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细纱车间空调室喷淋系统改造

 奶茶色月季 2023-10-13 发布于江苏

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我公司集聚纺车间细纱空调室回风过滤系统采用40目圆盘式过滤器。此过滤器过滤精度低,导致大量粉尘纤维透过过滤网进入到空调室水池,造成喷嘴、挡水板堵塞,增加水过滤器处理量,出现过滤器转笼变形、车间高温低湿纱线可纺性差等现象。细纱车间空调室平均堵塞周期为7天左右,且在清理过程中由于挡水板间距只 有30mm,正常冲洗并不能将挡水板内部附着的粉尘纤维冲洗干净,必须将挡水板、喷排、喷嘴全部拆除做彻底清理。整个清理过程需要4人工作7h,在清理过程中车间温湿度会进一步恶化,造成断头短绒增加,形成恶性循环。

经过对集聚纺机台及圆盘过滤网目数的调整改造后,效果未见有明显改善。为此,我公司决定从空调室改造着手。

第一,将工艺排风窗的百叶窗角度由向下调整为向上,隔断新风与回风的同向气流,解决被排掉回风中含有的粉尘纤维再次被吸入到新风窗、进入空调室的情况。

第二,在侧风窗上安装60目不锈钢过滤网进行二次过滤,减少回风中的粉尘纤维数量。经过测试,原12h会产生4kg短绒,改造后可收集1.5kg短绒。

第三,将喷淋排管直径由32mm改为40mm,喷嘴直径由6mm改为5mm,提高喷嘴雾化效果,增加雾化面积,在喷淋室形成喷淋水膜,将大部分回风中的粉尘纤维过滤到水池中,再由水过滤器的集杂槽集中收集。第四,将挡水板尺寸由220mm 更换为280mm、挡水板间距调整为42mm。在保证 挡水板不过水的前提下,增加挡水板的过风量,既延长了挡水板的维护周期,又降低了送风机的运行频率。经测试,送风机的运行频率降低5Hz~ 8Hz。

经过上述改造后,空调室整体维护周期由7天延长至 22 天,保养时长由4人工作7 h缩短为4人工作3h,车间温湿度稳定性得到有效改善。


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来源:《棉纺织技术》

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