“远南海”轮油水分离器故障处理 一、设备故障概述 ![]() 2023年05月15日,“远南海”轮第19航次,由伊拉克的BASRAH港驶往希腊的THESSALONIKI港途中,船舶于2023年05月13日刚刚通过苏伊士运河(2023年5月12日凌晨过运河前进行的船员换班),预计抵达THESSALONIKI港的时间是2023年05月15日20:00。抵港后预计安排石油公司检查及准备接受巴黎备忘录的首次PSC检查。14日上午做抵港前准备工作,当进行到油水分离器内循环试验时,发现油水分离器无法建立压力。进过反复排查,最终彻底排除故障 二、故障设备型号及参数 “远南海”轮的使用的是TAIKO生产的FOCAS-1800型油水分离器(工作压力0.3MPa),采用重力分离加过滤的工作模式。设备上部设有两个油水界面探头及一个排油电磁阀。供给泵采用的是TAIKO生产的HNP-401型螺杆泵,额定排量5m³/h, 额定排压为0.25MPa. 三、故障排除过程 1. 发现问题后,首先对管路及阀件进行检查,核实各手动阀开关是否正常。 2. 对给水泵功能进行试验。启动水泵后能够拉出负压,为了排除进水问题,打开淡水进口阀(泵进口设淡水阀,为正压),此时泵进口压力表显示为4Kg,但出口压力仍然很低,缓慢关闭泵出口阀,压力逐渐上升,排除给水泵的问题。 3. 排除油水分离器本体自动阀。油水分离器本体排出阀只有两路。一路正常排出,目前是内循环状态(出海阀锁闭),如果出水能看到。另一路排油电磁阀,打开该阀空气管路,无气体泄出,证明控制部分没有动作。解体机械部分发现该阀密封面脏污,同时弹簧也因水垢过多出现卡阻的问题。为了确保电磁阀动作正常,对电磁阀拆下进行常规检查活络测试。对机械部分各部件清洁后装复正常。 4. 重新进行内循环试验,发现压力建立正常,但试验警报后,三通阀虽然动作,但关闭不严,仍然有大量水渗出。解体三通阀机械部分,发现三通阀机械部分同样存在脏污的问题,造成密封面关闭不严。各部件清洁后装复试验正常。 四、故障原因分析 1.主管轮机员并未按要求每次使用完用淡水冲洗保养。 2.主管轮机员并未定期对设备的各项功能进行正确有效试验。 3.对于一个两年多的船舶,各部件缺乏定期的拆解保养。 五、本次设备故障的教训 1.对于应急防污染设备一定要定期严格按维修保养要求进行试验保养,发现问题及时排除。这种问题一旦存在,在使用过程中很可能会造成环境污染,检查过程中被发现也将是高风险项目。 2.船舶领导要参与到应急防污染设备的试验及检修,不能盲目信任主管人员,尤其在参与过程中可能会发现存在的一些小的问题及安全隐患。 远南海轮机长:刘秋实 2023.07.04 |
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