分享

喷气织机的一项节能改造

 奶茶色月季 2024-04-11 发布于江苏

图片

我公司某织造车间有喷气织机96台,在与同行交流中发现其能耗较高,为此决定进行节能改造。我们与织机织造企业的技术人员一起探讨,制定了3个改造方案。方案一:将织机压缩空气进口压力调整到0.28MPa~0.31MPa,发现机修工调试费时费力,技术难度较大,且容易出现纬缩,纬停也大幅上升,影响织机效率。方案二:更换主喷嘴和辅助喷嘴,织机压缩空气的进口压力能降到0. 30MPa以下,纬停在可接受范围,但纬缩还是会无规律地出现。方案三:制定了喷气织机气路改造方案,发现织机调试简单、方便,纬缩全部消失,织机效率也基本没有影响。结合以上3个改造方案的经验,决定更换织机的主喷嘴和辅助喷嘴,并进行气路改造。

对空压机的要求:空压机出气压力在0.25MPa~0. 35MPa,以适应不同品种的压力要求;空压机到织机接口压降≤0.02MPa空压机组比功率能效达到工信部规定的一级能效站(供气平均流量20m³~80m³,压力0.30MPa 对应输功效率≥58%,机组比功率≤3.98kW/m³);空压机流量调节范围要大,能应对高温季节人员紧张部分机台关停而造成的用气量大幅下降。依据以上要求:我们弃用了压力和流量调节范围小、可靠性不佳的磁悬浮空压机(压力≤0.30 MPa,流量60m³~80m³,比功率≤3.4 kW/m³),选用了低比功率、成熟可靠、压力和流量调节范围大的低压变频螺杆空压机(压力0.25MPa~0.35 MPa,流量43m³~108m³,比功率3.4 kW/m³~3.64kW/m³)。改造前后的相关实际统计数据对比如下。

图片

电价按0.65 元/(kW·h)计算,与改造前相比,改造后单台织机每天可节省电费11.1元。96台喷气织机改造后,每年按345天生产计算,年节约电费约5. 6×105kW·h,节约资金约36万元。此次改造实际投资约67万元,预测1.82年即可收回成本,效果较好。


来源:《棉纺织技术》

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多