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MAN B&W 主机“小水套”裂纹案例分析

 李艳兵 2022-09-05 发布于天津

摘要:主机小水套裂纹产生的原因主要有三个方面:材料质量差、设计制造有缺陷以及管理操作不当。实际损坏案例往往是多个因素共同作用造成的。本文试图深入分析裂纹发生的原因,拨开层层迷雾,找到导致小水套发生裂纹损坏的原因,通过强化船舶的安全管理,以期达到提高水套安全系数,减少裂纹发生的目的。

1.主机小水套裂纹故障案例介绍

本文列举了8个小水套裂纹案例,涉及多个机型。这些小水套裂纹集中在两个区域小水套固定螺栓开孔处、冷却水进口处厚薄过度地带),特征明显

案例1.定位螺栓处裂纹

某轮主机型号MAN B&W 5S60-MC,2015年韩国现代三湖重工建造。8月30日2240离码头驶往南方某港,31日0点出航道。主机定速航行,0139主机NO.5缸“小水套”发现漏水,船舶驶离主航道停船修理主机。0720故障修理完毕,船舶恢复正常航行。

图1T轮历史轨迹。

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图2NO.5主机小水套漏水照片

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图3N0.5缸小水套裂纹

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案例2.k轮主机型号为MAN B&W 6S42MC7,韩国现代重工建造。主机定速航行不久后小水套崩裂,停航修理,损失船期7个小时。

图4裂纹处位于进水口处(厚薄不一)

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案例3.图5进水管附近裂纹

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案例4.固定螺栓孔处裂纹

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案例5.图7进水管处裂纹

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案例6.定位螺丝孔处裂纹

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案例7:图9定位螺丝孔处裂纹

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2.案例分析

2.1主机淡水冷却系统部分介绍

以MAN B&W  S60 MC-C8图纸为例,简述一下柴油机冷却系统结构。“ 小水套”学名Cooling jacket,备件号P90101-0167-138。“小水套” 与气缸盖底部构成一个冷却水腔(138,067)。缸套冷却水通过冷却水套(俗称大水套,备件号P90302-0203-058)上的四个连接管(备件号129)进入“小水套” 的冷却水腔,而后进入钻孔冷却气缸盖、排气阀和阀座,最后再流入排气阀壳的上部冷却腔,后排至冷却水出口管。

图10.小水套结构图

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067.气缸盖(Cylinder cover);114.定位螺栓(screw);138小水套(Cooling jacket);129连接管(connection pipe);126 O令(O ring)。

2.2故障原因分析

小水套裂纹产生的原因主要有三个方面:材料质量差、设计制造有缺陷以及管理操作不当。实际损坏往往是多个因素共同作用造成的。本文试图深入分析裂纹发生的根本原因,拨开层层迷雾,找到导致小水套发生裂纹损坏的原因,通过强化船舶的安全管理,以期达到提高小水套安全系数,减少裂纹发生的目的。

小水套主要受到以下几个力:缸套水压力,热应力,O令的挤压力,连接管拉压力(因锈蚀不能自由活动),定位螺栓束缚及因气缸盖伸缩变形产生的交变受力等,合力一旦超过小水套能承受的强度,就会在水套薄弱处产生裂纹,而后迅速扩展,最终导致完全破裂。

(1)材质方面

柴油机气缸盖是锻钢制造,气缸套为铸钢制造,而 “小水套“是由铸铁铸造而成。有的船舶在发生了水套裂纹,在备件申请单上特意注明小水套材质为铸钢。遗憾的是市场上还未见铸钢小水套,主要原因是性价比不高。小水套裂纹属小概率事件,虽然时有发生,但在船舶故障中总的占比不高。主机水套发生裂纹漏水后,船还可以继续航行一会,带来的损失也不大。故主机制造厂对这个故障都未予以足够重视。

(2)设计和制造方面

MAN B&W 主机小水套固定方式有两种:A水套通过4个定位螺栓”挂“在气缸盖上。收集到故障案例都是挂在气缸盖上的小水套。多数机型采用此种设计,制造简单,加工安装容易。

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B水套通过两个螺栓”吊“在气缸盖上。部分MAN L系列主机及某些工厂造的S35MC机型。水套通过定位销来定位,加工麻烦,安装费劲。

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小水套裂纹这个问题很好理解:小水套钻了四个孔,这四处是水套受力薄弱点,裂纹多是从这里开始的。另一处裂纹易发处是厚薄交界处,厚薄不均,热应力大。若是连接管锈死,连接水管把小水套顶裂的可能性也是有的。厂家设计时应在应力集中的地方要采取有效措施减小应力集中。铸铁材料还可能存在砂眼等局部缺陷, 导致疲劳强度等降低,这也会加大产生裂纹以及断裂的可能性。

(3)管理方面

A.“小水套”与缸套之间的间隙值一般为0.8~1.0mm,具体参数因机型不同而有所不同。MAN B&W在“小水套“在设计、制造时充分考虑了不同材质的热涨问题。即使在主机全负荷时,缸头与水套也不应出现硬碰硬接触。关键问题出现在二者之间的O令上。根据相关参考资料,正常的O令的压缩率为8%-25%,这样即可以保证良好密封又不至于“涨裂”缸套。如果O令品质差,老化失去弹性变塑性,胀死在令槽,并挤出飞边,缸套能不受力吗?


往令槽抹床胶,缠生料带,O令上缠生料带,这些都是错误但一直都在使用的错误做法。水套密封是靠O令的弹性密封而非塑性密封的,在此再次重申一下 。使用过的良好的O令见图13左图,次品O令见图14。O令在令槽内是可自由活动的。

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O令这种情况的主机,在停机时会发生水套漏水。主机定速后不漏水但有小水套破裂风险。漏水是更大事故的前兆,主机停机漏水说明O令不行了,宜尽早更换O令。

B.柴油机加速过快,容易造成柴油机燃烧室部件热负荷升高过快,此时缸套冷却水温度的自动调节会有相应的滞后,使得气缸盖实际温度高于正常运行时的温度,再加上气缸盖、和“小 水套“所用材料的热膨胀系数不同,导致气缸盖与“小水套”的膨胀程度不同而出现了气缸盖”大“而小水套的现象。小水套因受力过大而涨裂,此种情况多发生在船舶起锚进港时。

C.船舶离港定速不久,主机还在不都断加速过程中,此时主机热负荷最大。主机从港内全速(FULL)到海速(N FULL),通常有四十多分钟。大型船舶所需时间更长。这个过程中主机各部件充分膨胀,达到最大值后下降而后维持相对稳定。多数裂纹发生在主机定速不久(此时主机还在加速过程中),这就好理解了为什么此时小水套发生裂纹。

D.柴油机冷却水处理不当,长期不投药或者投药不足。会导致气缸盖和水套腐蚀生锈。这些锈渣在柴油机反复拉伸运动中不断脱落,沉积在气缸盖和水套之间。冷却水腔发生结垢,在影响柴油机部件冷却效果的同时,还会减小相应的配合间隙。

E.这里重点说一下被大家平时忽视的定位螺栓。这个定位螺栓与普通螺丝不同,一头粗一头细。不存在安装用力过大导致水套受力不均的问题。水套四个定位孔没有螺纹,小水套是挂在气缸盖上的。主机运行时水套下部分随着缸套(拉压)一起上下运动。定位螺栓空余间隙允许小水套向外自由膨胀。

正确使用柴油机冷却“小水套“的定位螺栓,拧紧之后螺丝尾部跟小水套外壁之间还要留有一定的间 隙,给“小水套“膨胀留出余地。正确的安装图见图16

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如果你在主机吊缸时不注意,把这个特殊的定位螺丝弄丢了,而用了一个普通的螺丝。安装时还用了力,后果可想而知。如下图所示,不裂就不正常了。

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有的船对这个定位螺栓理解不透,只对角用力上紧两个(普通螺丝)螺丝。自然是另两处没上定位螺栓孔处裂了。这在T轮上得到了验证。

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F.保持冷却水温相对恒定(80℃),对于缸套水温调温阀自动运行,水温波动大的船舶,缸套水温控制应由自动改为手动。不同机型淡水温度要求不一,以厂家具体说明书为准。主机动车前要确保主机各部件进行了充分的预热。

G.主机淡水系统定期投药化验,水质达标可以减缓冷却腔腐蚀,穴蚀。水中含氧低还可以减缓O令老化速度。淡水系统水压保持稳定(有的船舶设置有暖泵,靠港时只转暖缸泵而停缸套水泵,这种设计其实不太好)。启动淡水泵时会造成大量“冷水”进入主机。

H.避免主机长时间超负荷运转,导致燃烧室过热。热负荷大,各部件受力大,排烟温度过高同时会加速O令老化速度。主机平时都是正常负荷,突然加大负荷可能会导致某些部件损坏。

I.主机两此吊缸吊缸中间时间,拆下冷却水连接管,密封O令换新。防止时间久了,因连接管不能自由运动而导致小水套进水口处额外受力。

3.应急处理

当遇到“小水套”突然爆裂大量失水时,应在容易减速停车的开阔水域更换水套。但在狭窄水道、进出港时建议:
1)与驾驶台联系降速、维持最低安全转速。故障缸断油封缸,封水(关闭单缸进出口水阀),如果有单缸进出口阀的话。或者用葫芦和吊带捆紧小水套。
2)最近地点安排停机更换小水套,时间在6个小时左右。

4.小结
国内各大柴油机厂密封件(O令)多来自国外配套工厂,国内也有工厂出售高品质密封件的,就是价格也不便宜。关键零件选购质量好的备件是笔必须要花的钱。

采购高品质备件(O令),稳定的水温、水质控制,及时正确的维护保养、良好的船艺(船舶操纵)可以有效控制水套破裂风险,防患于未然。

本文在编写过程中,众多网友纷纷提供素材,分享自己的观点,在此致以深深的谢意!诚挚欢迎大家来和我一起探讨!     王子华     远洋高级轮机长

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