每到冬天,2000喷煤系统原煤仓就堵,有时候原煤太湿也堵。并且堵了以后用振动电机和空气炮效果都不明显。 原煤仓堵煤如果短时间处理不好,会给制粉系统造成严重的后果,磨机出口温度急剧升高,被迫停车。有时候造成磨机频繁开车停车,对设备和系统影响很大,也给操作人员增加了工作强度。我们终于决定利用高炉大修机会把原煤仓彻底改一下了。由于后期改造,改造后原煤仓显的很另类,但是效果好多了。 改造方案。 1. 双曲线原煤仓 双曲线原煤仓是防止堵煤的有效途径,我印象中我们原来1#的喷煤系统就是双曲线原煤仓,基本没有堵过。但是并不绝对。 这次2000喷煤是个异形原煤仓,设计有振动电机,后面又加了空气炮,效果不明显。不过再改成双曲线也不现实,毕竟600m3原煤仓。 2. 下煤口改造 原煤口下煤口的设计是防止堵煤的关键,我的原则是口径尽量不小于500mm,并且原煤仓出料口、棒条阀(插板阀)、给煤机进料口大小基本一致,形状基本一致(方形或者圆形)。我们这次统一成了650mm,对应给煤机裙边皮带尾B800。减少了卡煤现象。 总之,减少死角是防堵的关键。 3. 下料段改成分体式 原煤仓出口到2.5米以上部分改成分体,上部分出料口2米×2米(对于上半截来说,这样大的出料口,确保上面不堵,呵呵)。然后下半截接口为2.5米×2.5米,交错200mm,防止原煤溢出。通过铁链条悬挂。 这样即使堵煤,下半段清堵就比较方便了,另外由于下半段有一定的活动余量,减轻了原煤内部的压力,减少了堵塞的可能性。 同时在下半截增加清料平台,方便人员操作。 4. 振动电机的安装方式 振动电机安装方式决定的防堵效果。如果电机底座直接焊接到原煤仓侧壁上,考虑到原煤仓本身质量很大,效果有限。原煤仓下半段分体后质量减轻,效果相对好一些。但是作用也不是很明显。 比较好的是振动电机底座数显固定到一个底板上,底板和原煤仓通过螺栓连接,有一定的活动余量,同时保证合理的位置,这样效果最好。 另外振动电机的甩块(激振力)一般不能跳到最大,一般使用50%一下负荷最好,否则电机的寿命很有限。 5. 增加保温系统 由于制粉系统为敞开式,没到冬天,原煤仓内部原煤容易冻结。我们在原煤参四周增加了一个彩钢保温小屋,把给煤机和原煤仓下部放到室内,效果明显。原煤仓上部原来就有保温层,就不再改动了。 |
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