过小,可从控制压力表看出,这里不分析此种情况);检查方法---直接测量控制排量的电流。测电流而不测电压,因为电磁铁的磁力与电流成线性关系而与电压无直接的关系,当电路断开或接触不良时电压正常,而电流不正常。正常最大排量时电流应为700毫安左右。电气故障部件可能有电磁铁烧坏,比例放大器或PLC损坏,电气线路接触不良或断路,主泵上电磁铁未压紧位置脱出。
闭式油泵直接看控制压力是否正常,正常值1.8Mpa。控制压力不正常时应先检查补油泵压力,补油压力3.2Mpa如补油泵压力与控制压力一样,则为油泵故障,应送相应维修厂检修。补油泵压力正常,则可能是恒功率阀或电磁比例减压阀油孔堵塞,应清洗检查。
1.2主泵上的泵控单元故障,包括-----恒功率阀芯卡卡滞,压力切断阀芯卡滞、排量控制阀芯;
力士乐泵可从泵壳下方一堵检查。当泵未进入压力切断、恒率区、排量最大时如下图只有小量液压油流出。此油口与推动斜盘减小的活塞缸相通,有压力油时斜盘斜角减小,油泵排量减小。
1.3主溢流阀故障;
手摸溢流阀温异常高,能听到溢流声。
1.4主油缸内泄(可能性很小),我们的油缸一般有4道活塞环,,有一道环断它的泄漏不会很大;除非缸筒内被严重损坏。
b现象原因分析:
1、 开式为主换向阀换向缓慢,原因有:控制换向阀换向的油路堵塞,引起控制油流量太小;
拆下主阀上的小液动换向阀,开机看P口是否喷油。

开式泵车此油管堵塞,开式液控泵车主阀块图片:

图片

2, 闭式系统可能是伺服阀行程不到位,伺服缸进油流量小。

文章转自

'砼设备专业精修'

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