ME主机排气阀二例连续故障实例分析 某轮,13386TEU全集装箱船舶,主机型号是MAN B&W 12K98ME7,为电喷柴油机,单机功率达到72240kW。 1 ME排气阀的特点 ME主机排气阀与传统MC排气阀的区别及主要特点: 该主机排气阀与传统的排气阀基本相似,主要区别是新机型取消了传动凸轮、驱动滚轮及弹簧机构,原来的驱动滚轮改成了液压活塞,排气阀的提升器底部改成与液压活塞相匹配,便于传递动力,HPS的动力油经FIVA(Fuel injection valve activation)后驱动排气阀提升器的液压活塞,从而驱动排气阀液压活塞。 排气阀启闭定时、燃油的喷油定时、气缸油注油定时等均通过安装在主机自由端的角向编码器得以实现。 2 故障一的经过 2015年6月10日晚上22:00,该轮正在红海航行,主机突然SLOW DOWN报警,经查是主机No.1缸排气阀行程低故障,引起减速运行,并伴有严重的敲击声。根据MOP上故障提示,先是怀疑FIVA阀故障,停车,将先导阀换新,启动主机,故障依旧。 停车,再将整个FIVA连同先导阀一起换新,再启动主机,还是不行。 再更换CCU1电路控制板,仍旧不行,检查升压器节流阀,正常。 此时已是将近11日凌晨2点,为了不影响班期,按照公司要求,先将No.1缸进行封缸运行,但是转速不能超过主机MCR的55%(我轮约52rpm左右),否则主机也会自动降速运行,况且No.1缸排气阀敲击声很大,而船舶下一港要到6月21日才抵达英国菲利克斯托港。一直封缸运行的话,如此长的时间,对排气阀肯定有损伤,因此在与公司沟通协商后,4点半左右,船舶停车更换排气阀(该排气阀总运行时间11150小时)。早上8点半更换完毕,然后冲车,试车,加速运行,故障排除。 将换下排气阀进行解体、测量、检查,未发现明显损坏及异常磨损的现象。具体测量数据如下: 阀杆密封处最小外径 107.96mm(极限值:107.8mm); 阀杆导套上部内径 108.03mm(极限值:108.8mm); 阀杆导套下部内径 109.33mm(极限值:112.0mm); 顶部液压油缸内径 140.02mm(极限值:140.20mm); 以上数据均在极限范围内,但发现阀壳内部及阀杆和导套之间结碳严重,所以判定故障原因是由于阀杆与导套之间卡阻而引起。 3 故障二的发生 2015年6月12日,No.1缸新换的排气阀报警“排气阀关阀速度过快”(主机55rpm以下,报警消失),观察该缸排气阀开度比刚换新时略有减小,在115mm至120mm左右。当主机转速高于60rpm时出现排气阀关闭过快的警报,且时有时无(临界)。检查排气阀液压管脉动正常,主机排温正常,但主机在55Rrpm以上时测取该缸爆压发现压缩压力和爆压均偏低(比正常值偏差达8.5bar),转速低于55rpm时正常。 4 故障二的分析 根据MOP故障诊断分析有以下几种原因(参图1): (1)排气阀位置探头故障 (2)排气阀顶部“除气节流塞”(De-aerating orifice)堵塞 (3)液压油泄露 (4)空气弹簧安全阀故障 相应的解决措施如下: (1)检查排气阀位置探头 (2)疏通或更换“除气节流塞”(De-aerating orifice) (3)检查排气阀液压油升压器和油缸是否泄露
图1:主机排气阀内部结构图(上半部分) 3 故障二的排查 抵欧洲各港口后,按照提示逐项排查No.1排气阀故障: 与No.2缸互换位置探头,故障仍旧; 与No.5缸互换空气弹簧安全阀,故障仍旧; 对该缸排气阀液压系统进行检查并更换了升压器进油止回阀,与No.3缸互换升压器与液压油管,故障仍旧; 检查排气阀油缸顶部节流塞发现略有松动并上紧,本以为问题找到了,但开航后问题依旧。 一路上利用靠泊时间排查,位置探头、节流塞、安全阀、排气阀液压油升压器都没问题。那问题可能还是出在油缸上,只差油缸没互换了。 船抵国内港口后将原No.1缸排气阀顶部液压油缸及驱动活塞换上,“排气阀关阀速度过快”报警消除,并测得该缸爆压和压缩压力正常(主机60rpm以上),问题终于得以解决。 4 探究故障根源 将驱动活塞解体(见图2),各部件也未发现明显磨损,难道是弹簧偏软?当排气阀关闭时缓冲活塞(P90803-0071-122)未能及时关闭而少量漏油致使排气阀关闭速度过快,似乎也讲得通。 图2 驱动活塞整体部件图 图3 驱动活塞 仅将弹簧换新,其它未换(也没有备件),将驱动活塞组装好再安装到备用排气阀上。在欧洲抵港后,我们将此备用排气阀换到No.8缸,更换后又报“排气阀关闭速度快”警报,排气阀开度偏低且压缩压力及爆压偏低,与之前No.1缸故障一样。 将原No.8缸排气阀顶部油缸及驱动活塞换上(更换之前我们先测得缓冲活塞上端距专用工具上端的距离为51.0mm,如图4所示),故障排除。所以不是弹簧偏软的问题,那问题出在哪呢?分析下来还是出在液压活塞上,再次将解体过的驱动活塞测量:距离为51.4mm(说明书最大值为D08-23:51.4mm,最小值为D08-22:48.4mm),刚好为最大极限值,但比原No.8缸驱动活塞所测距离大0.4mm。 图4 缓冲活塞高度测量 进一步分析,有可能这批随船新的备用排气阀驱动活塞都有问题。我们立即测得另外一个新的备用排气阀,距离也为51.4mm,果不其然。为了验证我们的疑问,我们又利用靠港的机会,将这个新的排气阀换到No.7缸,结果又报“排气阀关闭速度过快”警报,将原No.7缸排气阀液压驱动活塞换上后故障消除。两个新的备用排气阀驱动活塞上都有问题:垫块太薄,或者是垫块台阶加工的太深了(如图2、图3所示),造成缓冲活塞上端距专用工具的上端距离太大(达到最大极限值),当排气阀关闭时,排气阀杆上行,缓冲活塞随着驱动活塞上行时,泄油孔关闭慢致使泄油过快,所以造成关闭速度过快。 5 心得体会 自2007年我司在韩国现代船厂订造了4艘10000TEU的电喷主机全集装箱船舶开始,至今已历经近9个年头。这些年来,通过仔细阅读说明书和在接船期间、以及保修过程中与B&W的服务工程师的交流,加上我们长时间的实船操作实践与总结,对主机的各种故障的排除也积累了相当丰富的经验。但是这两起排气阀故障原因却有很强的隐蔽性,让我们走了许多的弯路,前面已有的经验不能解决所有的问题,还得经过实际分析,由易到难,找到故障的实质并加以排除,还有新的备用排气阀的质量也不是百分之百的可靠,分析故障时也要加以考虑。 |
|
来自: wangweiqin168 > 《电喷》