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[收费】船舶空压机滑油容易乳化这个老大难问题,怎么破?

 李艳兵 2023-04-01 发布于北京

最近,有朋友在向我反应一个问题,说他们船的空气压缩机油底壳滑油老是乳化,通常换完新油三天左右,就发现有发白现象。搞到船上空压机油消耗很大,经常捉襟见肘,很是让人糟心。说心里话,有关这个问题,当年曾经我做二管的时候,也遇到过这个问题,也是百思不得其解,直到多年后做上轮机长,才有所体会和了解。在此,将个人多年的体会和经验,以及收集其它业界朋友的一些案例,整理分享给大家。

一、乳化的原因

1.乳化的定义

指两种液体充分混和成为乳状液。滑油与水本来不会乳化;但若有某些具有两亲性质的物质吸附并附集在油水界面上,就可能改变界面状态(降低界面张力),增加其表面活性,一种液体离散为许多微粒分散于另一种液体中,从而导致乳化。这些能增加两种液体表面活性并使它们乳化的物质称为乳化剂。能导致滑油与水乳化的乳化剂种类很多,而且导致滑油与水乳化所需乳化剂的量很少,很难确定该乳化剂的成分,只能从导致滑油乳化的水分来源分析。

2.油中水分的来源

从实际看,水分的来源只能有二个途径,一是冷凝水,二就是冷却水泄漏到油底壳中。

3.冷凝水形成机理

大气空气是由干空气和一定量的水蒸气混合而成的,因此也叫做湿空气,当空气温度低于该大气压对应的露点温度时(水蒸汽开始凝结成水的温度),水汽凝结就会发生在冷却物体表面,从而产生冷凝水。对于空气机而言,冷凝水的凝结主要发生在气缸和曲轴箱,这部分凝水会进入到曲轴箱内的滑油中。特别是在空压机没有使用的时候,其冷凝水凝结现象更加明显。这是因为空压机在非使用状态期间,气缸内和曲轴箱内的温度都较低,很容易达到相应大气压下的露点温度,从而形成凝水。

4.冷却水的泄漏

冷却水的泄漏主要通过气缸组件和冷却器二个地方,泄漏的主要原因为气缸套裂纹、气缸套密封不良、气缸盖裂纹或密封不良、空气冷却器冷却管束泄漏等。事实上,判断是否漏泄较为简单,可以相应提高冷却水压力,打开曲轴箱或其它开口,,查看是否有水漏下或积存。

二、空压机滑油乳化的三个典型案例分享

案例一:活塞组件密封不良引起的滑油乳化

故障说明:

某轮空压机随着使用时间的增加,其油底壳滑油乳化现象越来越严重,需要3-4天就要更换一次,

故障排查

经打开油底壳反复检查,未发现缸套密封圈破损和缸套裂纹漏水,可排除缸套冷却水漏泄。

查看检修记录和咨询以前的管理人员,发现设备投入使用的前几年,滑油乳化现象并不严重

故障原因分析

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如上图所示:露点温度是随着大气压升高而升高的。由此不难知晓,空压机在使用初期,缸套/活塞环磨损少,窜气少,能及时排出,曲拐箱压力不高,露点温度相对较低,所以凝水少。随着缸套/活塞环磨损增加,窜气增多,又不能及时排出,导致曲拐箱内压力增高,从而露点升高(温度极易低于露点温度),生成凝水的条件降低。

故障处理

取下原透气口单向阀的止回阀球,油底壳滑油换新,使用500小时滑油无乳化,由此证实以上分析正确。

还可以采取以下方式处理:

可手动调节减少冷却水流量,提高冷却温度;

或改进透气口装置:封堵曲拐箱原透气口,新装透气弯管,开口处加装一个铁丝网罩,增强透气效果,防止曲拐箱压力过高;

更换空压机气缸套和活塞环等组件,改善气缸密封状况;

案例二:空压机机体进水引起的滑油乳化

故障说明:

某轮空压机机油极易发生乳化,经多次更换机油、空气滤器和活塞环,效果均不明显。具体表象为经过一段时间的使用后,空压机油底壳滑油颜色转变为乳黄色,此故障发生在夏季的概率较高。

故障原因分析:

空压机一级和二级压缩之间之间设计有冷却器,夏季空气湿度相对较高。含湿空气经一级压缩后,压力升高(露点温度升高),经冷却器冷却时,在中冷器冷却管束上会有凝水析出,并积存在中冷器下盖里,也有小部分冷凝水会随空气进入二级压缩气缸。若活塞组件密封不良,凝水会从高压缸进入油底壳,造成滑油乳化。空压机高压气体出口至总管上设计有一个止回阀,其作用是防止压缩空气倒流。空压机排出的压缩空气在总管内冷却后也会有冷凝水析出,并部分积存在管路中。当止回阀密封不良,压缩机停止工作时,水会随高压空气倒流回高压气缸,并进入油底壳,引发乳化。

故障处理:

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1)控制高压缸活塞环搭口间隙在0.1-0.3mm范围内,防止冷凝水沿高压气缸进入油底壳。

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2)保证活塞环与气缸的有效密封,组装时必须把高压缸活塞环与缸壁径向非接触面积控制在30度圆弧角弧长之内,其间隙不大于0.02mm.

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保证活塞环天地间隙:控制在0.015-0.10mm范围内。

4)检查止回阀功能,发现漏泄进行研磨或更换处理。(5)打开中冷器下盖排水孔丝堵检查排水是否通畅,确保排水孔能正常排水。空压机经上述排查和处理,空压机油乳化现象得到了有效遏制。

案例三:空压机冷凝水泄残电磁阀失灵引起的滑油乳化故障

故障说明:

某轮靠泊位过程中,NO.1主空压机故障报警停机,现场查看控制箱上滑油低压报警灯亮。检查滑油油质较差,且有乳化现象。检查曲拐箱,未见有明显漏水地方,检查滑油更换记录,快达到说明书要求的1000hrs,当时考虑滑油使用时间长,空压机工作条件恶劣,空气湿度大,析出水珠,进入曲拐箱造成滑油变质乳化,于是曲拐箱清洁,更换滑油,试运转半小时,滑油压力正常,工况正常,连续观察几天工况正常后该空压机转为主用。但一个月后,该主空压机又出现滑油低压停机故障,曲轴箱检查,滑油再次出现乳化现象,由于刚换新滑油一个月,判断曲轴箱漏水。

故障排查:

打开曲轴箱道门,未发现一二级缸套冷却水腔有明显漏水。

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打开一、二级气缸,拿掉气阀组件,在两组一级气缸中的位置处于低位那一组气缸内有水,且该组气缸活塞、缸套表面有漏水痕迹。见上图:

进水原因查找:

原因查出来了,滑油乳化直接原因就是该缸漏水引起,但问题是水从哪里来?首先想到的是空气冷却管束有裂纹,冷却水漏到了空气侧,该冷却器原理是多组铜管内通高温空气,铜管外流过冷却水,但具体是哪一组漏水,外观看不出来。通过拆掉两边端盖,封堵出口管,用水或空气试压,可试压到说明书要求的压力,也未发现有泄漏。

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联想到另一条船因一级凝水电磁阀功能失效引起气缸积水,造成机损的事件。检查凝水排水系统,二只一级气缸共用一只泄水电磁阀,该电磁阀安装在中间一级气缸(下面称第二缸)凝水出水管后面,位置较高。而第一缸泄水管明显比第二缸低很多。这就是说,凝水从低位(第一缸)到高位(第二缸)再到电磁阀。或者说,如果泄水电磁阀失灵,凝水将倒流回第一缸。

故障处理:

协同电机员拆下电磁阀测试,发现阀芯打不开,更换电磁阀后,空压机使用中经常打开空气吸入滤器检查气缸内部,未再发现冷凝水聚集情况。下图为锈蚀的泄水电磁阀:

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三、结束语

空压机滑油乳化现象非常普遍,但经过总结分析,原因大多数来自文中提到的因素,日常可逐一采取排除法判断。目前大多数空压机进机和出机冷却水都采用气压加电磁阀控制,目的就是防止在停用状态下过度冷却,产生凝水。(部分素材来自任启明轮机长)

来源:船舶讲武堂

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