一、简要经过 2011年3月3日凌晨, 一艘从韩国釜山开往美国的集装箱船, 在航行至千岛群岛附近水域时,船舶主机发生机损事故被迫漂航修理,经船员9天的艰苦抢修,主机成功修复。 补充信息: 航行中主机发生曲轴箱油雾浓度高报警,进行停车检查时发现一道主轴承严重破损(发现大量合金碎片),船员进行损坏轴瓦的更换,对其他轴承等逐一拆检测量回装。(主机为12缸超大柴油机,缸径980mm) 二、原因分析 相关人员在美国上船进行事故调查,对所有主轴承进行重新拆检测量,调查发现:主机系统滑油已经乳化,主轴颈和轴瓦表面均发现有不同程度的电化腐蚀现象,船员抢修更换的轴瓦,仅仅使用了7天也出现电化腐蚀。 事故调查认为,滑油乳化后润滑不良导致的异常摩擦加上电化腐蚀,是本次主机机损事故的主要原因。 滑油进水乳化导致粘度降低、油压下降、润滑不良;滑油进水导致导电率上升,该轮尾轴接地装置又出现故障,造成了轴承的电化腐蚀。 而滑油进水的原因是主机滑油分油机加热器发生漏泄,淡水经加热器进入了主机滑油系统。 三、经验教训 1、重视主机滑油分油机的维护保养。 (调查发现该轮2台主机滑油分油机,其中一台长期故障处于停用状态。) 2、重视滑油分油机的水分检测报警功能,出现报警后要及时排查原因。 (调查发现该轮主机滑油分油机1个月之前就频繁发生高水分报警,但未引起船舶足够重视。) 3、重视主机滑油取样化验,出现含水量超标要及时排查原因。 (调查发现该轮最近一次主机系统滑油化验已经发现明显的有水,但未引起船舶足够重视。) 4、重视尾轴接地装置的日常检查保养,确保装置工作正常。 (调查发现该轮尾轴接地装置自船舶出厂以来就未进行过维保养护,装置已经失效。) 尾轴接地装置的工作原理与日常保养等,后续视频会单独进行讲解。 |
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