1、为什么同一种塑料,同一种成型条件,同一种机型,射胶有时稳定,有时不稳定,是机台的问题吗?
2、在射胶时噪音很大,在清理螺杆后部并涂上油后能好两天但又会出现.2 可能是注射螺杆与料筒不同轴心造成的,注射活塞杆有无变形!
4、机台漏胶半个月左右问题重复出现 请教如何处理?3 产品加工急时可用一张纸片(一般的纸箱纸)垫在射嘴与模具进料口之间。4 模具浇口套看看有无磨缺.最好是将射嘴的圆角加工一下以便与模具的匹配.5 大都因为射台动过致使射嘴与模嘴未对正或者上模时未装正模具或不用定位圈造成漏胶.7 注射或保压,储料转换时座台回后退吗射台油缸油封检查.12 看看注射时射台有没有前进的动作.没有应该是电路的故障.13 做常规检查完了还是不行的话要看看座进油缸杆是不是长了,就是油缸活塞已经到头了,油缸牵引力作用不上了.14 看机器的固定模板在锁模时是否平行;机器的哥林柱是否断裂.
5、注射速度调到低于百分之10就没动作了, 问何原因啊?
6、500吨的机器注射设置的压力和压力表显示的压力不一至,(电脑设置压力是38--压力表显示是90)请问这是什么原因啊!!1 系统压力测试过了吗?比例阀可能有问题,电脑压力比例输出重新设置。
7、注射无压力,系统压力正常.螺杆回抽有压力.其他动作正常.判定电磁换向阀是否可能有问题吗?6 I/O检查有无讯号输入输出, (看电脑输出画面)量电压是多少
1 假如设定为三段保压,在第二段保压完后又转到第一段,第二段.第三段.应该是这样吧!解决办法为将锁模高压压力及速度降低点,(最好模不要调得太紧,造成二次锁模).2 重新设定合模完位置,调整好行程开关及电子尺位置.
9、海天机,一开机它的射胶位置就乱跳动.检查了电子尺 还特意换了一个新的,主板的插口也检查过了没有松动,故障还是有。
10、注射时好时坏.有人说止退环坏了。怎样判断止退环的好坏?1.如果是带垫片的老式的止退环,封不住料,在注射的时候 螺杆会边前进,边转动.2,止退环坏了,会出现注射时,一下飞边,一下缺料的现象.3.还有一种能判断止退环的方法,就是先打半自动注射一模,等开模之前打到手动,过几分钟,再打到半自动,让其注射,看螺杆能前进多少,如果能进一点点,然后弹出来一样后退的话,就表示止退环是好的,如果能进很多,而且没有料溢出来,螺杆又边进边转动,就是肯定坏了.
11、射胶终点位置产生漂移有那些因素有关?为啥使用一段时间后会产生较大的漂移?如何解决?1 注塑机是用电子尺还是用编码器啊? 如果是电子尺要看一下电子尺有没有松动.若用编码器,要看一下编码器的轴和小齿轮连接是否可靠,看是不是编码器在转动而齿轮没有转动3 射胶终点漂移时,射胶过程突然停电或者高速射胶过程中突然中断射胶动作都有可能造成这种情况。5 电子尺有没有检查过,是不是电子尺里面很脏或者电子尺里的触角接触不好了.
12、有台机器注射压力和保压都调到最大在做一个产品.只有这个参数才能做的出,所以造成射嘴崩出.法兰丝牙全坏了现在只有把法兰换了,可是还有几个螺丝拆不掉了14的扳手打断了2个还是拆不掉,最无奈是现在那几个螺丝口已经坏了扳手插进去一用力就滑了不可能连料桶一起换啊?想个方法怎么才能把坏了的法兰拆掉(注;螺丝口已坏无法用扳手了)1,用电焊一个进口六角焊住,加上加杆,温度加到300.4,先把法兰拿下来 这样法兰不顶螺丝 然后升下温 100多点喷点煤油 (喷时关掉温度)然后用电钻转 再用反丝攻卸.5, 法兰既然崩牙就报废了,先用磨光机去掉坏了的螺丝头,然后取下法兰,加温后再用管钳拆掉螺丝杆.如果太紧要使用松动剂松紧交替进行拆卸.如果法兰是好的,遇到拆不了的螺丝,可先用磨光机去掉弹簧垫圈再拧。
3 正常情况下:如果要先抽出螺杆的话.程序:拆出头部法兰-拆出螺杆尾部安装位固定螺丝-取出半圆环板卡销-再抽-到尾部安装位全部露出来后取出固定平键-取出长度不够的话,需转动射台-在垫个东西顶螺杆-在射顶出螺杆.4 拆料筒程序:拆出加热圈及感温线之内,拆出固定螺丝或螺姆,如果料筒取出长度不够的话,需转动射台.在垫个东西顶料筒,射顶出料筒.
14、用高温材料时老是射嘴堵住.(PA)还有就是用POM等低温材料不会呢?2 使用熔胶完成后射台向后退功能,避免射咀与模具接触,将射咀冷料射出,确保不会堵塞5 还是射嘴温度不够.还有冷却方式采用熔前冷却.熔完胶就开模.可以避免射嘴冷胶.
15、上班时,机修来报,注塑机昨晚注射时和熔胶时压力下降,换了注射油封也一样......
16、一台125T设备.射胶射到保压转换位置时料筒噪音很大,像是射不动,有的时候甚至还有螺杆向后轻微反弹现象1 有可能螺杆头卡有硬物和相应位置损坏,或料管组配合不当.可以把计量加大点,同时把保压转换们置调大点.射不动也可以把最后一段射压调大点.2 反弹,如果保压小于射压,且时间较短就有此现象,属正常.
1.产品品质不稳定,时缩水或披锋,大约15模左右出现问题,2.射胶电子尺终点不稳定,相差2-3mm ,溶胶终点位置正常4.4台机器两台出现产品质量不稳定现象,其配置完全正常,已经试过的解决途径: ①更换液压油,②更换比例阀,③更换比例背压阀 ,④.更换螺杆料筒,⑤.加大分胶头过胶量以上方法已经试过,或现在仍然在机器上使用,但问题依然存在1 首先:料是什么料! 新料?回料!? 若是有掺回料 注意有大颗粒的回料粒子,下料不畅 注意:可否保证料清洁无异物??
18、在半自动注射时,座台总是前进一点再注射,导致射嘴漏料.将注射阀清洗更换也不行,请问是什么原因?4 射台油缸连杆与头板的的固定处是否有明显的松动.5 半自动时射台要进一点,是因为机器在上一个周期有射台后退在先,除了把射移油缸的油封换好外,还可以对射出动作延迟0.5秒,即在射台动作一定时间后再注射,就不会漏胶了.
19、海天机,为什么射胶时间没到,自动转为保压.(本机4段射胶3段保压,4段位置到自动转保压.射胶时间也没到,也不知道怎么回事).保压时有时位置向前走动有时走不动。
20、冷却时间到后设备不开模,而是射胶.储料进入下一个循环,反复如此,请问是什么原因?
21、按座进键,设备进行的是溶胶动作,速度与正常溶胶时一样;按座退键,设备还是进行的溶胶动作,只是很慢.而射胶、溶胶键控制工作时均正常.后来反复进行射胶和溶胶动作,一会又好了,请问是为什么?3 在按座进键和按座退键时看电脑是否有以上动作出现
22、这里有台250吨的机器,在射胶时的电流达到70—90A,这么大的电流一般只有37KW以上的电机才会出现这么大的电流,何原因?1 看电机的三相电压是不是平衡!车身接地电阻是多少.3 先检查电机空载电流是否正常,如果不正常那电机油泵可能有问题,可以在停机时用手转动油泵.
23、有台塑机老是出现打不满产品的现象,做PET料的,产品是化妆品瓶的,还是台新机,买了才两年,厂家也来修过,把螺杆拆了出来,换了个止逆环,还是不行,什么原因?1.做个回流看看.最大压速射密实地方看电子尺变化大不大.把熔胶量增大到最大,射满模具里面的料,然后再把自动射胶改手动射胶,看看射过去的螺杆会不会返弹过来,要是会说明不是螺杆料筒的问题。要是不会反弹过来说明过胶圈和料筒间隙大了,即使是新换上去的过胶圈有时料筒磨损严重也会那样的.不要说2年了就是新机,有时生产杂质多的回料半年也足够把料筒磨损的4 如果老是出现产品不满,且也更换过射咀等工作,那么有可能为本身螺杆设计有问题.PET专机使用专用螺杆,长径比要长些.
24、有一台300T注塑机,在生产时出现问题,需调长射胶时间,可是怎么调长它显示的射胶时间都只是三秒.是什么原因?1 射胶时间包括了射出时间和保压时间,是否保压切换过早,射胶时间大部分都在保压部分了.是设定在注射位置吗,检查一下在功能选择画面,走完第三段射胶后就不记时了,开始进入保压。2 三级以上射胶时得改变第三级射胶位置,不然前几级的速度压力不变时显示的充填时间不会变小于或等于设定射出时间3.可以其它参数不要调整,只把注射前几段的压力和速度调低,看注射时间是不是会变长,如果会变长,就肯定是启动间是不是会变长,如果会变长,就肯定是启动了位置转换保压点,如果没反应,就有可能是电路板有问题.或是射胶的时候没有走完,要好好的调整射胶的参数,特别是位置!
4 检查机器空射时是否稳定,如果OK就适当的加小许背压试试看
微注塑整理,转载需注明来源,未注来源将视为侵权。
|